旋风式助流清堵技术在原煤仓疏堵方面的应用

2018-08-25 02:50张绍兴
综合智慧能源 2018年7期
关键词:仓壁原煤螺旋

张绍兴

(华电潍坊发电有限公司,山东 潍坊 261204)

0 引言

某公司2台670 MW超临界锅炉为上海电气集团股份有限公司上海锅炉厂设计、生产的参数变压运行螺旋管圈直流炉。锅炉为单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、型露天布置、固态排渣、全钢架悬吊结构。锅炉燃烧系统按配低速磨冷一次风直吹式制粉系统设计,每台炉配6台BBD3854型双进双出磨煤机。锅炉原设计燃用晋中贫煤。原煤仓是钢结构圆筒仓,由圆柱形仓筒、圆柱形裙筒、倒置的正圆锥台漏斗和斜椭圆锥台漏斗组成。原煤仓由壁厚10 mm的Q345B钢板焊接而成,其下部煤斗(标高16.7~24.7 m)内壁衬有3 mm厚不锈钢内衬[1]。

1 原煤仓设备现状

近几年受到供煤影响,贫煤煤源比较少,价格偏高,采购的所谓贫煤大多为掺混煤,煤质不稳定,原煤颗粒较小,容易造成原煤仓堵塞;另外煤场没有完全封闭,受天气的影响比较大,尤其是雨季,煤中水分增大,煤黏性增强,特别容易在原煤仓出、入口落煤管处发生堵煤问题。现有的多种处理方法处理效果均不够理想。

原煤仓堵煤存在很大危害: 轻者造成机组出力下降,引起发电量下降;重者造成燃料供应中断,机组被迫投油助燃;再严重者,多台次给煤机同时堵煤,断煤长时间不能得到解决,将导致机组被迫停机。近两年来,该公司曾发生过多次因原煤仓堵煤引起的机组限负荷问题。

2 原疏堵方案介绍

在此之前原煤仓先后采用了4种防堵方法:振打电机法,空气炮法,螺旋疏通机法和人工疏通法。前3种方法可以单独使用,也可以组合使用,在原煤流动性较好时,可以起到疏通效果。但在煤质流动性差时,前3种方法的疏堵效果有限,被迫采用第4种方法—人工疏通法。但该方法疏通时间长、危险性大、工作环境差。

2.1 振打电机法

公司目前采用的是电动式振打器。其原理是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力,如图1所示。在振打过程中,由于粘在仓壁上的煤料同仓壁的材质不同,振动频率存在差异,使煤同仓壁之间产生分离、形成间隙,空气进入间隙之间形成气膜,降低摩擦系数。

振打电机法存在一些问题:此方法只有在振打点下部有空隙时才能起作用,否则会越打越实;振动锤在煤仓上安装的位置是不变的,只适用于流动缓慢或振动点下是悬空的情况;振动电机振动大、有噪音,有时会造成仓壁上的衬板松脱,导致振动电机脱落。

图1 振打电机方案结构示意

2.2 空气炮法

空气炮法系统由小型储气罐和喷嘴构成。空气炮一般于煤斗两侧相向布置,为扩大疏通范围上下开,如图2所示。

图2 空气炮方案结构示意

小型储气罐内部有压缩空气,受电磁阀控制。启动空气炮时,压缩空气瞬间打入原煤仓内。放炮时瞬间产生强大的爆炸冲击力,此外力强制将物料向下推进。空气炮法存在的问题有:空气炮放炮点正处在堵塞位置附近时才能发挥其作用,而目前所有的空气炮在料仓上的位置都是固定不变的;如果放炮点处在堵塞点上方时,会造成下面的堵塞点压实;当物料很潮湿,内摩擦系数、黏度较大,放炮后只能打出一个孔洞,堵煤情况依旧存在,清堵效率不高。

2.3 螺旋疏通机法

螺旋疏通机实质是一种刮切式疏通装置(如图3所示),由电机带动,通过减速机传动带动刮刀旋转。旋切刀、旋转锥体构成螺旋强制输料系统,通过改变仓体内物料的流动状态,使物料的流动状态由中心流恢复为整体流。

