铁矿尾矿现场分流压滤试验研究

2018-01-21 18:33衣德强张祖刚刘安平
中国资源综合利用 2017年12期
关键词:滤饼旋流器滤液

衣德强,张祖刚,刘安平

(南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司,南京 210041)

2016年,梅山铁矿选矿处理原矿499万t,生产总湿尾144.3万t,其中降磷尾矿95.5万t,重选湿尾48.8万t,湿尾矿通过隔膜泵一次输送到距离矿区38.5 km的山景尾矿库堆存,按照目前排放量,山景库只能用4 a。目前,降磷尾矿经旋流器分级沉砂用于生产铁尾砂产量50万t/a,作为水泥厂铁质校正剂使用,为了解决尾矿库容量不满足矿山持续生产的矛盾,梅山铁矿开展了扩大湿尾应用研究,方向是综合利用、固化堆存、烧结制砖。扩大使用量首要关键是湿式尾矿粒度细、含水高,必须脱水到较低范围,如制砖,挤制成型砖坯的水分为14%~16%。因此,笔者决定使用试验压滤机到现场进行分流过滤试验,研究降低水分的可行性。

1 矿浆性质

多元素分析如表1所示,粒度和浓度分析如表2所示。

表1显示,五种尾矿铁品位15.35%~21.83%,SiO2含量24.1%~30.88%;旋流器溢流TFe20.75%和重选尾矿TFe15.35%合并为综合尾矿TFe19.19%,铁品位平衡计算,旋流器溢流与重选尾矿比例7:3。

表2显示,降磷尾矿-400目61.735%,-200目75.985%;综合尾矿-400目72.11%,-200目80.24%;旋流器溢流-400目97.47%,-200目100%;旋流器溢流粒度最细,旋流器底流粒度最粗,综合尾矿粒度比降磷尾矿细。经过旋流器分级,粗粒进入沉砂由陶瓷过滤机处理,溢流和重选尾矿输送到山景库。

表1 尾矿多元素分析(%)

表2 尾矿粒度和浓度(%)

2 压滤机性能和工艺流程

2.1 设备性能

试验压滤机由底座、滤板、滤布、搅拌桶、给矿泵、高压清洗机、液压站构成。滤板800 mm×800 mm×65 mm,压紧压力20 MPa,过滤压力1.3 MPa,滤布700 mm×700 mm,面积4 m2,三种滤布透气量从小到大依次为1#丙纶复丝、2#丙纶单复丝、3#丙纶单丝;φ800 mm×1 000 mm搅拌桶,搅拌电机0.25 kW;离心泵流量10 m3/h,转速2 100转/min,扬程90 m,功率30 kW;高压清洗机,功率3 kW,压力4 MPa,转速780转/min,流量40 L/转;液压站油泵流量10 mL/min,功率4 kW,转速1 440转/min,工作压力≤25 MPa。

2.2 工艺流程

现场试验设备联系如图1所示。

图1 现场分流尾矿压滤试验设备联系

在现场尾矿矿浆管道开口焊接镀锌管分流,连接柔性消防水带进入搅拌桶,通过离心泵输送,从滤板中心孔进入滤室,矿浆中的水在泵送压力下透过矿粉,穿过滤布,从分布在滤板四周的四个透水孔溢出,汇集成为滤液,泵停止给矿后,开启压榨水泵供水,通过两根高压橡胶水管进入两块中空滤板内部,充满滤板后挤压滤板扩张,滤板挤压滤饼,滤饼中的水分继续溢出成为滤液,矿粉则粘附在滤布表面成为滤饼,卸矿时启动液压泵,松开滤板,人工移动滤板,滤饼下落。

3 过程和结果

3.1 滤液和卸矿

3.1.1 进浆时滤液情况

开始启动泵进矿浆时,流出滤液呈连续流,流量大,伴有少许浑浊,随后滤液清澈,随着进浆时间的延长,滤液量逐步减少,直到滤液呈间断滴状时,滤室充满,停止给矿,启动压榨水泵。

3.1.2 压榨时滤液情况

压榨时缓慢调整回水阀,随着压力升高,滤液量加大,最终压力指针波动在1.1~1.5 MPa,随着压榨时间的延长,滤液量逐步减少,直到滤液呈间断滴状时,停止压榨。

3.1.3 滤液水温

开始进浆时滤液水温和矿浆温度一致,即25℃~30℃,随着泵运行,叶轮高速旋转,滤液温度呈现上升,最高时达到50℃~55℃,手感明显烫手,同时泵出口的弯管外表同样烫手。原因是叶轮高速旋转,动能转化为矿浆的势能和热能,因此矿浆温度和滤液温度升高,刚刚卸下的滤饼同样温度较高。

