山西中部引黄工程TBM卡机成因分析及脱困技术

2018-06-11 01:24田志斌
水利水电快报 2018年5期
关键词:出渣塌方掌子面

田志斌

为了解决我国水资源时空分配不均的问题,近年来,南水北调、引黄入晋、引汉济渭、山西大水网等一大批跨流域引调水工程开始建设实施或投入运营。由于TBM具有掘进速度快、成洞质量好、综合造价低、安全环保等诸多优点,因此在工程建设中得到了广泛的应用,但与此同时,其对泥化岩、膨胀岩、断层破碎带、溶洞等不良地质条件适应性较差,这也成为了制约工程进度的主要因素之一[1],如引大济湟工程[2]、新疆伊犁河流域八十一大坂输水隧洞工程[3]等。

本文分析了山西中部引黄工程TBM2标连续卡机事故的原因,结合扩挖侧导洞、化学灌浆、设备改造等多种方法,成功实现脱困,并对脱困后掘进方案进行了细致研究,从而成功穿越了该断层破碎带,为类似地层条件下的TBM掘进施工积累了经验。

1 工程概况及卡机情况

中部引黄工程是山西大水网建设的重要骨干工程之一,位于黄河流域吕梁山境内,隧洞总长385km,其中总干3号隧洞穿越黑茶山自然保护区,最大埋深610 m,采用两台双护盾TBM进行对向掘进。TBM设备由美国Robbins公司设计制造,直径5.06 m,最大推力20 826 kN,最大操作压力34 500 kPa,配有超前钻机,最大钻孔深度达80 m,可实现360°范围内的超前钻孔及注浆工作。

2017年10月26日,TBM掘进至桩号106+402.8时,被洞壁左上方收敛的围岩将前护盾压住卡死。经过多次大推力尝试脱困失败后,打开伸缩盾,从洞壁左侧扩挖小导洞后,于11月3日成功脱困。恢复掘进11 m后,11月4日凌晨刀盘被压,经检查,左侧前、后护盾均被塌方岩石紧紧抱死,其中10∶00~11∶00方位破碎严重,发生坍塌,塌方空腔深5 m左右,8∶30~10∶00方位松散破碎。11∶00~2∶00方位膨胀岩石突入护盾内;2∶00~3∶00方位围岩较完整,紧贴护盾;3∶00~5∶00间护盾与围岩间有1 cm缝隙。

此次连续卡机分别发生于桩号106+402.8和106+391.8处,设计资料显示,其位于向斜轴部附近,隧洞埋深444 m,桩号106+100~106+400地段电阻率较小,推测该段裂隙发育。

2 卡机成因分析

卡刀盘和卡护盾是TBM卡机的两种主要形式。当掘进掌子面围岩破碎发生塌方时,出渣量剧增,当主机皮带机不能满足出渣要求时,就会导致刀盘被压;而卡护盾是由于护盾外侧围岩坍塌或收敛变形,使围岩开始与护盾发生接触乃至挤压,当TBM推力不足以抵抗护盾摩擦阻力时发生的卡机现象。

中部引黄工程TBM2标第一次卡机发生前,出渣量没有明显变化,且掘进过程中发现机头向右侧偏移,但由于设备检修,停机6 h,重新启动时发现刀盘运转正常,但贯入度为零,刀盘推力由9 000 kN增加至16 000 kN,前进20 cm后无法继续向前,启用脱困推力(20 826 kN)后,仍无法脱困,因此判断护盾被卡。第二次卡机前,出渣量有一定增加,约为正常出渣量的1.1~1.2倍,发生卡机。考虑以上两次卡机的发生原因,主要是由施工地质、非正常停机及设备因素导致。

在桩号106+410处,掌子面为原岩层寒武系中统张夏组白云质石灰岩,在左侧面开始出现绿泥石化伟晶花岗岩、黑云斜长片麻岩、石墨化碎裂角砾岩,掘进至桩号106+405时左侧变质岩和角砾岩有增加的趋势,而掘进至桩号106+402.8时,机头护盾左侧被变质岩抱死卡机。该围岩在10∶00~12∶00方位较为完整,强度较高,且该段位于向斜构造轴部附近,地应力大,隧洞开挖后在自重及地应力作用下向临空面发生收敛变形,从而导致护盾被压。

继续掘进至桩号106+391.8时,掌子面大部分为石墨化碎裂角砾岩,其右侧局部为黑云斜长片麻岩,岩体整体为松散岩体,坍塌严重,开始时刀盘被包裹卡死,以后护盾被坍塌体包裹造成卡机。

