SYCTC-1项目水煤浆气化原料煤存在问题分析及解决措施

2018-04-26 06:50冯长志
科学与技术 2018年8期
关键词:措施

摘要:不同煤质灰的粘温特性往往决定了水煤浆气化炉是否正常运行,为了研究西湾2-2煤和大保当煤是否可以作为SYCTC-1项目气化炉的原料煤,通过酸碱比计算数据、粘温特性分析及气化炉试烧,发现西湾矿2-2煤、大保当矿2-2煤粘温特性差不适合水煤浆气化,大保当矿3-1煤、4-3煤、5-3煤、5-4煤满足气化用煤要求;对于粘温特性和酸碱比不合适的煤,提出了解决措施:西湾2-2煤掺配10%榆家梁4-3煤,大保当2-2煤配大保当4-4煤掺配比例约为20%,煤灰的粘温特性好,气化炉操作窗口大大增宽,有利于气化炉的稳定运行。

关键词:水煤浆;堵渣;原料煤;粘温特性;措施

中图分类号:TQ534  文献标识码:B

1 前言

神华榆林循环经济煤炭综合利用项目(简称“CTC”项目),发挥神华煤化工项目规模化、一体化、基地化布局优势,拟先期建设神华榆林循环经济煤炭综合利用项目第一阶段(简称SYCTC-1项目)180万吨/年煤制甲醇联产40万吨/年乙二醇。由空分、煤气化、变换、酸性气体脱除、甲醇合成、硫磺回收和乙二醇等工艺装置和配套的公用工程、辅助设施组成。其中公用工程、辅助设施和甲醇下游加工项目紧密结合,两个项目在生产管理上合为一体。

SYCTC-1项目煤气化工艺选用GE水煤浆气化工艺,气化炉采用51 m3大尺寸激冷气化炉,燃烧室直径3.8米,激冷室直径4.6米,五台炉,三开两备,单台炉日投干煤煤量3000吨,采用6.5 MPa(G)的气化压力、湿法制水煤浆、激冷流程、采用四级闪蒸来处理气化黑水。为甲醇装置和乙二醇装置提供原料气,有效气(CO+H2)产量6.58×105Nm3/h,设计生产1000 Nm3有效气(CO+H2)原料煤耗(干基)不超过599 kg,纯氧气消耗不超过393 Nm3

SYCTC-1项目气化原料煤选用陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区当地大保当、西湾煤,由于大保当煤开采时间稍晚,开采前过渡期使用西湾煤。在装置建设开车前,不同煤种对气化炉的正常运行影响至关重要。

2 水煤浆气化对原料煤的要求及影响因素

作为水煤浆加压气流床气化的原料煤,直接影响着气化性能、以及气化装置运行的稳定性。对于气化用原料煤的影响因素非常多,主要有煤的灰分含量、煤渣的熔融特性、煤灰的粘温特性、挥发分、内水含量等。

煤的灰分增加,氧耗和煤耗均增加,烧嘴和耐火砖的磨损加剧,寿命缩短,气化黑水和灰水中固含量升高,管线、阀门及设备磨损增加。

灰渣的粘温特性决定气化炉的操作温度,并影响耐火砖的寿命、排渣及气化黑水和灰水中的固含量等。若粘温特性较差,液态渣在流动过程中,随温度降低,粘度上升,流动性减慢,从而形成挂渣,堵塞渣口。较快的气流速度容易将液态灰渣拉成玻璃丝状,给停工检修带来较大困难[1-4]

3 气化原料煤存在问题及分析

3.1 气化原料煤存在问题

在神木化工一期日投煤1000吨气化装置(单炉日处理煤量500吨)试烧西湾煤10日,来检测西湾煤的气化效果。由于试烧期间西湾煤煤质波动大、粘温特性差,即使在操作温度偏高的情况下,2#、3#气化炉渣口仍频繁堵塞,渣口压差由正常0.01 MPa~0.02 MPa上升到0.07 MPa,最大达到0.1 MPa。合成气组成受渣口压差影响波动较大,CO含量由44%上升到51.5%,CO2含量由19%降到16%。气化炉排渣出现大块渣并有拉丝现象,锁斗收渣不畅。

为了降低渣口压差和顺利排渣,需提高气化炉的操作温度,将氧煤比由510左右提高到545左右,炉温由1300℃逐渐提高,甚至超过1400℃。对气化炉进行多次降負荷调整操作后,这种现象仍未得到缓解。

为了缓解气化炉渣口频繁堵塞现象,将西湾煤和锦界煤按1:1配比进行配煤掺烧,掺烧锦界煤后,气化炉渣口堵塞现象未出现明显的好转。随后气化炉用煤全部切换为锦界煤,3#气化炉基本恢复正常,2#炉一直未恢复正常,气化炉停车检修。

