减压渣油冷却器失效原因分析及处理

2018-11-08 06:14潘从锦赵永利任海峰
设备管理与维修 2018年15期
关键词:管板冷器管束

李 哲 ,潘从锦,赵永利 ,刘 欢,任海峰

(1.克拉玛依市科比技术有限责任公司,新疆克拉玛依 834099;2.中石油克拉玛依石化有限责任公司,新疆克拉玛依 834003;3.中国石油新疆油田分公司石西油田作业区;新疆克拉玛依 834000)

1 工艺与设备概况

减压渣油从减压塔塔底由泵抽出,经与拔头原油换热后,再与脱后原油换热,最后经渣油冷却器冷却至安全温度送出装置。

减压渣油冷却器为浮头式换热器,换热管材料为20#钢,管子与管板连接方式为强度焊,未进行贴胀。换热管为波纹管,规格为Φ25×2.5 mm,管程工作压力0.5 MPa,工作温度常温,介质为循环水;壳程工作压力0.5 MPa,工作温度150℃,介质为减压渣油。

2 检查情况

通过对循环水数据结果分析,认为是冷凝器发生泄漏,壳程的渣油进入管程内,装置停工将管束抽出后,在管板底部换热管内壁有渣油附着,对管束进行水压试验,发现换热管泄漏,堵管5根。

2.1 宏观检查情况

通过对渣油冷却器进行宏观检验,发现换热管外壁防腐层部分脱落(图1),无明显腐蚀;换热器管板防腐层脱落,焊缝局部存在严重坑蚀缺陷(图2),针对换热器管板焊缝存在的腐蚀缺陷,建议对 13-23,15-25,17-26,19-17,19-18,20-23,20-28,22-23,22-24,28-28 焊缝进行补焊修复。换热管内壁原防腐层脱落,内壁结垢严重,存在垢下腐蚀。

图1 换热管外壁防腐层部分脱落

图2 换热管管口焊缝腐蚀情况

2.2 远场涡流检测情况

对常减压装置减压塔渣油冷却器进行远场涡流检测,共计检测1306根,已堵管5根,未检测根数为89根,检测比例93.2%。

对检涡流图谱(图3)进行分析,发现该管束部分换热管存在严重腐蚀缺陷,存在的缺陷类型为均匀腐蚀加坑蚀,换热管局部壁厚损失达40%。

2.3 缺陷管剖面情况

冷却器换热管为波纹管,从18-1换热管局部纵向剖面图可以看到,换热管内壁存在均匀腐蚀、严重坑蚀缺陷(图4),换热管18-1变径处横剖图(图5)显示,换热管变径处存在均匀腐蚀、坑蚀,换热管壁厚减薄较大,最小壁厚为1.5 mm。

3 原因分析

3.1 管口焊缝腐蚀

管壳式换热器管板焊缝是换热器重要的连接结构,管口焊缝质量决定了换热器的质量和使用寿命,管口焊缝腐蚀控制是换热器制造质量保证体系中最关键的控制环节,因此必须保证焊接接头的密封性和抗拉强度。

图3 减压渣油冷却器换热管涡流检测图谱

图4 换热管纵向剖内壁局部坑蚀

减压渣油冷却器换热管与管板之间的连接方式为角焊缝焊接,焊缝通过宏观检查发现冷却器管口焊缝存在均匀腐蚀、局部严重坑蚀(图2),局部焊缝余高<设计最小值,已无法满足设备使用要求。

图5 冷却器波纹管变径处横剖图

3.2 换热管结构

该管束换热管为波纹管,换热管通过机械加工形成有规则的凹凸结构,增强对流体流动的扰动作用,破坏壁面边界层达到强化传热作用,传热效果与光管相比有明显提高。

流体流经波纹管,通过对介质操作参数的分析,介质经过波纹管波峰位置时流动速度降低,波峰位置发生沉积及结垢,造成换热管垢下腐蚀;介质经过波谷位置时流动速度增加,经过收缩段时介质流速增大不断冲刷边界层,边界层变薄,使收缩段处换热管壁厚产生冲刷腐蚀,造成换热管收缩段壁厚减薄。

3.3 循环水腐蚀

水冷器运行一段时间后,在换热管内壁附着很厚的污垢,容易形成污垢沉淀物,附着于换热管扩张段,管内壁结垢为微生物及细菌的生存创造了条件。换热管未采取防护措施,将导致换热管垢下腐蚀穿孔、泄漏,影响设备的正常运行。

3.4 运行操作方面

冷却器换热管腐蚀速度与设备工艺操作温度密切相关。介质的温度升高易导致结垢严重,水垢的附着速度亦加快;介质流速增大,增加污垢的沉积率,由于冷却器结构设计的原因,出现循环水流速过小或水流分配不均匀,容易在扩展段沉积污垢,引起垢下腐蚀。

4 处理办法及预防措施

4.1 处理办法

冷却器管口焊缝存在均匀腐蚀、局部严重坑蚀,为满足设备使用需要,对存在严重缺陷的管口焊缝进行补焊处理,管板进行贝尔佐钠防腐,将管口焊缝与介质隔离。

根据换热管18-1剖面情况,该管束换热管内壁结构严重,清除换热管内壁附着污垢,存在垢下腐蚀。建议加强管束清洗或水冷器在线定期反冲洗,消除换热管内壁附着污垢,避免引起垢下腐蚀,提高换热管的换热效率。

根据远场涡流检测情况,对50根壁厚损失达40%的换热管进行堵管处理,对换热管内壁进行热固化防腐处理。

4.2 预防措施

(1)保持良好的循环水水质,定期清理循环水池的沉淀淤泥,防止沙尘及杂物进入循环水系统。

(2)定期对管束进行清洗,防止换热管内壁结垢,引起垢下腐蚀,造成换热管腐蚀失效。

(3)加强循环水检测,阀芯介质泄漏及时查找、切断泄漏源,防止大量介质进入循环水系统。

(4)加强冷却器涡流检测,掌握设备腐蚀状况。

5 结语

水冷器直接影响着炼化装置长周期安全稳定运行,水冷器发生泄漏,将使循环水水质恶化,循环水中微生物大量滋生,水冷器结垢、堵塞、腐蚀状况加剧。为了减缓水冷器结垢、堵塞及腐蚀泄漏,保证水冷器安全稳定运行,应定期对管束进行高压清洗,清除换热管进内壁附着污垢;对水冷器换热管进行远场涡流检测,能快速对换热管的腐蚀状况做出科学评估,根据检测结果,制定合理的检修方案,对装置的安全稳定运行具有重要的现实意义。

猜你喜欢
管板冷器管束
滑油空冷器压降控制研究
有机硅流化床换热管束的吊架装置设计
空调表冷器的研究现状与发展趋势
放开管束孩子的手
管壳式换热器管束拆卸问题与建议
加氢精制U形管式换热器管束泄漏分析与对策
大型管板钻铣一体化装备的开发
管板堆焊镍基合金625焊接工艺
铝合金空-空中冷器符合翘片管材料选择与结构匹配
HVM膜过滤器管板改造总结