提高20000 m3/h制氧机氩产量攻关实践

2018-09-22 09:16唐友军蒋卫兵黄春涛刘江淮孟繁涛
冶金动力 2018年10期
关键词:节流阀含氧馏分

唐友军,蒋卫兵,黄春涛,刘江淮,孟繁涛

(马鞍山钢铁股份有限公司气体销售分公司,安徽马鞍山 243000)

前言

马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称:马钢)20000 m3/h空分设备是杭氧设计制造的首套大型内压缩流程空分装置,采用分子筛吸附净化、膨胀空气进下塔,下塔为筛板塔,上塔为规整填料塔精馏、全精馏制氩流程。2004年机组建成投产以来,氧、氩产品产量偏低,机组运行能耗高。2015年9月~11月,杭氧对该套空分设备进行了优化设计改造。改造后,氧气产量经调试达到设计值,氩产量仍较低,只有550 m3/h(改造后设计值750 m3/h)。2017年10月设备启运后,进一步对主塔进行了优化调整,氩产量逐步提高到750 m3/h。

1 工艺流程优化改造介绍

图1为20000 m3/h空分设备优化设计改造后的流程简图。

2 设备运行状况

2016年10月8日,改造后的20000 m3/h制氧机启动进行调试生产。经过调试,氧气产量达到设计值,但下塔液空纯度偏低,下塔阻力只有15 kPa左右,氩馏分中氮组分含量较多,制氩系统精馏工况不稳定。为避免粗氩冷凝器氮塞,只能将氩馏分中氧含量控制得较高,使得粗氩Ⅰ塔出口AIA702含氧20%以上,粗氩Ⅱ塔出口微量氧AIAS704接近5×10-6,氩产量只有550 m3/h左右。机组运行参数见表1。

图1 20000 m3/h空分装置高压节流液空优化改造流程图

3 原因分析

3.1 下塔液空含氧量过低

20000 m3/h制氧机主冷液氮回下塔手动控制阀V11开度为33圈(共120圈),液氮节流阀V3受下塔顶部液氮纯度制约,最大只能开到52%,如果继续开大,则下塔液氮含氧量和上塔氮气含氧量都会

表1 2016年10月至2017年5月期间运行参数

上升。这是因液氮回流阀V11开度偏小,下塔上部回流比小,下塔顶部氮气含氧增多,冷凝后液氮含氧也增多。为确保产品氮合格,必须关小液氮节流阀V3,以提高下塔上部回流比,这样造成去上塔的纯液氮量小,液空含氧低,氩馏分含氮增多。

3.2 上塔提馏段回流比大

高压节流液空分别经截止阀V22进下塔和节流阀V2进上塔,而这两根管线管径相同,在运行过程中V22处于全开状态,进入下塔的高压节流液空量较多,降低了下塔富氧液空的氧含量。同时,为保持下塔液空液位在正常值,液空节流阀V1开度在70%以上,使得上塔提馏段回流比增大,氩馏分含氮增多。

3.3 上塔氮气取出量少

由于液氮节流阀V3开度小(最大为52%),节流到上塔的纯液氮量少,如果将氮气产量提到20000 m3/h,则上塔精馏段回流比小,产品氮气含氧升高。所以为了保证产品氮气纯度合格,上塔氮气取出量只有18700 m3/h,造成上塔压力升高到43 kPa,上塔氩富集区下移,氩馏分含氮增多。

4 工况调整

4.1 调整思路

针对上述原因,决定先提高下塔顶部液氮纯度,然后在下塔液氮纯度满足要求的前提下,增大去上塔顶部的纯液氮量;在下塔富氧液空满足粗氩冷凝器所需的前提下,增大去上塔上部的高压节流液空量。

4.2 调整步骤

(1)2017年10月 10日 20000 m3/h制氧机启运,在粗氩塔投运后,10月17日开始逐步将液氮回流阀V11开大,视上塔产品氮气纯度情况,再逐步开大液氮节流阀V3,同时增大产品氮气产量,上塔压力下降,污氮气含氧降低,下塔阻力上升,液空含氧升高。参数变化见表2。

(2)11月12日开始逐步关小高压节流液空进下塔截止阀V22,同时,逐步开大节流阀V2,减少进下塔的液空量,增加进上塔上部的液空量,随着下塔液空量的减少,液空节流阀V1也逐渐关小,液空含氧增加,上塔氩馏分中氮组分减少。液空纯度变化见表3。

表2 调整V11、V3主塔参数变化情况

表3 调整V22、V2、V1液空纯度变化情况

通过以上调整,上塔氩富集区上移,氩馏分中氮组分减少,制氩系统工况稳定,氧、氩分离效果提高,粗氩Ⅰ塔、Ⅱ塔出口氧含量降低,氩产量提高到750 m3/h。调整前后氩系统参数对比见表4。

表4 调整前后氩系统参数对比

5 总结

下塔精馏是上塔精馏的基础,必须合理匹配液氮回下塔和去上塔的量,在下塔顶部液氮纯度合乎要求的情况下,要尽可能地将液氮向上塔转移,并增大高压节流液空进上塔的量,以提高液空氧含量,减少氩馏分中的氮组分,确保制氩系统稳定。同时,上塔精馏段回流比增大,污氮气氧含量降低,氩的提取率提高,氩产量得以提高。

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