综合桩号106+410~106+391.8处揭示地层可见,变质岩中花岗伟晶岩脉由斜长石、云母、石英组成经动力作用已具绿泥石化和高岭石化,碎裂疏松状,手捏破碎呈砂状;碎裂角砾岩明显受动力作用呈透镜体状碎块具石墨化,其表面石墨化和糜棱岩化特征明显,岩块镜面银灰黑色,擦痕居多,呈长条状,油腻油脂光滑,推测本断层上盘将太古界奥家湾组逆冲抬升至洞线以上,而已开挖洞段为断层下盘,且断层带正处于古风化壳内。经地表追索和断层面地质测量,其产状为N20°E/NW或SE∠75°,为逆断层,具压扭性,断层走向与洞线交角约13°。

围岩收敛变形具有明显的流变特性,即开挖卸荷后,围岩收敛量会随着暴露时间增加而增大。第一次卡机前,因设备故障维修导致一定时间的停机等待,重新启动时即发生卡机事故,因此非正常停机也是造成卡机的一个重要原因。

关于TBM是否被卡,文献[2-4]均做过多方面的研究,提出当护盾上覆围岩压力产生的阻力Rp(t)、TBM自重产生的阻力Rw和TBM掘进所需的动力Fr之和大于TBM的额定推力FI时,TBM即发生卡机,可由下式表示:

由此可以看出,在护盾外侧围岩收敛性质相同、掌子面围岩相同的情况下,TBM推力对设备脱困具有重要的影响。

中部引黄工程采用的双护盾TBM最大推力20 826 kN,额定扭矩3 475 kNm;脱困扭矩5 733 kNm,预留一台变频电机安装位置。从第一次卡机事故中可以看出,重新启动TBM后推力从9 000kN提高至16 000 kN,设备向前掘进20 cm后无法继续向前,为防止液压管路、阀件老化引起的设备故障,停机检查12 h后再次将推力提高至20 826 kN,由于围岩进一步收敛变形,摩擦力增大,因此未能实现脱困。在第二次卡机中,卡机前出渣量略有增加,卡机后掌子面塌方,说明掌子面岩石破碎,TBM刀盘被压时扭矩不足导致设备启动困难。

3 脱困措施

目前,在TBM卡机脱困实践中,较常用的方法有扩挖侧导洞法、预注灌浆法、设备改造法等,可根据不同的卡机位置、成因予以单一或组合选用。

扩挖侧导洞法是根据TBM护盾被卡位置,从伸缩盾或尾盾进入护盾外侧进行人工扩挖,从而减小围岩压力对盾体的挤压及因此产生的掘进摩擦阻力;预注灌浆法是针对掌子面塌方、围岩破碎等原因,采用超前地质钻机、人工钻孔等方式对破碎岩体进行水泥灌浆或化学灌浆,从而提高岩体的完整性及强度,防止导坑及掌子面开挖过程中的进一步塌方收敛变形;设备改造法主要在设计阶段进行,如扩大边刀行程、改变护盾锥度、提高刀盘扭矩及推力等,需要根据地质资料综合分析卡机发生的风险,并结合经济分析统一考虑。

3.1 一次卡机脱困方案

第一次TBM卡机是被洞壁左上方收敛的围岩将前护盾压住卡死,打开伸缩盾30 cm观察可见,前护盾左侧8∶30~12∶30方位有大块塌方岩石,岩石完整性好,强度高,右侧盾体与岩石有2 cm左右的间隙,且掌子面及其他位置未发生明显塌方,属“卡护盾”卡机形式,可从伸缩盾进入,采用扩挖左侧导洞法实现脱困。

首先打开伸缩盾50 cm,在腰线下方向外侧开挖宽1 m、高1.5 m的I期扩挖洞室,然后向掌子面方向开挖,在开挖过程中采用20 cm×20 cm的方木进行及时支护。I期扩挖洞室开挖完成后,采用脱困推力进行试推,若不能脱困,再进行II期扩挖。II期扩挖沿护盾左上侧进行,平均开挖宽度30 cm,可根据围岩情况进行局部调整,以达到围岩与护盾相剥离的要求为准。在开挖过程中,可适时进行试推,直至完成脱困(见图1)。

图1 左侧导洞开挖支护示意(单位:mm)

3.2 二次卡机脱困方案

第二次卡机时,掘进掌子面围岩松散,局部坍塌严重,前、后护盾左侧均被塌方岩石紧紧抱死,打开伸缩盾后塌方空腔深5 m左右,右侧围岩较完整,紧贴护盾或有1 cm间隙,属“卡护盾+卡刀盘”复合形式,需联合采用扩挖侧导洞法和预注灌浆法进行脱困。

由于护盾右侧围岩较完整,发生塌方的可能性较小,故可从伸缩护盾处进入,分别向掌子面及尾盾方向同时进行扩挖,扩挖方法、次序及支护形式与一次卡机相同。

针对伸缩盾左上部塌方空腔,应首先将塌落破碎岩石清除干净,然后用方木和木板在空腔口做支撑,并用加固型化学灌浆材料固结支撑结构,再通过预埋注浆管对上方的冒落空腔进行快速充填密封密闭。由于充填发泡化学浆液具有较强的快速膨胀特性,且具有优异的压缩韧性,可以有效充填空腔,从而能够防止深部岩层的继续垮落,进而防止塌落产生的集中冲击。