3.1.4 卸矿情况

压榨结束,滤板松开时,滤板四周边缘压紧的滤布之间有少量水存在并下落,同时泵给矿管进入滤板中心孔仍有少量矿浆,会随滤板松开而下落。

3.2 工艺参数和结果

工艺参数和结果如表1、表2和表3所示。

表1 使用1#丙纶复丝滤布压滤结果

表2 使用2#丙纶单复丝滤布压滤结果

表3 使用3#丙纶单丝滤布压滤结果

4 压滤结果

4.1 使用1#滤布压滤降磷尾矿、重选尾矿、综合尾矿

4.1.1 对降磷尾矿进行三次压滤

当给矿浓度30.51%时,进浆压力1.1 MPa,进浆时间21 min,压榨压力1.1~1.5 mPa,压榨时间10 min,三次压滤得到滤饼水分14.07%、14.54%、14.91%,滤饼厚度23 mm、22mm、18mm,移动滤板,滤饼自动下落。

4.1.2 对重选尾矿进行压滤

当给矿浓度20.60%时,进浆压力0.4 MPa,进浆时间30 min,压榨压力1.5~1.8 MPa,压榨时间15 min,得到滤饼水分14.79%,滤饼厚度5~10 mm,移动滤板,滤饼仍粘附在滤布上,需要人工拉开滤饼才能下落。由于进浆压力较低,滤室矿浆充满度不足,因此滤饼薄。

4.1.3 对综合尾矿进行压滤

当给矿浓度37.08%时,进浆压力0.5 MPa,进浆时间21 min,压榨压力1.5~1.8 MPa,压榨时间12 min,得到滤饼水分16.9%,滤饼厚度12~20 mm,移动滤板,滤饼自动下落。

4.2 使用2#滤布压滤了降磷尾矿、降磷尾矿旋流器溢流、降磷尾矿旋流器底流、综合尾矿

4.2.1 对降磷尾矿进行压滤

当给矿浓度30.51%时,进浆压力1.1 MPa,进浆时间25 min,压榨压力1.1~1.5 MPa,压榨时间10 min,得到滤饼水分16.67%,滤饼厚度18~25 mm,移动滤板,滤饼自动下落。

4.2.2 对降磷尾矿旋流器溢流进行两次压滤

当给矿浓度17.46%时,进浆压力1.1 MPa,进浆时间30 min、34 Min,压榨压力1.3~1.8 MPa,压榨时间15 min、13 min,得到滤饼水分15.68%、14.96%,滤饼厚度15 mm、16 mm,移动滤板,滤饼自动下落。

北京市植保站孙海在会上介绍,2017年北京市将授粉蜜蜂、熊蜂纳入绿色防控产品推荐目录,在京郊蔬菜集中种植区内采用蜜蜂、熊蜂授粉给予50%的补贴。以产前消毒、产中物理防控、理化诱控、天敌防控为保障,优化集成了4类16项蜜蜂授粉配套绿色防控技术,形成以物理防治、天敌昆虫等非化学防治为核心的蜜蜂授粉和病虫绿色防控技术体系。此外,示范区实现增产提质增收,农药减量,示范效果明显,种植户应用蜜蜂授粉意识不断提升。以草莓为例,每亩可增加经济效益超8000元,减少化学农药用量30%以上,产品检测合格率达100%。

4.2.3 对降磷尾矿旋流器底流进行压滤

当给矿浓度59.86%时,进浆压力0.5 MmPa,进浆时间6 min,压榨压力1.4~1.6 MPa,压榨时间10 min,得到滤饼水分16.41%,滤饼厚度25~30 mm,移动滤板,滤饼自动下落。

4.2.4 对综合尾矿进行压滤

当给矿浓度37.08%时,进浆压力0.5 MPa,进浆时间20 min,压榨压力1.5~2 MPa,压榨时间10 min,得到滤饼水分15.25%,滤饼厚度10~15 mm,移动滤板,滤饼自动下落。

4.3 使用3#滤布压滤了降磷尾矿旋流器溢流、降磷尾矿旋流器底流

4.3.1 对降磷尾矿旋流器溢流进行压滤

当给矿浓度17.46%时,进浆压力1.1 MPa,进浆时间27 min,压榨压力1.4~1.8 MPa,压榨时间15 min,得到滤饼水分15.10%,滤饼厚度15 mm,移动滤板,滤饼自动下落。

