渤海油田同层侧钻井技术研究应用

2018-09-10 07:22宋尹东刘东东
中国化工贸易·上旬刊 2018年4期
关键词:新工艺

宋尹东 刘东东

摘 要:随着渤海油田的深入开采,针对部分开发井在生产过程中受出砂影响,出现低产低效的問题,但考虑原井位附近仍有较大潜力,因此提出原井位同层侧钻技术,进一步挖掘原井位附近的剩余油。针对同层侧钻问题,对应出现了一系列打捞原井防砂管柱的困难,为此研究出对应相应困难的新工具、新工艺。

关键词:同层侧钻;打捞作业;新工具;新工艺

渤海油田仍有部分开发井在生产过程中受出砂影响,出现低产低效的问题。考虑原井位附近仍有较大潜力,提出原井位同层侧钻方案,进一步挖掘原井位附近的剩余油。另外,海上平台槽口成本高,充分利用槽口资源,为海油降本增效贡献了力量。

1 作业复杂情况与应对措施

1.1 打捞难点

①套铣套劈筛盲管,造成打捞困难;②地层大量出砂导致工具失效、切割打捞失败。通井磨鞋堵水眼、割刀循环不畅切割失败、公锥造扣不实打捞失败等异常情况;③井眼变大、防砂管柱偏心丢鱼头;④磨铣卡钻井眼清洁困难。

1.2 应对措施

1.2.1 套铣套劈筛盲管,造成打捞困难

水平井套铣鞋引入筛盲管时应小钻压低转速,认清鱼顶位置,尽量避免因鱼头变形破损引起的套铣损坏防砂管柱,使用无内齿导向铣鞋,针对井况定制专用铣鞋:原铣鞋在套铣绕丝或优质筛管过程中,容易将筛管外面的网布撕破,造成新的复杂情况,现场应使用无内齿铣鞋,并研制导向铣鞋(带引鞋可变换接触角度,带内倒角)从而保护筛皮被损坏。

1.2.2 地层大量出导致工具失效、切割打捞失败

打捞前全井筒通井冲砂,选用大水眼通井磨鞋并加装浮阀,循环冲洗至顶部封隔器后全井筒替入简易EZFLOW钻井液堵漏除砂,降低井筒漏失的同时能有效抑制地层的二次吐砂。

水平段或特殊落鱼处(封隔器下接头)地层砂无法冲洗干净的,尽量避免使用公锥打捞,改为捞矛或捞筒,直接冲洗鱼顶打捞。

1.2.3 井眼变大、防砂管柱偏心丢鱼头

磨铣时改进磨鞋其底部接钻具,活动时不提出落鱼。

加工引鞋时,应选择刚性较大钻具,并尽量使用大直径、锐角笔尖引鞋,可以通过多次旋转角度下探遇阻位置,找到最浅遇阻点旋转引入落鱼。

1.2.4 磨铣卡钻井眼清洁困难

磨铣过程要保证送钻均匀,严格控制磨铣速度,适当增加上提下放活动次数,以保证铁屑形状均匀便于携带。同时避免使用自动送钻系统,防止长时间连续切削,形成丝团状铁屑,堵塞环空循环通道,造成憋压。

2 工艺、工具攻关方向

2.1 小尺寸管柱切割送入钻具改进--引入小尺寸PAC钻杆

小尺寸井使用3-1/8 ”钻铤输送3-1/8”水力割刀切割防砂管柱成功率较低,分析原因为3-1/8 ”钻铤刚性及重量较大,加之水平井井段长井斜大,导致刀片不能完全撑开,最终切割失败(见表1)。

2.2 优化井眼清洁钻具组合,提高清洁效率

①井筒清洁钻具组合增加多功能过滤器,一方面提高井筒内碎屑回收率,另一方面根据回收量直观指示井筒清洁状况;②防喷器冲洗接头下入程序进行优化,在洗井管柱起出尾管前,连接下入;③在尾管挂顶部增加多功能循环阀加强碎屑清理。

2.3 多尺寸单管割刀投入使用

①完善单管割刀序列化,引入不同类型小尺寸防砂管柱单管割刀;②进一步优化设计其刀片及合金齿,设计可调角度的单管割刀,使切割更高效,现象更明显。

2.4 切割回收一体化工艺工具

①水力割刀切割后,下放管柱及时回收避免了长时间起下钻造成砂子等杂物沉淀,造成回收困难;②若一次回收成功,有助于判断切割效果,节约工期、提高时效。

3 后续作业思路和建议

①针对8-1/2”水平段内的7”防砂管柱井同层侧钻打捞作业时需充分考虑地层出砂、泥质含量情况、钻完井井史、生产井史等;②针对大位移、水平段较长、井深较深的井作业前需进行软件模拟井下摩阻、扭矩及悬重情况,进一步指导现场作业;③小尺寸防砂管柱裸眼内套铣作业时应充分考虑扭矩、泵压上限,套铣鞋应有足够的水流通道和合适的外齿结构,同时保证泥浆性能,充分保证套铣安全;④充分循环保证井筒岩屑床、铁屑床循环干净及井筒清洁后,再进行下步打捞或钻完井作业。

参考文献:

[1]《井下作业技术数据手册》编写组.井下作业技术数据手册[M].北京:石油工业出版社,2001.

[2]张保平.油藏增产措施[M].北京:石油工业出版社,2002.

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