由于护盾左侧围岩松散,不能自稳,为了保证施工安全,在左侧塌方空腔及围岩进行充填、化学固结灌浆前,先从尾盾腰线以下切割一个1 m宽、1.5 m高的窗口,从窗口向前进行扩挖。化学固结灌浆成功后,再从伸缩盾进行扩挖,扩挖至围岩破碎时停止扩挖,用手风钻钻孔对破碎围岩进行化学固结灌浆,每循环3 m,当化学固结灌浆体强度大于10 MPa后,再继续进行扩挖2.5 m,按照化灌—扩挖—再化灌—再扩挖的方式循环扩挖直至刀盘。

I期小导洞扩挖成功后,采用加固用化学浆液对导洞顶部破碎岩体进行加固和补强,形成化灌固结区。在小导洞内设计一排注浆孔,间距1.5 m,钻孔直径Φ42 mm,再通过双液注浆泵按照1∶1比例将AB组份注入导洞顶松散岩体中,从而把松散的不连续的岩层胶结成连续完整的受力体(见图2)。

针对刀盘前的破碎岩体,通过滚刀孔、刮渣口及人孔对刀盘前部及上方进行化学固结灌浆,并采用TBM点动模式和人工清理方式清理掌子面石渣,降低掘进所需的扭矩,并提高下一步掘进时掌子面围岩的稳定性。

图2 二次卡机开挖支护示意(单位:mm)

4 脱困后掘进方案

由于脱困后TBM仍处于断层破碎带之中,且断层走向与洞线交角较小,为了防止再次发生卡机事故,需结合地质、设备等情况,制定专门的掘进方案,具体如下:

对设备31~33号滚刀(边刀)分别增加1,3 cm和5 cm的扩挖垫块,从而增加开挖直径,为围岩收敛变形提供一定的空间,同时要求TBM必须连续掘进,避免停机,减少围岩收敛变形的时间。

TBM掘进时适当增加刀盘转速,必要时可拆除部分滚刀,以增加刀盘的出渣开孔率,从而提高设备的出渣能力,防止穿过破碎带时出渣量突增引起的刀盘被压。

由于石墨化碎裂角粒岩遇水软化膨胀,机头刀盘掘进时喷水容易造成裹刀卡机,可采用泡沫润滑剂替代清水向掌子面喷射,以降低喷水对围岩的影响,同时对护盾与坍塌围岩间加注润滑剂,减小围岩对护盾的摩擦阻力。

结合超前钻机和刀盘人工钻孔,根据围岩情况,采取超前化学固结灌浆3 m、水泥基灌浆12 m循环进行的固结方法,对掌子面前方和前护盾上前方破碎围岩进行固结,形成岩壳,避免坍塌围岩卡住刀盘、护盾。

该台TBM在设计制造时预留了一台主驱动电机的位置,可通过配置该台电机达到提高刀盘扭矩的目的,从而改善设备在不良地质洞段的适应能力。

5 结语

在采取上述脱困措施和掘进方案后,TBM于11月24日成功实现脱困,耗时20 d,并顺利通过了该断层破碎带,大大降低了卡机对施工的影响,为类似TBM脱困积累了丰富的经验。

(1)在掘进过程中若发现有出渣量增加、盾体偏移等现象时,要尤其注意断层破碎带及围岩收敛变形的影响,控制好掘进参数,尽量减少停机时间,快速通过。

(2)对于一般的卡机事故,扩挖小导洞是最为有效的脱困措施,当护盾外侧围岩破碎时,可辅以固结灌浆,但是当围岩遇水膨胀时,应尤其注意限制水泥浆的使用,而采用化学浆液代替。

(3)由于处理卡机的时间往往较长,因此在TBM掘进过程中,要根据设计图纸严格注意围岩变化,在有条件的情况下,力求采用超前地质钻机、地震波等形式进行不良地质段的二次补勘,从而更好地指导施工。

(4)对于地应力较大、通过断层较多的隧洞,在TBM选型时要充分考虑卡机对施工的影响,尽量选用扭矩高、出渣能力大、扩挖能力强的设备。

[1] 山西省万家寨引黄工程管理局.双护盾TBM的应用与研究[M].北京:中国水利水电出版社,2011.

[2] 黄兴,刘泉声,彭星新,等.引大济湟工程TBM挤压大变形卡机计算分析与综合防控[J].岩土力学,2017,38(10):2962-2972.

[3] 刘泉声,黄兴,时凯,等.深部挤压性地层TBM掘进卡机孕育致灾机理[J].煤炭学报,2014,39(S1):75-82.

[4] 温森,杨圣奇,董正方,等.深埋隧道TBM卡机机理及控制措施研究[J].岩土工程学报,2015,37(7):1271-1277.

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