RCCS的工作原理、技术优势及在我公司应用前景

2017-12-02 07:58郑俊奇江苏华昌化工股份有限公司江苏张家港215634
化工管理 2017年33期
关键词:抽汽凝汽器真空度

郑俊奇(江苏华昌化工股份有限公司,江苏张家港215634)

RCCS的工作原理、技术优势及在我公司应用前景

郑俊奇(江苏华昌化工股份有限公司,江苏张家港215634)

本文简要讲述了RCCS的工作原理,相对化学清洗、高压水清洗、胶球清洗、毛刷清洗等传统方法的技术优势,分析我公司2#机组实施该技术的必要性及应用后的能效分析。

RCCS;工作原理;技术优势;强化换热;能效分析;经济效益

1 RCCS工作原理

冷凝器实时在线清洗及强化换热高性能系统装置英文Real-time on line condenser cleaning and enhance heat transfer system简称为RCCS。它的工作原理是在冷凝器每根换热管内安装RCCS装置,当机组运行时,利用循环水自身的流速驱动RCCS装置的旋转部件,长期在换热管内不停地快速旋转,改变管内水的层流为紊流状态,破环水垢的形成机理,变被动除垢为主动除垢,同时强化换热,大幅度提高冷凝器的换热系数20%以上。

1.1 RCCS提高冷凝器真空

(1)RCCS维持换热管内壁高清洁系数

冷凝器水侧结垢使换热管的传热系数大幅下降。由于水垢的热导率很低,只有钢材的1/30-1/200,因而急剧降低了冷凝器换热管的传热系数,导致冷凝器真空度下降。

下表为结构对Φ20×1.0材质为307的不锈钢换热管的传热系数K值的影响数据

结垢对K值的影响系数

即使水垢厚度只有零点几毫米,对换热管传热系数也有重大影响。工程设计中清洁系数采用0.85,相当于只考虑0.1毫米厚度的水垢,在实际运行当中,凝汽器即使采取化学清洗后,若不采取有效措施,这样的清洁系数也只能维持不到25天。

RCCS能使换热管的清洁系数维持在0.85以上的高水平,这对降低凝汽器端茶非常有利。

1.2 端差对凝汽器真空度的影响

凝汽器真空度是汽轮机运行经济性的主要指标之一。影响凝汽器真空度的因素很多,但所有的因素都反映在凝汽器循环水入口温度、凝汽器循环水温升、凝汽器端差等三个可定量分析的指标上,循环水入口温度/循环水温升/凝汽器端差每上升10C,即意味着汽轮机排汽温度上升10C,凝汽器压力也相应上升。当排汽温度大于450C时,端差每升高10C,排汽压力将上升0.52-0.94KPa。

2 RCCS的比较技术优势

凝汽器清洗的传统方法有胶球清洗、高压水清洗、毛刷清洗、化学清洗等。

高压水、毛刷清洗必须停机、拆开凝汽器端盖,这种方法清洗效果差、劳动强度大,经常性的机械清洗,会磨损甚至磨穿换热管。

胶球清洗虽可在线清洗,但存在两个显著问题:一是收球率偏低,二是无法对所有的换热管都进行清洗,只能清洗凝汽器中心部位的水力特性较好的冷却管,而相当数量的冷却管则长期得不到清洗,而且这种清洗方法对硬垢去除效果不佳。

化学清洗的缺点就是对凝汽器换热管腐蚀损伤严重。

RCCS与传统清洗方法的比较

3 实施RCCS后能效分析

机组凝汽器安装RCCS后,凝汽器水侧清洁系数长期维持在0.85以上,且强化换热,凝汽器端差冬季保持在80C左右,春秋季保持在70C左右,夏季保持在60C左右,凝汽器真空度显著提高。

3.1 按月平均数据计算增发电量

根据汽轮机背压-功率修正曲线及水蒸汽热力特性表计算每月增加发电量

排汽温度=安装前排汽温度-(安装前端差-安装后端差)

背压=排汽温度对应的饱和压力,差水蒸汽热力特性表可得

功率修正系数=背压对应的功率修正系数,可查汽轮机背压-功率修正曲线图可得

增加功率系数=安装后功率修正系数-安装前功率修正系数

月增加发电量=增加功率系数×机组月发电量

2#汽轮机实施RCCS后月增加发电量(按纯冷凝计算)

按8个月计算可增发电量256万kwh,12个月按平均计算可增发电量384万kwh。

3.2 抽气量对机组的影响

由于2#汽轮机为抽凝机组,需要考虑抽汽量对机组做功的影响。

主蒸汽压力平均4.5MPa,主蒸汽温度平均4600C,进汽量180t/h,排汽温度平均450C,抽汽温度3000C,压力0.883MPa,抽汽量100t/h

Q全冷凝=D进汽(h进汽-h排汽)=180×103(3317-2583)=13.21×107kJ Q抽汽=D抽汽(h抽汽-h排汽)=100×103(3051-2583)=4.68×107kJ Q抽汽/Q全冷凝=4.68/13.21=0.354

即抽汽部分的理想晗降占总进汽量全冷凝晗降的35.4%384万×(1-0.354)=248万kwh

综上所述,实施RCCS后,年发电量增加248万kwh。

4 结语

我公司2#机组实施RCCS后,能实现很高的经济效益,主要体现在以下几个方面:

减少端差,提高凝汽器真空度,大幅提高机组效率,降低冷凝器清洗次数和费用,提高机组安全性,保障机组连续安全运行,避免化学清洗或机械清洗造成的损伤和腐蚀,延长凝汽器寿命。年增加发电量248万kwh,按0.5元/kwh计算,可产生直接经济效益124万元。

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