数控机床系统参数应用案例

2018-03-31 01:22洁,瞿睿,李
设备管理与维修 2018年23期
关键词:清空数据备份备份

孙 洁,瞿 睿,李 刚

(陕西黄河集团有限公司设备动力处,陕西西安 710043)

0 引言

在使用数控机床的过程中,往往会因为数据丢失、参数紊乱等数据错误原因造成各种数控设备的应用故障。一旦发生这种故障,此前又没有对数据进行恰当保存,往往会给企业带来巨大的经济损失。因此,作为设备维修人员不仅仅需要对数控系统参数有直观的理解,也必须定期对机床数据做好备份工作。

1 系统的数据备份与恢复

西门子数控系统参数数据一般分为3种:①NCK(NC Realtime Kemal,西门子数控实时操作系统)数据备份;②PLC(Programmable Logic Controller,可编程序逻辑控制器)数据;③MMC(Man Machine Control,人机通信)数据。

(1)数据备份,具体操作步骤:①在主菜单中选择“service”操作界面;②按扩展键在“series start-up”选择存档内容 NC(Network Computer,网络计算机),PLC,MMC并定义存档文件名;③从垂直菜单中,选择一个作为存储目标(硬盘、软驱、NC卡等);④若选择备份数据到硬盘,则:“Archive”(垂直菜单)“Start”。

(2)数据恢复,具体操作步骤:①在主菜单中选择“Start Up”—“Password”—“Set Password”;②输入密码“Sunrise”;③在主菜单中选择“Services”操作界面;④选择“Data in”;⑤按“Archive”(垂直菜单)后,从列表中选取相应的备份文件按“Start”完成恢复。

备注:数据恢复前,应务必在紧停按下的情况下做好NC或者PLC的清空工作。NC清空一般是将NCU(Numenrical Controlunit,数控单元)或 CCU(Compact Controlunit,810D 的 NCU和驱动集成在一起,内部集成数控核心CPU和Simatic PLC的CPU)上的S3 NCK波段开关打至“1”,按RESET完成;PLC清空是将 S4 PLC 波段开关按以下顺序操作:“2”—“3”—“2”“3”“2”—“0”完成,其中“2”“3”“2”在 3 s内完成即可。

2 故障实例

(1)SHW(SHW Werkzeugmaschinen GmbH,德国施宏威公司)卧镗参数恢复引起的故障。

1台使用5 a的SHW数控卧镗床,采用西门子840D系统,控制总轴数多达15个,五轴联动。该设备采用带硬盘的PCU50,在使用中发现硬盘电机声音过大,读写速度过慢,并出现1019报警。为了保证数据的可靠性,维修操作人员先对系统参数进行了备份,并对硬盘进行对拷更换。在完成硬盘安装操作后,直接用出现问题后做的备份文件进行了一次系统的数据恢复,该恢复性操作后,依然伴随着1019报警信息的出现。于是维修操作人员用能找到的15 a的备份文件对机床数据进行直接恢复,随即出现27024,27001,4252等多项报警,他在此情况下又反复备份恢复了几次,但故障没有任何改善。在接手本次维修项目最初,首先对机床相关各部件进行了检查,结果均正常,并在NC清空后用涉及的2个版本的备份分别进行数据恢复,依旧存在很多报警。

通过询问操作人员的前期操作得知存在2个问题:①做备份的时机不对,系统已经出现报警时做的备份必然是不可靠的;②在恢复较早之备份时,没有做NC的清空工作,这样一来很可能造成相关参数的冲突,引起其他报警。了解故障处理的前期经过后,用调试期间保存在原始硬盘中的一版数据,在清空NC的情况下对系统数据进行恢复,机床报警消除,检查相关安全设置并对其他相关轴的限位、定位角度、换刀坐标等数据调整后,设备恢复正常运行。

(2)北一机数控龙门铣床高低速转换故障。

1台使用6 a的数控龙门铣床,在一起NCU模块维修过程中,系统参数和PLC丢失。恢复参数和PLC后,操作人员发现在使用主轴高低速转换时,转换速度很慢,而且经常出现700226高低速齿轮啮合不到位和70006 ZF(ZF Friendrichshafen AG,德国采埃孚集团)流量检测故障报警。通过与操作人员交流,了解到4 a前,厂家来维修设备时,对NC和PLC进行了优化,但是并未做备份,机床硬盘中现有备份都是装机时保存的,也没有用来优化使用的文件。经过与厂家技术人员沟通,其实并未做过参数或者程序的优化。随后,检查发现ZF流量计对应的2个PLC输入点均无信号输入,强制24 V后,70006报警可消除。检查高低速转换相关的参数 35010,31050,31060,35010,35110~35140,35400,35410,35430,35440 和 35450 等,均为正常范围。询问操作人员得知,1 a之前因为齿轮啮合问题,检查齿轮箱,发现齿轮已近乎磨圆,随后更换了齿轮箱的齿轮。经过修改并观察摆动参数35400发现,该参数为6时,换挡时摆动在4°,有多次无法完成齿轮啮合过程的现象;设置为15时摆动9°,啮合效果较好。后续检查ZF流量计,发现ZF回油箱无油,这可能也是流量计一直没有输出和之前齿轮磨损严重的原因。经油路检查发现ZF回油箱进油管油量很小,而该管路经调节阀接于主轴冷却的回油侧,该接法与油路图不符,而且主轴冷却进出油路的管径与以往经验多有不同,进油管粗,出油管细。经反复确认,对主进、出油管进行对调尝试,观察发现ZF回油箱进油量明显增大,ZF流量计输出正常,主轴冷却无异常,机床持续运行2 h无报警。基本可以判定是机床在之前维修过程中油路被接反造成的。

3 总结

数控设备正常安全的使用是生产的重要保障,在现在机床数控系统日益普及的今天,设备参数数据对日常生产尤为重要,所以对于维修人员而言,除了在日常维护保养工作中不断总结经验,深化对各级参数的理解和应用外,正确的做好数据备份或数据恢复工作也尤为关键。而在做数据备份或数据恢复工作时,还必须要遵循2个原则;①定期性原则。定期做备份,并做全面性的备份;②完好性原则。做备份应选择设备完好时进行。

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