汽轮发电机轴承座的刚度影响振动技术分析

2018-08-08 08:19沈国栋段宗伟洪久安
中国设备工程 2018年15期
关键词:动平衡轴承座轴向

沈国栋,段宗伟,洪久安

(安徽淮南平圩发电有限责任公司,安徽 淮南 232089)

安徽淮南平圩电厂3#汽轮发电机7#轴承座的轴向振动较大,对机组安全、可靠运行产生了一定影响。为了分析7#轴承座的振动原因,对该机组的振动现象进行了测试和分析,并进行了治理,取得了比较好的减振效果。现将测试分析工作总结出来,以供同类型的机组参考。

1 机组结构

平圩电厂汽轮发电机主机,是由某电气装备有限公司生产的50WT25E-144型国内超临界、单轴、一次中间再热、四缸四排汽、凝汽式汽轮机,铭牌额定功率660MW,汽轮机主机是单轴承支撑落地式轴承座的结构,轴承座与汽缸是分开独立布置的结构,发电机和励磁机转子为三轴承支撑方式,如图1。

2 停机前的机组振动测试

2.1 振动测试结果

7#轴承座的振动一直偏大,在机组停机前对振动进行了测试。图2是7#轴承座外特性测试时的测点布置图。

测试结果总结如下。

(1)7#轴承座7x和7y测点轴振在75~90μm之间。(2)7#轴承座水平方向振动<20μm,垂直方向振动<30μm,总体振动不大。(3)7#轴承座垂直振动呈反对称型摆动。(4)轴承座顶部的轴向振动达到140μm。(5)轴向振动以及垂直、水平振动的频谱中都是以50Hz分量为主,其余频率成分很少,如图3所示。

千斤顶对轴承座振动的影响见表1。

图1 660MW汽轮发电机组轴系布置图

图2 轴承座外特性测试时测点布置

图3 7#轴承座轴向振动频谱图

表1 千斤顶对轴承座振动的影响

2.2 振动原因的初步分析

(1)振动频率主要为50Hz,可以初步排除电气方面各项因素的影响,如:磁力中心偏差、匝间短路等。为进一步排除电气方面故障因素的影响,可以在检修后开机时测试,加励磁电流前后7#轴承座轴向振动变化情况加以确认。(2)轴承座的轴向刚度偏低,对激振力比较敏感。(3)转子上存在不平衡激振力,对轴向振动产生一定影响。

3 停机检修检查的情况

机组停机期间,安排的检查项目情况如下。(1)盘车状态下,架百分表测试励发对轮、7#轴承露出轴段和励磁机最尾端处转轴径向晃度;测试对轮瓢偏的情况;无异常。(2)对7#轴承轴瓦,测量轴颈扬度、轴颈晃度、轴承座扬度、轴承座底部垫块与洼窝的接触情况、轴承紧力、乌金面工作状态均符合标准要求。(3)对7#轴承座4个地脚螺栓的紧力进行检查,符合标准要求。

4 检修后开机过程中的振动情况

开机过程中,测试了机组启动过程时7#轴承座的振动特性以及随转速变化的情况,见图4。

图4 7#轴承座振动随转速变化的情况

从图中可以看出,2650r/min后,随着转速的进一步升高,7#轴承座的轴向振动都急剧增大,突出表现在7#轴承座的轴向上。7#轴承座的轴向振动在3000r/min附近具有比较明显的共振特征。

5 顶举试验

尝试经过两次动平衡试验调整,最终在励磁机尾部加重后,7x和7y的振动大幅度减小,而7#轴承座轴向振动一直维持在比较高的水平上,加重前后振动变化的幅度不明显。动平衡试验时的测点布置如图5所示。

鉴于7#轴承的轴向振动依然维持在较高水平。为了减小7#轴承座的轴向振动,决定在目前轴系平衡状态下开展轴承座的顶举试验,试验观察顶举对轴承座轴向振动的影响。顶举试验在轴承座底部正下方进行,顶举试验过程中,振动变化的情况见图6。从图中可以看出,对轴承座底部施加顶举力后,7#轴承座垂直和轴向振动都减小,其中轴向振动从230μm减小到150μm。顶举对其余各点以及转轴振动的影响较小。顶举力撤销后,7#轴承座的振动随即恢复原状。

图5 动平衡试验时测点布置

图6 顶举试验过程中各点振动变化的情况

6 振动来源分析

(1)加减励磁电流的试验过程中,7#轴承座的轴向振动变化较小,轴承座轴向振动的主频率为50Hz,说明轴向振动受励磁电流的影响较小,基本可以排除发电机电气方面因素对轴向振动的影响,如匝间短路、磁力中心不正、空气间隙不均匀等。(2)2500r/min后,随着转速的升高,轴向振动呈现出明显的爬升趋势,在3000r/min附近,轴承座的轴向振动表现出比较明显的共振特征,表明轴承座的轴向刚度不足,导致轴向共振频率下降到工作转速附近,诱发3000r/min转速下的共振,从而导致轴向振动大。(3)动平衡后,7#轴承的转轴振动大幅度减小,而轴向振动变化的幅度不大,说明轴向振动和转子上不平衡力之间的关系不大。经过动平衡试验调整后,现阶段轴系动平衡的精度已经很高,进一步调整动平衡对减小轴向振动的作用不大。(4)顶举试验表明,施加顶举力后,轴向振动大幅度减小,进一步证实轴承座的轴向刚度或其支撑刚度较低。

该型机组7#轴承座通过4个地脚螺栓支撑在台板上。螺栓的连接不好,容易导致台板与基础的连接不实。此外,二次灌浆老化、垫铁松动等因素也会减小支撑刚度。

7 振动的处理措施与结果

现阶段,为了减小轴向振动,通过在轴承座底部加顶杆的方法来提高轴承座的刚度,将轴承座的共振频率点提升到3000r/min以上,减小轴承座振动对激振力的敏感性,增强抵抗能力。增加顶杆后,轴承座的轴向振动由220mm/s降至63mm/s,振动被大幅降低,满足运行需要,后续在机组检修中,查找引起轴承座刚度不足的原因,彻底解决轴承座的振动问题。

8 结语

针对平圩电厂3#汽轮发电机组7#轴发生的轴承座振动问题进行了分析、研究,发现振动是由于轴承座在机组定速3000r/min附近产生共振引起,通过在轴承座底部增加专用顶杆的方法,增加轴承座的刚度,避开共振频率,解决了轴承座振动对机组安全运行的影响。

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