催化顶循系统腐蚀原因分析及除盐设施应用

2018-10-21 10:59王振业
中国化工贸易·中旬刊 2018年8期

摘 要:催化顶循系统自加工高酸原油以来腐蚀较为严重,设备及管线多次发生腐蚀泄漏,从腐蚀形态及垢样成分分析,主要是由于高酸原油中的有机氯、氨氮含量较高,经过催化裂化后,在低温系统生成NH4HS、NH4Cl,Fe2[Fe(CN)6]导致垢下腐蚀。根据腐蚀机理,采用了除盐设施进行净化后再返回系统,通过不断循环净化,将顶循系统中的腐蚀介质成分去除,实践证明,以上调整达到了很好的腐蚀控制效果。

关键词:催化装置;顶循系统;垢下腐蚀;除盐

1 概述

青岛石化公司加工高酸原油项目开工以来,原油劣质化造成后续二次加工装置低温系统的腐蚀明显加剧。催化裂化装置开工运行9个月左右,顶循系统换热器及阀门陆续出现泄漏。顶循换热器E212换热管使用9个月出现腐蚀穿孔泄漏、E206管束也出现腐蚀穿孔泄漏、E201使用10个月出现腐蚀泄漏,另外顶循系统大部分闸阀的密封面冲蚀磨损严重而内漏。顶循系统管道定点测厚和在线监测探针平均腐蚀速率也在0.3mm/a以上。为了分析顶循系统的腐蚀原因并提出解决措施,特对腐蚀严重的顶循系统换热器E-212AB的腐蚀情况进行了系统检测和原因分析。

2 顶循换热器腐蚀检测及原因分析

催化顶循系统换热器E212AB运行9个月发生泄漏,对该台换热器管束进行试压找到泄漏部位,并将泄漏的换热管剖开,泄漏部位如图1、2所示。该设备换热管内外均采用NI-P复合镀层进行防腐处理,镀层厚度50微米,使用寿命仅为9个月。2010年9月更换新管束时,将换热管内外NI-P复合镀层的厚度增加到70微米,自2010年9月投用至2012年7月再次发生泄漏,使用寿命延长为22个月。从历次腐蚀形貌可以判断是由管内壁向外腐蚀并导致穿孔,管内壁50微米NI-P复合镀层几乎被腐蚀殆尽,管外壁防腐层保持完好;经过改进后70微米NI-P复合镀层管内、外壁防腐层保持完好,管板上有许多蓝色腐蚀产物,从形貌判断为普鲁士蓝。该换热器管程介质为顶循环油,管程操作温度为129℃~115℃,换热管材质为10#碳钢。

(NI-P复合镀层70微米)

2.1 顶循系统腐蚀垢物分析

为进一步确认顶循系统腐蚀原因,取腐蚀垢样进行分析。具体取样位置为顶循环回流油泵P204入口和顶循环回流油-热水换热器E201管束内。

2.1.1 顶循环回流油泵P204入口腐蚀垢样分析

将顶循泵入口过滤器内的垢样进行X射线衍射分析(XRD),结果如图2,经测定样品中的主要物相为FeS与Fe2O3。

2.1.2 E201管束内腐蚀垢样分析

E201管束内腐蚀垢样通过XRD分析,结果如图3和图4所示,经测定样品中的主要物相为FeS与Fe2O3和NH4Cl。

2.2 油样分析化验结果

取催化裂化装置原料油、顶循环油化验分析其腐蚀性元素,具体见下表:

2.3 腐蝕原因分析

结合垢物分析结果,可以判断所采垢样的主要成分FeS与Fe2O3,由于催化分馏塔顶循系统不可能带入氧气,因而推断Fe2O3是设备打开后的腐蚀产物和碳钢管接触空气后生成的。由此综合分析原始的腐蚀产物主要为FeS。

催化顶循系统的腐蚀机理主要是H2S+HCl+H2O和H2S+HCN-H2O的腐蚀,其化学反应如下:

Fe+HCl=FeCl2+H2 FeCl2+H2S=FeS+HCl

H2S和铁生成的硫化物或硫化亚铁,在pH值大于6时,钢的表面为FeS所覆盖,有较好的保护性能,腐蚀速率也有所下降。当有氰离子时,它溶解FeS保护膜,产生络合离子Fe(CN)4-6,加速了腐蚀反应的进行:

FeS+6CN-= Fe(CN)4-6+S-2

络合离子Fe(CN) 4-6继续与铁反应生成亚铁氰化亚铁Fe2[Fe(CN)6](在水中为白色沉淀):

2Fe+ Fe(CN) 4-6= Fe2[Fe(CN) 6]

