电力变压器有载调压开关油中含水量超标处理案例分析

2018-11-19 06:51黄身银熊冰川赵勇超
通信电源技术 2018年10期
关键词:油样调压耐压

黄身银,黄 明,熊冰川,赵勇超

(福建宁德核电有限公司,福建 宁德 352000)

0 引 言

MR公司生产的有载调压开关在电力系统中得到了广泛应用,日常主要监控有载分接开关油的耐压值和含水量指标(R型:含水量<40 ppm、耐压值>30 kV/2.5 mm)等。含水量和耐压值超标,则需选择合适的窗口进行处理。

某电厂的厂用变压器(68 MVA,24 kV/6.6 kV)配置R型(RIII 1200Y、开放式油枕)有载调压开关。运行期间发现,调压开关油中含水量超标,经历了闭锁调压、换新油、在线滤油及吊芯处理过程。

1 案例背景

在机组移交商运后,进行首次预防性油样化验时发现,油样结果不合格(含水量:50.5 ppm、耐压值24.7 kV)。有载分接开关油室的油样色谱分析数据显示,没有内部过热及放电特征气体C2H4、C2H2。与投运时的油样数据比对,仅含水量和耐压值发生变化。经综合分析后,定位含水量超标可能原因为呼吸器回路密封不严。在变压器运行期间采取密封处理油管路,闭锁调压功能,持续跟踪并择机处理的方式。

2 水分超标处理经过

2.1 首次检修更换新油

在机组首次大修期间,技术人员对调压开关注放油管路、呼吸器管路查漏,结果密封良好;对调压开关进行5次排空换新油的处理,测量油样数据合格后送电,送电前油样含水量10.5 ppm、耐压值73.2kV。

在送电后第10天取样,分析发现油中含水量有了较大增长,油样数据为:含水量31.1ppm、耐压值54.2kV。考虑到机组在运行期间一直没有调压的需求和在线滤油作业的风险,现场采取闭锁调压功能、持续跟踪油样的措施,等待停电窗口继续处理。首次检修后,主要的跟踪水分和耐压值数据如表1所示。

表1 首次大修前后含水量、耐压值

2.2 在线滤油处理

在第2次机组大修期间,再次检查调压开关油相关回路的正压、负压密封有无异常,还采取油室排油、橡胶管伸入切换开关底部抽油、油室抽真空除水分、热油循环和辅助在线滤油的处理方案,同时更换呼吸器硅胶为5 kg,处理后油样数据合格。经送电后第13天,油样化验的结果再次显示油中含水量增长,处理前后主要的水分和耐压值数据如表2所示。

表2 第二次大修前后含水量、耐压值

经综合评估,认定水分的增长趋势已基本稳定,运行期间可采取在线滤油装置(专用工具)实施在线滤油处理。结合滤油机的除湿效果、油中含水量饱和度、油中水分析出时间、运行中变压器油温等多种因素,按照每两周进行一次8 h在线滤油的方式开展工作。持续两个多月的滤油工作后,油样跟踪主要数据如表3所示。

表3 在线滤油后含水量值

2.3 吊芯检修

基于含水量超标的根本原因不明,无法评估长时间水分超标对调压开关的影响。为保证设备的可靠,电厂决定在第3次检修时对调压开关吊芯检查。

经吊芯检查发现,厂用变压器三相分接开关油室中A相、B相油室底部边缘压圈不锈铁材质构件出现较为严重的浮锈,如图1所示,而C相则仅有局部轻微的锈迹。经整体除锈、更换新油及真空处理后,变压器正常送电,油中水分超标问题得到解决。

图1 切换开关油室上锈迹位置

3 油中含水量超标原因分析

案例中,因过程数据不全,油中含水量超标原因未能有确切依据,通过历史情况进行可能性分析。

原因1:运输、安装过程可能进水并处理,导致构件锈蚀并残留水分。

MR厂家介绍,根据同类缺陷经验,反馈其锈蚀程度可能为进水造成,为最后注油前进水。因为注油后受潮引起沉淀底部的水分含量不会出现大面积锈蚀,且三相可能是相同的锈蚀程度,不会产生现状较大差别的现象。受潮引起的含水量增加,油置换处理后不会出现较大的含水量增长。所以,运输、安装过程可能进水,造成油中含水量超标的可能性很高。

原因2:运行期间调压开关呼吸器回路及调压开关外部油管路密封不良。

安装投运时油样数据合格,油管路一直未发现渗油。首次发现后进行各法兰面密封,通过呼吸器受潮不足,导致不锈铁材料生锈。C相与A、B相锈蚀程度差别非常大,所以造成油中含水量超标原因可能性很低。

4 油中水分饱和度试验

为探究变压器油中水分在不同温度下溶解饱和度情况,在厂内试验室进行了不同温度下油中含水量的饱和度试验,数据结构如表4所示。

表4 油中水分饱和度试验数据

5 建 议

综上所述,提出以下几点建议:

(1)采购时优先选择带胶囊的油枕,及时跟踪调压开关呼吸器效果。在雨季多、湿度大的环境下,对开放式油枕的小油室影响较大。关注油中含水量的饱和度,避免出现进水情况后误判为受潮。

(2)在线滤油对于调压开关油中含水量处理效果较好且风险可控,采用多次在线滤油的方法,可以逐步析出水分。对于运行中调压频繁的维护单位,建议增加在线滤油装置。

(3)如遇分接开关油室进水,建议采取吊芯检查的措施。因排油管与油室底部约有15 mm的距离,无法通过直接排油、抽真空的方式析出油室底部沉积水分。针对MR厂家R型的有载调压开关内存在两处不锈铁材质构件。如遇进水情况建议择机尽早吊芯检查、处理,避免缺陷扩大。

6 结 论

在调压开关吊芯检查现场,通常受露空时间约束,调压开关内的锈迹清除效果很难恢复原状。在遇到同类问题时,要尽早投入在线滤油过滤水分。

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