刮板式捞渣机导向轮装置及辅助系统开发与应用

2018-05-31 09:05曾凡星
机电信息 2018年15期
关键词:导轮刮板链条

曾凡星

(南京化学工业园热电有限公司,江苏南京210000)

0 引言

某厂捞渣机由浙江乐清电气传动设备厂生产,型号为GLZ5。GLZ5型捞渣机是一种在敞开的矩形断面沟槽内,借助于运动着的刮板链条将物料沿导轨刮走,从而使物料得以输送的运输机械,它具有生产效率高、运行平稳、工作可靠、检修方便、耐用等优点。2014—2015年,该厂捞渣机导向轮装置连续出现故障,导致两次锅炉停炉。

1 捞渣机导向轮装置、辅助系统存在问题与分析

(1)2014年11月14日,#2炉捞渣机减速机小链条、大链条断裂,发现捞渣机链条已脱离导向轮损坏。从导向轮的裂痕看,破损部位轴磨损减薄至不足1 mm,在链条张力的作用下发生突然断裂,导向轮轴承、密封长期浸泡在渣水中,导致轴承损坏、轴磨损,是故障主要原因,如图1所示。

(2)2015年1月25日,#1炉捞渣机炉前侧链条接头处崩裂、尾部炉前侧链轮损坏、头部减速机小链条断裂、前部炉前侧导轮变形并将炉前侧本体拉坏。捞渣机尾部炉前侧导轮轴承损坏是本次事件的主要原因,轴承损坏后,在外力作用下,轴承内、外圈分开,造成内导轮与轴分离,链条脱落后捞渣机仍在运行,将尾部炉前侧链轮及张紧装置损坏、前部炉前侧导轮被拉变形、头部减速机小链条断裂,如图2所示。

图1 导向轮损坏

图2 尾部炉前侧链轮及张紧装置损坏

分析以上两次事故案例,直接原因均为导向轮损坏,链条脱落未能及时发现拉坏捞渣机,导致机组停运事故;次要原因为监控系统DCS没有远程监控,电机保护少,变频器投入率低,点检定修执行不到位。

2 改造实例——捞渣机导向轮装置及辅助系统的优化改进

2.1 设备概况

刮板式捞渣机布置在锅炉炉膛下方,在捞渣机和炉膛之间设置液压关断门,渣井下来的高温炉渣落入捞渣机本体内,通过本体内的冷却水对高温渣进行冷却,冷却后的渣通过马达驱动,带动刮板输送至渣仓转运走。由于原捞渣机设计不合理,导向轮驱动部位设置在渣箱内部,长期被水浸泡,且监控系统DCS没有远程监控,电机保护少,变频器投入率低,因此对捞渣机导向轮装置、辅助系统进行了优化改进。

2.2 改造方案

(1)针对导向轮驱动部位布置在渣箱内部,长期被水浸泡,容易导致轴承、轴损坏进行改进,将导向轮由内置式改为外置式,并在导轮顶部加装加油孔,导轮内部同时加装水封密封,正常运行期间,开启冲洗水,防止渣水侵入导轮内部,损坏密封及轴承,如图3、图4所示。

图4 导轮内部加装水封密封

图3 导向轮由内置式改为外置式

(2)针对监控系统DCS没有远程监控,在除灰DCS画面上增加监视参数、视频,实现捞渣机出现故障时及时发现、及时处理,如图5所示。

图5 在除灰DCS画面上增加捞渣机监视参数、视频

(3)针对电机保护少,变频器投入率低,断链保护采用小型PLC和接近开关配合,改造变频器,提高投入率,如图6所示。

3 定期检查保养

3.1 导向轮的检查

(1)检查链条有无脱链现象,链条运转是否过长。

(2)设备运行时,每天检查导向轮驱动部分有无卡涩现象,导向轮内部有无异音。

图6 断链保护采用小型PLC和接近开关配合,改造变频器,提高投入率

3.2 导向轮定期保养

(1)张紧轮每30天加一次润滑油脂,每次50~100 g。

(2)尾部下导轮每60天加一次润滑油脂,每次50~150 g,掉焦时每周加一次。

(3)头部驱动装置轴承每60天加一次润滑油脂,每次50~100 g。

4 设备改进经济性分析

(1)一台220 t锅炉因捞渣机故障导致停运总计18 h,每小时损失电量5万kW·h,每千瓦时利润预估0.15元,损失电量利润为:5×0.15×18=13.5万元。

(2)启停炉需用燃油3.5 t+0.5 t=4 t,每吨燃油价格0.6万元,损失燃油费:0.6×4=2.4万元。

(3)因捞渣机故障导致利润减少总额13.5+2.4=15.9万元。

5 结语

捞渣机投产后因导向轮装置故障频发,导致机组停运或降负荷运行等事故时有发生,通过对捞渣机设备的改进优化,彻底避免了因捞渣机事故导致机组停运或降负荷,保证了锅炉正常安全可靠经济运行,显著提高了捞渣机系统的运行稳定性。

[1]齐锋.电厂刮板式捞渣机常见故障及其改造方法[J].科技与企业,2012(19):287.

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[5]郭俊海.一种捞渣机张紧机构:201520416506.0[P].2015-06-16.

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