4.3.2 对降磷尾矿旋流器底流进行两次压滤

当给矿浓度59.86%时,进浆压力1.1 MPa,进浆时间9 min、6 min,压榨压力1.4~1.8 MPa,压榨时间10 min、15 min,得到滤饼水分15.38%、16.13%,滤饼厚度25~50 mm、25~60 mm,移动滤板,滤饼自动下落,下落后裂成多块碎片,较松散。

5 压滤指标分析

5.1 总体指标

本次现场压滤试验,使用三种滤布压滤五种尾矿,得到滤饼水分14.07%~16.90%,滤饼厚度最低5 mm、最厚60 mm。其中降磷尾矿滤饼水分14.07%~16.67%,滤饼厚度18~25 mm;降磷尾矿旋流器溢流滤饼水分14.96%~15.68%,滤饼厚度15~16 mm;降磷尾矿旋流器底流滤饼水分15.38%~16.41%,滤饼厚度25~60 mm;重选尾矿滤饼水分14.79%,滤饼厚度5~10 mm;综合尾矿滤饼水分15.25%~16.90%,滤饼厚度10~20 mm。

5.2 滤饼厚度和粘性

5.3 滤液清澈度

三种滤布透气量1#最小、2#中等、3#最大。1#滤布由于透气量小,极细粒矿泥无法透过滤饼穿过滤布,因此滤液从进浆开始到压榨一直保持清澈;而2#滤布透气量大于1#,因此开泵进浆约30 s内滤液较浑浊,随时间的延长而变清澈,压榨时开始滤液也浑浊,随后变清;3#滤布透气量最大,开泵进浆约30 s内滤液最浑浊,随时间的延长而变清澈,压榨时开始滤液也浑浊,随后变清。

5.4 给矿浓度和进浆压力

给矿浓度和进浆压力不影响滤饼水分,而影响滤饼厚度,给矿浓度高和进浆压力大,则滤饼厚度大。

5.4.1 泵进浆压力1.1 MPa

当泵进浆压力为1.1 MPa时,给矿浓度59.86%的旋流器底流,滤饼厚度25~60 mm,滤饼水分15.38%~16.13%;给矿浓度30.51%的降磷尾矿,滤饼厚度18~23 mm,滤饼水分14.07%~16.67%;给矿浓度17.46%的旋流器溢流,滤饼厚度15~16 mm,滤饼水分14.96%~15.68%。

5.4.2 泵进浆压力0.4~0.5 MPa

当泵进浆压力为0.4~0.5 MPa时,给矿浓度59.86%的旋流器底流,滤饼厚度25~30 mm,滤饼水分16.41%;给矿浓度37.08%的综合尾矿,滤饼厚度10~20 mm,滤饼水分15.25%~16.90%;给矿浓度20.60%的重选尾矿,滤饼厚度5~10 mm,滤饼水分14.79%。

原因分析:矿浆在泵送压力下依次进入滤室,浓度高、压力大的矿浆,其中的干矿多,进入速率快,滤室充满度高,因此形成的滤饼厚度大,而形成稳定的滤饼结构后,时间再延长,也无助于滤饼厚度的增加。

5.5 试验压滤机特点

试验压滤机特点在于给矿压力高和压榨挤水,给矿压力提高一倍,由0.6 MPa提高到1.2 MPa左右,压榨水压力1.5~1.8 MPa,滤饼水可以分明显降低14.07%~16.90%。2003年曾用80 m2压滤机压滤综合尾矿,给矿浓度23.21%,32次压滤滤饼水分平均19.79%,两者相比滤饼降低了2.89~5.72个百分点。

6 结语

本次现场压滤试验,使用三种滤布压滤五种尾矿,得到滤饼水分14.07%~16.90%,滤饼厚度5~60 mm。使用透气量小的1#丙纶复丝滤布,滤液从进浆开始到压榨一直保持清澈。给矿浓度和进浆压力不影响滤饼水分,而影响滤饼厚度,给矿浓度高和进浆压力大,则滤饼厚度大。试验滤饼水分为现场取的纯滤饼烘干实测,考虑非滤饼水,会使滤饼水分小幅回升,估计在1~2个百分点。

试验用离心泵高扬程高转速,进浆压力达到1.1~1.2 MPa,建议考察工业生产用泵输送压力和过流件磨损情况。本次试验结果表明,应用带压榨挤水的压滤机可以处理极细铁矿尾矿,滤饼水分降低明显,为尾矿综合利用压滤工艺参数和设备选型提供了可靠依据。建议使用规格大的工业用机,继续进行扩大压滤试验,考查设备可靠性和效率成本,验证工艺可行性,为工业化生产提高尾矿规模利用率奠定基础。

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