3.2 主要原因分析

试烧西湾2-2煤前,神木化工气化装置一直使用锦界3-1煤,气化炉的运行状况良好。试烧西湾2-2煤期间出现上述现象导致气化炉无法正常运行,主要原因是西湾2-2煤的粘温特性较差导致的。西湾2-2煤粘温特性曲线见图1。

气化炉正常运行时对于熔渣粘度有一定的要求,一般为25 Pa·s左右。由图1可以看出,在较低的气化温度时,西湾2-2煤的粘温特性曲线较陡,在稍高的气化温度后,西湾2-2煤的粘温特性曲线才变得缓和。西湾2-2煤熔渣粘度10~50 Pa·s对应的温度范围为1180~1192℃,温度差只有12℃,操作范围比较窄,气化炉膛温度发生小的梯度变化,将使熔渣的粘度急剧变化,导致渣口收缩,引起渣口压差上涨现象。当熔渣流动到渣口下方时,温度会稍有下降,熔渣流动性急剧下降,导致熔渣堵塞渣口下方或下降管。严重影响到气化炉的正常运行,烧坏下降管、激冷环并造成堵塞,损坏设备,大大提高了生产操作难度和运行风险。而且这种现象是通过操作不可恢复的,只能通过停车检修以消除。

对于煤灰而言,其温度越高粘度越低,灰渣的流动性就越好。由于存在热量损失,气化炉炉膛温度一般高于渣口处温度,两者温差一般在20~30 ℃,灰渣熔融流动性较好,渣口处下渣顺畅[3]。气化炉是否堵渣与灰渣的粘温特性有直接关系,若能将粘温特性控制在一定范围内,使得熔渣具有较好的流动性,就能实现气化炉不堵渣长周期运行。

锦界3-1煤粘温特性曲线见图2。由图1和图2可以看出,锦界3-1煤的粘温曲线相对于西湾2-2煤来说,就较平缓。锦界3-1煤的熔渣粘度在10~50 Pa·s时对应的气化温度范围为1230~1290℃,温度差达到60℃,气化炉温度的操作窗口相对较宽,气化炉运行相对稳定,与神木化工使用锦界煤时气化炉的运行状况良好是吻合的。

煤灰的粘温特性与煤灰组成有关,每种组分的比例对粘温特性的影响是不同的。为了表示煤灰组成对粘温特性的影响程度,粗略判断反应灰渣粘温特性的趋势,用煤灰组成中酸性组分与碱性组分的比值来表示。不同煤种的煤灰组成见表1。

从表1可以看出,西湾2-2煤、锦界3-1煤、榆树湾2-2煤的煤质分析可看出,西湾2-2煤的煤质与榆树湾2-2煤比较接近;西湾2-2煤的煤灰酸碱比为0.92,榆树湾2-2煤的煤灰酸碱比只有0.77,锦界3-1煤的煤灰酸碱比为3.72。西湾2-2煤的煤灰酸碱比与榆树湾2-2煤接近,而锦界3-1煤呈现较高的煤灰酸碱比,这主要是因为锦界3-1煤的煤灰中酸性物质氧化硅和氧化铝含量高,而碱性物质氧化铁和氧化钙含量较少导致的。

榆树湾2-2煤,煤灰酸碱比只有0.77,某公司开车初期气化炉渣口频繁堵塞,下降管、激冷环频繁烧毁,装置长时间无法正常运行。经过煤质分析研究发现煤的粘温特性存在问题,经过配沙改善煤灰酸碱比到1.4左右,改善粘温特性后气化炉才实现正常运行。

榆树湾矿、西湾矿、大保当矿处于相邻位置,属陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区,榆神矿区构造简单,主要可采煤层稳定,以长焰煤和不粘煤为主;有2-2、3-1、4-3、5-3等煤层可开采。2-2、3-1、4-3、5-3煤层稳定,为全区可采煤层,且2-2煤层为全区可采煤层中厚度最大的煤层,平均厚度8~11.14 m。

结合表1,榆树湾2-2煤和西湾2-2、大保当2-2煤工业分析、元素分析、煤灰组成等都非常接近,煤灰酸碱比都偏小,所以这几种煤都会存在粘温特性较差的问题。

因此,若使用西湾2-2煤、大保当2-2煤作为气化原料煤时,需要通过调整煤灰组成以改善煤灰的渣粘温特性,使气化炉操作窗口的温度范围增宽到合理区间。

4 不同煤質的解决措施

4.1 西湾煤的解决措施

针对西湾2-2煤,考虑通过用不同煤质的煤相掺配的措施来改善煤灰的粘温特性。根据经验粗略判断煤灰的酸碱比目标值控制在1.5左右比较合理。由于锅炉燃料煤使用锦界3-1煤,如用锦界3-1煤掺配便于操作和管理。经计算西湾煤配锦界煤掺配比例为30%时,灰分8.4%,酸碱比1.63,方案比较合理,年需掺配锦界煤100万吨左右。由于锦界煤灰分较低(约12%),掺配比例大,受运输条件和煤矿供应的限制,这种掺配比实际是不可行的。