停工时被氧化而成为亚铁氰化铁Fe4[Fe(CN) 6] 3,呈普鲁士蓝色。管板上的普鲁士蓝色也验证了上述反应的存在。

以上几种反应互相促进,对设备造成严重腐蚀,这一点可以从垢样中检测出FeS和NH4 Cl得到印证。样品中未检测出NH4HS,是由于垢样是在高温蒸汽吹扫后采集的,NH4HS在高温下易于分解为NH3和H2S,因此不能断定在吹扫前不存在NH4HS。一般认为NH4HS从120℃以下开始结晶(准确温度与Kp值有关,见图5),E212管程操作温度为129℃~115℃,因此存在结晶的可能性较大。E212管束的腐蚀形貌与NH4HS、NH4Cl垢下腐蚀造成的坑蚀相像。

综合上述分析,催化顶循系统发生腐蚀的主要原因与我公司加工高酸原油直接相关,尤其是高酸原油中的有机氯、氨氮含量较高(我公司催化原料油中的氮含量0.34%,而通常的催化原料油氮含量小于0.1%),两者经过催化裂化后,在低温系统生成NH4HS、NH4Cl、Fe2[Fe(CN)6]产生垢下腐蚀;另外催化原料油中的硫经催化裂化后产生的H2S在低温系统引起湿硫化氢腐蚀。两者共同存在并产生腐蚀影响,造成了低温的顶循系统设备严重腐蚀损坏。

3 改进措施

3.1增加管束防腐镀层厚度

经过对比,70微米厚度的NI-P复合镀层使用寿命比50微米的NI-P复合镀层延长超过一倍,说明镀层厚度增加对延长使用寿命直接显著有效。今后在新管束防腐时,把NI-P复合镀层的厚度增加到75微米以上,以延长设备使用寿命。

3.2根据腐蚀原理,在催化顶循系统投用除盐设施

①自2015年8月17日至2015年9月1日,对催化顶循油做盐含量分析。顶循油取样处平均含盐3.39 mgNaCl/L,泵204出口处平均含盐5.64375mgNaCl/L。

②设备投用初期间歇性调整工艺条件,探索催化分馏塔顶循除盐的规律,工艺条件变更如下:自9月2日投用,湍旋混合器、旋流微萃取器、油水分离器全部进料。顶循抽出量为20t/h,注水量为2t/h。除盐成套设备顶循油进出口压差0.08MPa。投用后分馏塔顶循返塔温度基本不变。自9月8日将旋流微萃取器切出,除盐成套设备进出口压差0.05MPa,其他条件不变。自9月14日将注水关闭,除盐成套设备进出口压差仍为0.05MPa,其他条件与之前一致。自9月18日打开注水阀门,将旋流微萃取器接入,顶循抽出量12t/h,注水量1.2t/h,压力降0.05MPa(进0.6MPa,出0.55MPa)。

3.3 设备投用后的效果评价

催化顶循在线监测腐蚀探针自9月6日恢复正常使用,下表数据自9月7日开始记录在线监测探针(下转第120页)(上接第117页)腐蚀速率与含盐量的变化。

从腐蚀速率的变化可以看出,9月7日的腐蚀速率还在0.2mm/a以上;至9月9日,腐蚀速率降低至0.2mm/a以下,平稳运行至9月14日,腐蚀速率均在指标范围内;自9月14日关闭注水后,腐蚀速率迅速上升,最高可达0.46mm/a;在9月17日打开注水后,腐蚀速率再次下降指标范围内。

从顶循系统含盐量可以看出,除盐设施于9月2日至9月7日投用,9月7日顶循含盐为0.1mgNaCl/L,处于数值低位;9月9日关闭旋流微萃取器,当天顶循含盐量上升,之后顶循含盐量降低;9月14日关闭注水后,顶循含盐量迅速升高,最高可达10.8mg NaCl/L;9月17日打开注水和旋流微萃取器,顶循含盐量迅速下降。

腐蚀速率与含盐量的变化趋势基本吻合;催化顶循系统自投用除盐设施以来,腐蚀速率下降明显。

4 结论

催化顶循系统通过设备防腐与工艺防腐相结合,目前腐蚀控制较好,系统设备运行平稳,自2015年至今没有再发生过设备腐蚀案例。目前催化顶循系统的腐蚀速率控制在0.1mm/a左右,防腐的典型效果明显,设备的长周期安全平稳运行得到保证。

作者简介:

王振业,男,1999年毕业于甘肃工业大学化工机械与设备专业,学士,长期从事石油化工设备管理工作,工程师。