图3 螺旋疏通机结构示意

螺旋疏通机法存在的问题有:该方法只能清除下料段一小段的堵料问题,对上部的蓬煤不起作用,清堵范围太小,对整个料仓清堵效果不佳;当下部堵塞时,疏堵效果差;长时间转动,部件磨损大,维修工作量大。

2.4 人工疏通法

堵煤严重时,以上机械方法均无法达到效果,被迫采用人力疏通法。该方法主要通过桶煤棒在通煤孔破拱,用手锤敲击堵煤部位。

人工疏通法存在的问题有:若堵煤位置较高,需要搭设脚手架,人员高空作业,存在安全隐患;疏通效果有限,费时耗力;当敲打无法解决堵煤时,需对原煤仓筒壁进行割孔处理,对仓壁破坏力大,且原煤外露成堆会污染环境。

3 旋风式助流清堵技术

通过多方调研,该公司采用一种新型旋风式气动助流清堵装置,并于2016年4月在堵煤发生率比较高的3C1原煤仓上进行安装及试验。该装置可根据生产实际情况修改清扫频次、清扫时间和清扫位置,疏堵效果良好。

3.1 旋风式气动助流清堵结构及原理

如图4所示,该系统主要由储气罐、进气阀门、控制阀、喷嘴等组成,为了便于运行人员控制,该系统具有远程和就地切换功能,运行人员使用过程中可通过分布式控制系统(DCS)画面分别控制或集中控制各层喷口。

图4 旋风式气动助流清堵结构

在原煤仓清堵段的仓壁上轴向方向,沿螺旋线轨迹径向均匀铺设喷嘴喷气点,喷嘴喷气口紧贴内仓壁沿螺旋角切线方向向下喷射高压气流,在仓壁与物料之间形成旋风式旋转气流。此气流将物料与仓壁短暂分离,降低了物料同仓壁之间的摩擦系数,加大了下滑力,消除了黏壁棚煤。在气流旋转的同时会产生指向中心的推力,气体在料仓内周边密度加大,压力升高,形成高压区;旋风中心区气体密度降低,形成低压区(旋风的特点)。此时周边的高压区气体会向中心的低压区流动,产生翻滚向上的高压气流,此气流在料仓径向方向会产生剪力。同时气体在仓内膨胀后降低了物料的密度和物料的内摩擦系数,减小了内聚力,消除了拱状堵煤[2]。

3.2 技术特点

使用情况证明,该技术具有以下特点。

(1)清堵范围广。本系统多层气刀从下至上对煤仓堵塞处进行分段连续旋切,在清除粘壁蓬煤的同时又可清除拱状堵煤。

(2)系统维护量低。本系统清堵方法先进,没有运动部件,没有易损部件。

(3)对系统影响小。喷嘴喷气时间、时间间隔、循环周期可调,喷嘴喷气能量及冲力在喷射过程中基本保持不变,并能保持在最高值。由于储气罐容积比最大的空气炮容积大几十倍,因而可在短时间内实现多次喷射,使仓内物料产生脉动振荡,并可防止气洞的产生。

(4)安装方便。在安装施工时无须清仓;在不确定堵塞位置情况下,在任意段清堵都不会引起堵塞加重。

(5)电气控制功能强大。可同DCS系统融合并网,实现手动/自动、本地/远程快速转换,运行人员在集控室内可以对该系统进行控制。另外该系统还有多种疏堵模式选择,有轻度疏堵、中度疏堵和重度疏堵模式选择[3]。

3.3 旋风式助流清堵技术与其他技术的对比

采用旋风式气动助流清堵技术的原煤仓堵煤次数显著降低,极大地提高了制粉系统的稳定性,同时也为机组的稳定、经济运行提高了保障。为了检验不同原煤仓疏通装置的效果,自2017年1月1日—2017年12月31日统计安装有不同疏堵装置的原煤仓发生堵煤的次数,通过对比4种清堵方案的运行情况可以看出,旋风式气力助流技术的原煤仓堵塞次数最少(见表1)。

表1 4种清堵方案运行情况对比

注:运行天数365天

4 结束语

该公司对2台670 MW机组原煤仓进行了旋风式气力助流疏堵技术改造,经过实践改造效果良好。改造完成后可有效解决原煤仓堵煤导致的机组降出力问题。该公司的原煤仓气力助流疏堵技术,给国内相似机组的原煤仓疏通技术改造提供了借鉴。

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