220 kV变电站110 kV线路越级跳闸事故研究

2018-06-15 02:36闫炳耀
东北电力技术 2018年4期
关键词:分闸主变断路器

闫炳耀,王 鹏

(1.国网焦作供电公司,河南 焦作 454001;2.国网辽宁省电力有限公司检修分公司,辽宁 沈阳 110003)

1 220 kV仿真站模型建立

1.1 220 kV仿真站一次主接线

220 kV仿真站运行方式,220 kV:220 kV母线联络运行(东母是Ⅰ母,西母是Ⅱ母,潮流从东母流向西母),北仿2、仿221、Ⅰ盘仿2运行于东母,仿鹤1、仿222、Ⅱ盘仿2运行于西母,Ⅰ盘仿线、Ⅱ盘仿线对侧为电厂。110 kV:110 kV联络运行(西母是Ⅰ母,东母是Ⅱ母,潮流从东母流向西母),Ⅰ仿矩1、仿111、Ⅰ仿高1运行于西母,Ⅱ仿矩1、仿112、Ⅱ仿高1运行于东母。10 kV:单母分段运行,仿101、1号站用变、1号、2号电容器运行于10 kV南母,仿102、2号站用变、3号、4号电容器运行于10 kV北母。仿1号主变中性点不接地运行,仿2号主变中性点接地运行。站用电系统: 1号站用变供Ⅰ段母线,2号站用变供Ⅱ段母线,母联400备用,备自投投入。一次主接线如图1所示。

图1 220 kV仿真站一次主接线

1.2 220 kV仿真站110 kV线路保护

仿真变电站110 kV线路保护配置如表1所示。

表1 110 kV线路保护配置

1.3 220 kV仿真站主变保护

220 kV仿真站主变保护配置及型号如表2所示。

表2 主变保护配置及型号

1号、2号主变保护定值如表3所示,因不涉及主变低后备保护(10 kV侧),表3中省去主变低后备保护定值。表3中,仿110是中压侧母联断路器,仿220是高压侧母联断路器[1]。

2 110 kV线路越级跳闸事故

2.1 事故现象

220 kV变电站110 kV线路越级跳闸事故,110 kV线路故障,110 kV断路器拒动,由于110 kV侧断路器未配置断路器失灵保护,会发生主变后备保护动作跳闸,继而切除故障[2-3]。110 kV线路故障类型主要包括单相接地、两相短路接地、两相短路、三相短路[4]。发生单相接地、两相短路接地故障时,会启动主变中后备零序保护动作,根据表3主变保护配置可以得出,会启动零序方向过流Ⅰ段,1.5 s跳仿110,2 s跳中压侧断路器。发生两相短路、三相短路故障时,会启动主变后备过流保护动作,根据表3主变保护配置可以得出,会启动复压闭锁方向过流 Ⅰ 段,3.3 s跳仿110,3.6 s跳中压侧断路器。

表3 1号、2号主变保护定值

110 kV线路发生单相接地、两相短路接地故障时,由于仿111开关运行于110 kV西母,仿112开关运行于110 kV东母,仿1号主变中性点不接地运行,仿2号主变中性点接地运行。如果故障线路在110 kV东母运行,会直接启动2号主变110 kV侧零序方向过流 Ⅰ 段,1.5 s跳仿110,跳开仿110的同时,110 kV母线分列运行。由于2号主变中性点接地运行,仿112开关与故障线路开关在同一条母线运行,2 s跳2号主变仿112开关,110 kV东母失压,切除故障。如果故障线路在110 kV西母运行,会直接启动2号主变110 kV侧零序方向过流 Ⅰ 段,1.5 s跳仿110,跳开仿110的同时,110 kV母线分列运行。由于1号主变中性点不接地运行,仿111开关与故障线路开关在同一条母线运行,1号主变110 kV侧间隙保护,跳开1号主变三侧断路器,110 kV西母、10 kV南母失压,切除故障。110 kV线路越级跳闸事故过程如图2所示。

图2 110 kV线路越级跳闸事故过程

2.2 事故处理分析

Ⅰ 仿高线路单相接地故障保护动作、断路器拒动,故障类型符合图2所示第2种事故现象,处理步骤如下。

a. 解除音响,查看并记录事故信息,将变位断路器复位,汇报调度。

b. 检查保护信号,复归信号。

c. 带上工器具检查站内设备,发现 Ⅰ 仿高1断路器故障,断路器拒动,其他设备正常,汇报调度。

d. 判断Ⅰ仿高线路故障,断路器拒动,越级造成主变后备保护动作,汇报调度。

e. 依调度令,断开Ⅰ仿高1控制电源,将Ⅰ仿高1断路器、Ⅰ仿高线路解备。

f. 退出仿110 kV西母各线路重合闸,拉开仿110 kV西母各分路断路器。

g. 投入110 kV母线充电保护压板,用仿110断路器对仿110 kV西母充电,充电正常后退出此功能压板。恢复仿110 kV西母及分路运行。

h. 投入110 kV西母各线路重合闸。

i. 1号主变恢复正常送电、10 kV南母恢复正常送电。

j. 将Ⅰ仿高2断路器解备。

k. 填写各项记录,汇报调度及相关人员。

事故分析:依据动作报文,判断Ⅰ仿高线路故障,断路器拒动,越级造成主变后备保护动作,从而造成110 kV西母、10 kV南母严重停电故障。

3 断路器拒动原因及应对措施

3.1 高压断路器拒动原因

a. 操作机构内部有问题,如卡槽变形、传动杆错位等。

b. 断路器合闸位置有问题,继而影响分闸。

c. 气体压力降低或液压机构油压低,闭锁该断路器控制回路。

d. 电气二次回路出现故障,如分合闸接线端子松动、断线;动断辅助触点接触不良;分合闸绕组烧断;分闸电压过低等[5-6]。

3.2 高压断路器拒动应对措施

a. 因电气方面故障而发生拒动,在排除故障后可继续操作,不能排除时则可进行手动操作,应根据五防规定执行相关解锁。

b. 若是机械方面原因,运行人员大多不能处理,应立即汇报调度和检修,进行停电处理。

c. 当发生紧急突发事故时需立即分闸,若此时无法分闸,应迅速断开上一级断路器,然后再用机械分闸装置断开,如果机械分闸不能操作,需要解五防,尽快将该故障断路器解备。

d. 断路器出现油变质或油不足,气体压力过低等情况时,禁止操作。

e. 运行人员加强巡视,开展站内巡视工作,及早发现缺陷。

4 结束语

220 kV变电站110 kV线路越级跳闸通常是因为110 kV线路在发生故障时不能及时跳开断路器切除故障,引起主变后备保护动作跳闸。本文针对高压断路器拒动问题,采取有效措施,避免越级跳闸发生,提高电网供电可靠性。

参考文献:

[1] 东 蔚.220 kV变电站运行与仿真培训教程[M].北京:中国电力出版社,2014:4-6.

[2] 苏海霞.变电站微机保护入门原理及程序逻辑[M].北京:中国电力出版社,2014:21-22.

[3] 李 爽,赵义松,张 巍,等.一起220 kV变压器短路事故分析[J].东北电力技术,2012,33(9):32-34.

[4] 王 勇,洪 鹤,田庆阳,等.一起550 kV断路器跳闸原因分析[J].东北电力技术,2015,36(10):34-35.

[5] 梁华贵.一台550 kV断路器拒动的分析与处理[J].高压电器,2006,42(6):477-480.

[6] 刘杨名,江福官,顾爱斌.高压断路器拒动原因分析及解决方案[J].高压电器,2012,48(2):90-98.

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