丁苯树脂装置浓缩器列管聚堵问题及预防措施

2018-04-21 03:43李鹏王鹤石全生
中国设备工程 2018年7期
关键词:列管胶液导热油

李鹏,王鹤,石全生

(1.吉林石化公司高碳醇厂;2.吉林石化公司精细化学品厂;3.吉林石化公司仓储中心,吉林 吉林 132000)

1 概述

自丁苯树脂装置开车以后,后处理系统共进行了3次开、停车,运行了1920h,此时后处理系统的主要设备——浓缩器列管出现了聚堵。

2 聚堵的原因分析

2.1 后处理流程简述(图1)

浓缩器的上部就是出现聚堵问题的列管,胶液通过列管进入浓缩器,开始闪蒸、浓缩,脱去胶液中的部分溶剂,浓缩器列管的壳程和浓缩器的夹套中通有导热油来加热物料。

图1

2.2 原因分析

由于本套装置是国内首套,没有工艺参数的可参考性,所有的操作参数都是理论上的,没有得到实践检验,所以完全依靠设计上给出的理论操作参数,显然不可行,只能作为一个参考。通过同工艺专利商沟通及对开车以来实际操作的总结,得出造成聚堵的原因主要是以下几方面。

2.2.1 开、停车频繁,处理不彻底

由于本套装置是工业化放大试验装置,在开车过程中遇到了许多意料不到的事情,如挤压机螺杆组态不合理、聚合二段送料泵的选型不合理等诸多问题,都要在停车处理完后,才能继续开车。每次停车,都要用溶剂清洗预热器及浓缩器列管,如果列管清洗得不彻底,管壁上的胶液就会凝聚在管壁上,经过多次这样的停车,就会逐渐堵死列管。

2.2.2 进料量少,列管内物料的流速慢

有时聚合部分由于某种原因,生产的胶液量少,导致后处理部分的供料不足,为保证生产的连续性,当时采用了错误的做法,减少后处理的进料量(少于1000kg/h),进料量降低了,胶液在列管内的流速也降低了,这样,胶液就会很容易敷在管壁上,逐渐堵塞管路。

2.2.3 浓缩器内压力波动大

物料在浓缩器中的闪蒸过程主要是通过控制其压力来实现,如果由于某种原因导致浓缩器中的压力突然下降,则物料在浓缩器中,甚至在列管内迅速闪蒸,结果物料在列管内变浓,流动性变差,逐渐导致管路堵死。

2.2.4 列管的壳程导热油温度高

列管壳程内通的是导热油来给物料进一步加热,如果油温过高,会导致管壁物料结焦,最终会逐渐堵塞管路。

3 预防措施

(1)尽量减少开、停车次数。必须停车时,要用大流量(5000kg/h)的环己烷溶剂冲洗管线及列管,直到用肉眼从浓缩器的视镜观察冲洗液中无胶液为止。

(2)胶液的进料量要不小于1200kg/h。如果确实需要长期小流量进料(由于本套装置属工业化放大试验装置),就要把浓缩器列管按一定规律堵死一部分,以增大列管内胶液的流速,防止胶液敷在管壁上。

(3)要密切注意列管的下料情况。随时调整好浓缩器内的压力,避免压力过低,闪蒸过快,导致胶液过浓。

(4)控制列管壳程的导热油温度,避免发生结焦现象。只要能满足生产需要,油温尽量走低限。通过对前段生产的总结得出:油温应控制在140±5℃比较合适。

表1 列管聚堵前、后主要操作条件对比

4 运行效果

聚堵处理完后再开车,通过采用新的操作条件和精心操作,直到目前,此设备一直运行良好。

至此彻底消除了一个影响装置长周期运行的瓶颈问题,避免了因此设备聚堵而引起的非计划停工,为企业获得更佳的经济效益起到了积极的作用。

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