燃油传感器失效故障排除

2018-08-25 06:07孟维信潘星屹李文然
汽车电器 2018年8期
关键词:油位浮子信号线

孟维信,潘星屹,李文然

(中国重汽集团济南特种车有限公司,山东 济南 250022)

1 故障现象

某车辆行驶过程中出现油位一直显示为0的问题。接到通知后,我司十分重视,立即安排技术服务人员到现场检查处理,初步判断为燃油传感器失效导致燃油表显示异常。为保证客户车辆正常运行,我司技术服务人员对故障车辆的燃油传感器进行更换。更换后,故障消除,仪表正常显示油位信息。损坏的燃油传感器被取回公司,并对该件进行了故障分析。

2 问题分析

针对燃油传感器失效的问题,构建燃油传感器失效故障树如图1所示。

图1 燃油传感器失效故障树

3 原因排查

1)X1—油浮子卡滞 对故障件进行拆检,油浮子上下移动正常,无卡滞现象,故此原因排除。

2)X2—信号线破股断开 用万用表进行测量,线路导通,连接正常,故此原因可以排除。

3)X3—信号线脱焊 对传感器信号线焊接部位进行检查,焊点正常,连接牢固,无脱焊等现象,故此原因可以排除。

4)X4—印制信号线断路 用万用表对印制信号线引线1和2进行检测,线路导通,故此原因可以排除。

5)X6—电阻故障 肉眼查看线路板各电阻焊接牢靠,并用万用表测量各个电阻阻值,阻值正常,此原因可以排除。

6)X5—干簧管损坏 故障件测试如图2所示。用万用表检测失效燃油传感器的电阻,浮子上下移动时,各个位置点的输出电阻保持不变,均为4.4 Ω(技术要求为:随着油位的上升,输出电阻逐渐增大,最高位置时,输出电阻为180 Ω±12,在最低位置时,输出电阻为:3 Ω±3),输出电阻不符合技术要求。将燃油传感器拆解,发现内置电路板中,最底端位置的干簧管玻璃有一半破裂,损坏的干簧管如图3所示。将损坏的干簧管剔除,重新焊接新的干簧管后,再次用万用表进行检测,浮子自下向上移动时,输出电阻有规律地变大,最小为3.0 Ω,最大为179.7 Ω,如图4所示,输出电阻正常。因此最底端位置干簧管损坏失效是导致问题发生的根本原因。

图2 故障件测试

图3 损坏的干簧管

图4 修复后检测

4 机理分析

此燃油传感器为电阻式液位传感器,其浮子干簧管式液位传感器结构如图5所示,由电子管和可沿轴上下移动的环状浮子组成。浮子内嵌有永久磁铁,电子管内装有若干干簧管和电阻焊接而成的线路板。干簧管内有磁簧开关。磁簧开关在正常状态下是断开的,当浮子靠近时,浮子内嵌有的永久磁铁将磁簧开关吸合导通;当永久磁铁跟随浮子离去时,磁簧开关即断开。该电阻式液位传感器就是利用浮子的上下移动,使永久磁铁产生的磁场控制相关位置干簧管的通断,进而改变有效电阻的数量,通过燃油传感器输出不同的阻值给仪表,从而体现油位的变化,电子管内部线路板原理图如图6所示。图6中,S1、S2……S17、S18、S19吸合时,用万用表测量引线1和引线2两端的电阻分别如下。

R1(燃油表显示为0)

R1+R2

……

R1+R2+……R17

R1+R2+……R17+R18

R1+R2+……R17+R18+R19(燃油表显示为满位)

图5 浮子干簧管式液位传感器结构

图6 电子管内部线路板原理图

分析原理图:磁簧开关S1常吸合时,无论浮子在哪个位置,由电阻定律(R2……R18、R19组合的电阻和一根无电阻的理想导线并联,总电阻始终为0),等效电路始终如图7所示,即有效电阻只有R1,所以用万用表测得引线1和引线2两端阻值始终为R1(燃油表显示为0时的电阻),这与失效燃油传感器的检测结果一致。这就从理论上证明了:最低位置点干簧管损坏、常闭合,能够导致油位传感器失效、油位始终显示为0。

图7 S1常闭后等效电路

磁簧开关在正常状态下是断开的,管内有惰性稀有气体,目的是确保内部接点与大气隔绝,防止接点氧化和碳化后造成磁簧开关常闭合。而故障燃油传感器位于底部第一位点的干簧管玻璃有一半破碎后,磁极接点慢慢地被氧化和碳化而变为常吸合状态,导致了磁簧开关S1常吸合、油位始终显示为0。

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