青山水库主坝填筑料综合碾压试验

2018-03-06 06:59郑向荣
东北水利水电 2018年2期
关键词:遍数粘土含水率

郑向荣

(葫芦岛市水利局,辽宁葫芦岛 125000)

1 工程简介

葫芦岛市青山水库工程位于辽宁省葫芦岛市六股河中游,工程由主坝、副坝、溢洪道、输水洞和码头组成。库容6.61×104m3,为大Ⅱ型水库。主坝为粘土心墙砂砾石坝,坝长735.63 m,坝顶高程96.29 m,最大坝高42.79 m,主坝防渗体采用粘土心墙,心墙两侧边坡为1∶0.15,粘土心墙底部设有2 m厚混凝土垫层,最大断面处混凝土垫层宽19.52 m。心墙上下游两侧的坝壳系由砂砾料填筑,上游坝坡采用0.35 m厚干砌石护坡,下游坝坡采用0.30 m厚碎石护坡。

2 设计指标

防渗粘土料:压实度为0.98;反滤料:相对密度为0.70;

坝壳料:相对密度为0.75。

3 现场碾压试验参数

1)压实机械:按照填筑碾压试验计划的要求,现场实际现有的施工机械为:粘土碾压采用SR20MP自行式振动碾(凸块);反滤料碾压采用D85推土机;坝壳料采用XS222J自行式振动碾(平板)。设备参数见下表1。

表1 设备参数表

2)行进速度:在碾压试验过程中,振动碾及推土机行进速度为1档行驶。

3)铺土厚度:在碾压过程中粘土为40 cm、50 cm;反滤料为40 cm、50 cm;坝壳料为70 cm、90 cm。

4)碾压遍数:在碾压过程中碾压遍数为:4遍、6遍和8遍。

5)试验场地:结合工程实际情况选取在右坝头渣场的平地上。

6)碾压方式:碾压粘土时,在专人指挥下,振动碾在场外起振,达到正常运转之后,驶入填筑料内。采用前进后退全振方法,错位采用前进法。碾迹重叠控制在30~50 cm以内;碾压反滤料时,在专人指挥下,推土机驶入填筑料内,采用单一前进法循环法碾压(从一侧空地循环),错位采用前进法,推土机只能在坝壳料上进行错位碾压,严禁在粘土料上错位。碾迹重叠控制在15~20 cm以内;碾压坝壳料方式同粘土料。

7)铺土、碾压顺序。在专人的指挥下进行铺料、碾压,铺料的顺序为先铺粘土料,其次反滤料,最后坝壳料,铺料时要特别注意各料的边缘,人工予以修边,严谨混料;碾压时先碾压粘土料,其次反滤料,最后坝壳料。严禁反滤料禁侵占粘土料的范围、坝壳料侵占反滤料的范围。

4 现场碾压试验过程

4.1 粘土碾压试验

1)将场地表层杂物及其它覆盖物清除并整平后,先铺填30 cm的试验土料进行碾压,使其达到0.98的压实度。

2)将已选定料场的合格土料,用20 t自卸汽车运输至现场,在专人指挥下,采用进占法卸料,推土机平料,人工配合修边。按40 cm厚度均匀铺在面积为8 m×30 m试验段之上。

3)根据碾压试验计划先静压2遍后,振动碾压4遍,在每个试验场地均匀布点,用环刀法和烘干法检测土样12组,测其含水率,计算平均干密度值。

4)依此类推,用上述同样方法振动碾压6,8遍后分别取样并计算平均干密度值。

5)重复上述步骤,测出铺土厚度为50 cm的土料的含水率、干密度。

6)现场描述:通过对铺土40 cm、50 cm两组现场碾压的观察,填筑粘土料含水率在18%~20%之间,碾压时无黏碾、弹簧土、涌土现象出现,当碾压8遍压实后未发现剪切破坏现象,取样检查上下压实土层结合完好。

4.2 反滤料碾压试验

1)将场地表层杂物及其它覆盖物清除并整平后,用XS222J自行式振动碾进行碾压,使其相对密度不低于0.70。

2)将已选定料场的合格反滤料(颗粒级配料源必须满足0.1 mm≤D15≤0.5 mm)采用20 t自卸汽车运输至现场,在专人指挥下,装载机站在砂砾料上卸料、平料,人工予以配合修边,按40 cm厚度均匀铺在面积为2 m×30 m试验段之上。