若想降低掺配锦界3-1煤的比例、减少运输量,需要寻找周边高灰分、高酸碱比的煤作为掺配煤种。为此,对周边榆家梁煤矿、保德矿等5个矿井煤质情况进行了现场调查和煤质化验结分析。本着就近原则,经煤质化验分析,认为榆家梁矿4-3煤比较合适。

榆家梁矿4-3煤质分析数据见表3。从表3可以看出,榆家梁矿4-3煤灰分为28.23%,酸碱比为5.13,满足高灰分、高酸碱比的要求。

西湾2-2煤与榆家梁4-3煤掺配表见表4。从表4中可以看出,西湾2-2煤掺配榆家梁4-3煤比例为10%时,灰分8.7%,酸碱比1.49,这种掺配方案比较合理,年需掺配榆家梁4-3煤33万吨左右。

由于煤灰酸碱比差异很大,且每种煤灰组分对粘温特性的影响都不同。所以,在确定大致的掺烧比例后还需进行实验室分析验证,根据实际粘温特性曲线,最终确定掺配比例。由图3知西湾2-2煤掺配10%榆家梁4-3煤粘温特性分析,熔渣粘度10~50Pa·s时对应的温度差值约为100℃,气化炉操作窗口较宽,有利于气化炉的稳定运行。

4.2 大保当煤的解决措施

大保当各煤层灰渣组成平均数据见表5。由表5灰渣组成得数据中,可以大致判断3-1煤层、4-3煤层、5-3煤层、5-4煤层可以满足气化要求,少数区域煤层的煤需要配煤,如大保当2-2煤和4-4煤。

大保当2-2煤层酸碱比为1.0,比气化炉正常操作时的酸碱比较小,且粘温特性差,而大保当4-4煤酸碱比9.6,则较高,而灰熔点高不利于气化。为了达到气化炉正常运行所需要的煤质要求,可将2-2煤与4-4煤掺配互补。当大保当2-2煤配大保当4-4煤掺配比例约为20%时,灰分为8.08%,酸碱比为1.59,这种掺配方案比较合理,年需掺配大保当4-4煤约66万吨左右。

5 结论

为了研究西湾2-2煤和大保当煤是否可以作为SYCTC-1项目气化炉的原料煤,通过在神木化工气化炉上试烧,发现两种煤质差别较大,而不同煤质灰渣的粘温特性往往决定了气化炉是否正常运行,通过试烧,给出了西湾2-2煤和大保当煤的解决措施,并得出结论如下:

(1)从西湾2-2煤质分析和神木化工的试烧情况看,西湾煤煤质波动较大,煤灰分偏低、煤灰酸碱比偏低、粘温特性差、操作温度窗口过窄,气化炉不能正常运行。要实现气化炉正常运行,可以采取配煤的措施,适当提高灰分、提高酸碱比、改善粘温特性、增宽操作温度窗口。西湾2-2煤掺配10%榆家梁4-3煤方案较为合理,煤灰的粘温特性好,熔渣粘度10-50Pa·s之间对应的温度差值从掺配前12℃提高到100℃,气化炉操作窗口大大增宽,有利于气化炉的稳定运行。而配煤设施在设计时留有余量,按20%的气化用煤量进行设计。

(2)大保当矿3-1煤层、4-3煤层、5-3煤层、5-4煤层满足气化用煤要求,大保当2-2煤配大保当4-4煤掺配比例约为20%,可满足气化用煤要求。

(3)使用西湾2-2煤作为气化原料煤,需要解决掺配煤种的煤源问题。在大保当煤矿能够正常供应原料煤前,气化原料煤采用西湾2-2煤与榆家梁4-3煤掺配的方式来供煤。

参考文献

[1] 曹芳贤,郑宝祥.灰渣粘温特性对液态排渣气化炉运行的影响[J].大氮肥,2002(06):369-372.

[2] 李培丰.谈原料煤黏温特性对德士古气化炉运行的影响[J].化工管理,2018(21):14-16.

[3] 李乐伦,李娜.多喷嘴水煤浆气化炉堵渣原因及原料煤粘温特性浅析[J].中氮肥,2018(06):14-16.

[4] 马鸿雷.气化用煤及混配煤的粘温特性研究[J].山东煤炭科技,2015(07):166-168.

作者简介:冯长志,男,1980年出生,陕西渭南人,毕业于西安科技大学,本科,工程师,从事煤化工技术管理工作。

(作者单位:神华榆林能源化工有限公司)

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