3)根据碾压试验计划先静压2遍后,振动碾压4遍,在每个试验场地均匀布点,用灌沙法和烘干法检测试样8组,测其含水率,计算平均干密度值和平均沉降量。

4)依此类推,用上述同样方法振动碾压6,8遍后分别取样并计算平均干密度值和平均沉降量。

5)重复上述步骤,测出铺土厚度为50 cm的反滤料的含水率、干密度、沉降量。

4.3 坝壳料碾压试验

1)将场地表层杂物及其它覆盖物清除并整平后,用XS222J自行式振动碾进行碾压,使其相对密度不低于0.75。

2)将已选定料场的合格砂砾料采用20 t自卸车运输至现场后,在专人指挥下,采用后退法卸料,推土机平料,按70 cm厚度均匀铺在面积为8 m×30 m试验段之上。

3)根据碾压试验计划先静压2遍后,振动碾压4遍,在每个试验场地均匀布点,用灌沙法和烘干法检测试样8组,测其含水率和沉降量,计算平均干密度值和平均沉降量。

4)依此类推,用上述同样方法振动碾压6,8遍后分别取样并计算平均干密度值和平均沉降量。

5)重复上述步骤,测出铺土厚度为90 cm的砂砾料的含水率、干密度、沉降量。

5 现场碾压试验检测的成果

5.1 粘土碾压成果

经统计得出:在不同铺土厚度对应情况下,分别碾压4,6,8遍所对应的平均干密度,见表2。

表2 碾压4,6,8遍所对应的平均干密度表

5.2 反滤料碾压成果

经统计得出在不同铺土厚度对应情况下,分别碾压4,6,8遍所对应的平均干密度、含水率与沉降量,见表3。

表3 碾压4,6,8遍所对应的平均干密度、含水率与沉降量表

从碾压遍数与沉降量关系曲线上可以看出,铺土厚度为40 cm及50 cm时,碾压4遍到碾压6遍的沉降量为0.8 cm和0.9 cm,而从碾压6遍到碾压8遍的沉降量为0.3 cm和0.4 cm,可见沉降量显著减小。

5.3 坝壳料碾压成果

经统计得出在不同铺土厚度对应情况下,分别碾压4,6,8遍所对应的平均干密度、含水率与沉降量,见表4。

表4 碾压4,6,8遍所对应的平均干密度、含水率与沉降量表

在铺料70 cm碾压8遍时,取样点1压实度为1.19,在铺料90 cm碾压8遍时取样点4压实度为1.16,为现场取样出现误差所致(所取试坑中出现大粒径的卵石)。

从碾压遍数与沉降量关系曲线上可以看出,铺土厚度为40 cm及50 cm时,碾压4遍到碾压6遍的沉降量为1.5 cm和1.7 cm,而从碾压6遍到碾压8遍的沉降量为0.7 cm和0.8 cm,可见沉降量显著减小。

6 结论

1)碾压参数确定原则。根据碾压遍数和干密度关系得出当压实功能达到一定程度时,压实功能再增加,干密度增长也不大,在既经济又能满足设计要求的条件下确定碾压遍数。

2)粘土料碾压各施工参数。由碾压遍数和干密度关系得出铺土厚度为40 cm时4遍的不合格;6,8遍的干密度值均达到设计要求。采用铺土厚度为50 cm,4遍不合格,6遍、8遍均为合格,且碾压干密度相差不大,考虑方便施工、节约工程成本,所以建议采用铺土厚度为50 cm,碾压6遍数的施工工艺。

该土料经现场碾压试验确定最优含水率控制为18%~20%;现场施工土料含水率应控制在18%~20%之间。土料过于干燥必须在料场洒水湿润;含水量大时采用晾晒、翻晒工艺。严格控制在最优含水率范围内方可上坝碾压。

每层土料碾压完,检查表面无弹簧土、涌土、松土层、干土层及剪切破坏土出现,在下层土料铺土前检查压实表面状态,严禁在表面干燥状态下,在其上铺填新土层,应予干燥表面均匀喷雾洒水湿润后铺筑新土层。

结论:采用SR20MP自行式振动碾(凸块、自重20.9 t、压实宽度2.14 m)一档(2.55 km/h)碾压50 cm的粘土6遍为经济合理的施工工艺。

3)反滤料碾压各施工参数。反滤料的施工质量控制指标为相对密度,则现场控制的干密度应不低于1.71 g/cm3,由碾压遍数和干密度关系得出铺料厚度为40 cm时4遍、6遍的干密度值均达到设计要求,8遍干密度值与6遍压实密度变化不大;铺料厚度为50 cm时4遍、6遍、8遍均合格,虽然铺料厚度为50 cm碾压4遍合格,考虑方便施工、节约工程成本、确保施工质量建议采用碾压6遍的施工工艺。

4)采用D85推土机(自重23 t、履带宽0.6 m)一档(2.53 km/h)碾压50 cm的反滤料6遍为经济合理的施工工艺。

5)坝壳料碾压各施工参数。坝壳料的施工质量控制指标为相对密度,由碾压遍数和干密度关系得出铺料厚度为70 cm时4遍的不合格;6遍、8遍的相对密度值均达到设计要求;铺料厚度为90 cm时4遍不合格点较多,6遍、8遍均合格,考虑方便施工、节约工程成本、确保施工质量,建议采用6遍的施工工艺。

6)采用XS222J自行式振动碾(平板、自重22 t、压实宽度2.13 m)一档(2.63 km/h),碾压90 cm的坝壳料6遍,为经济合理的施工工艺。

7)通过现场试验取样分析,粘土料上下层之间结合完好,采用SR20MP自行式振动碾(凸块)进行碾压时结合面无需刨毛处理。

8)通过对粘土、反滤料、坝壳料的不同铺土厚度不同碾压遍数的现场试验、分析数据成果,确定设计压实控制标准粘土压实度为98%;反滤料相对密度为0.70;坝壳料相对密度为0.75,具有合理可行性。

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