齐大山选矿厂一段磨矿改造实践

2018-11-20 11:17刘国义高锦财王汝杰
现代矿业 2018年10期
关键词:铁精矿选矿厂处理量

刘国义 刘 畅 高 太 高锦财 王汝杰

(鞍钢矿业集团有限公司齐大山选矿厂)

鞍钢矿业齐大山选矿厂入选原矿为沉积变质型“鞍山式”铁矿石,选矿厂现有一选、二选两个分选作业区,主体设备规格小、自动化水平相对偏低,均存在台时处理量低、过磨现象严重问题,给选矿生产带来不利影响。加之近年来国内外铁矿石价格大幅度下滑,选矿厂生产经营压力巨大[1-3]。

1 原矿性质

原矿主要呈条带状或条纹状构造,条带宽0.5~3 mm,矿石浸染粒度较细,硬度12。矿石中主要可回收元素为铁,伴生元素含量均未达到综合回收标准,主要有害杂质硫、磷含量较低,仅二氧化硅含量较高。矿石化学多元素分析结果见表1。

表1 矿石化学多元素分析结果 %

矿石中金属矿物以赤铁矿为主,其次为磁铁矿、假象赤铁矿;脉石矿物主要有石英、阳起石、透闪石、角闪石、铁白云石等。赤铁矿呈钢灰色至褐灰色、灰红色,细条带状构造,多分布在地表及浅部的矿层中。磁铁矿以原生矿石为主,多分布在深部,呈钢灰色,粒度较细者呈条带状构造。假象赤铁呈深灰色,以细条带状构造、假象构造为主,次为交代残余结构。

2 工艺流程与设备

选矿厂分选作业区采用阶段磨矿—粗细分级—重选—磁选—阴离子反浮选工艺流程进行生产,工艺流程见图1。一选作业区主要设备有湿式MQG2 700 mm×3 600 mm格子型球磨机(11台)、水力旋流器、圆盘给矿机;二选作业区主要设备有湿式MQG3 600 mm×4 000 mm格子型球磨机(5台)、湿式MQY5 030 mm×6 400 mm溢流型球磨机(1台),水力旋流器、振动给矿机。两选作业区球磨—分级系统均基本具备自动化生产功能。

3 存在问题

通过对标考察和深挖内部潜力[4-5],对两选作业区一段球磨机进行改造。原因为一选作业区一段磨矿计划台时处理量41.5 t/h,给矿细度-12 mm 90%,溢流细度-0.074 mm 60%,实际生产时溢流细度-0.074 mm 含量达到65%;二选作业区一段磨矿格子型球磨机、溢流型球磨机计划台时处理量分别为95,225 t/h,球磨机给矿细度-12 mm 90%,要求溢流细度-0.074 mm 60%,但实际生产时溢流细度-0.074 mm 含量达到70%。一、二选作业区一段磨矿溢流细度-0.010 mm粒级含量均达到25%左右,过磨问题严重。

球磨机台时处理量偏低、磨矿溢流产品过磨,造成选矿厂生产目标无法完成。为保证完成铁精矿产量任务,选矿厂以球磨机为主来满负荷组织转车,设备故障率和电耗较高、生产不经济。计划检修期间,减少1台球磨机运转,会导致4个浮选区矿浆浓度偏小,3个浮选区矿浆浓度偏高,不利于生产操作,影响铁精矿指标,两选作业区转车模式见表2。

图1 选矿工艺流程

作业区满负荷非满负荷一选11-410-3二选6-4(1大4小)-3

注:“11-4”表示“11台球磨机对应4个浮选区”的转车模式,其余同。

4 解决措施

针对存在问题,齐大山选矿厂从选别设备和自动化仪器仪表稳定性、生产工艺参数入手进行技术改造,以改善磨矿效果、提高球磨机台时处理量。改进路线:提高选别设备和自动化仪器仪表稳定性→合理控制返砂比、磨矿浓度、钢球充填率→提高球磨机台时处理量→调整“浮选区”为主转车模式→稳定选别指标→提高铁精矿产量、降低电耗。

4.1 实现球磨机系统高效运转

球磨机高效稳定运行是提高球磨机台时处理量的前提,因此提出“设备稳定高效运转周期实现率”的概念,加强球磨机系统计划性检修的完成率和检修质量,保证球磨机系统在1个周期(1个月)内运转的稳定性,通过实践将球磨系统稳定高效运转周期实现率提高到80%。

4.2 提高球磨机台时处理量

球磨机给矿-12 mm占90.26%,满足工艺参数标准,粒度组成见表3。

表3 入磨矿石粒度组成

通过将格子型球磨机钢球充填率由42%提高到50%、溢流型球磨机由35%提高到40%,优化返砂水量和排矿水量、旋流器工作参数、保证合理的返砂比等措施进行技术改造。改造后,一、二选作业区球磨机台时处理量分别提高32.5%、34.7%~45.5%,结果分别见表4~表6。

表4 一选作业区一段磨矿球磨机工作参数

表5 二选作业区一段磨矿

改造后,进行一段磨矿溢流产品粒度与矿物单体解离度测定,结果分别见表7、表8。

表6 二选作业区一段磨矿

表7 改造后一选作业区一段磨矿溢流细度

表8 改造后二选作业区一段磨矿溢流细度

从表7、表8可知,优化改造后,一、二选作业区一段磨矿溢流-0.074 mm含量分别为60.45%、59.69%,相比改造前,降低了4.55,10.31个百分点,各粒级含量变化不大;铁矿物单体解离度分别为63.70%、62.65%,脉石矿物单体解离度分别为38.97%、38.02%,高品位粒级主要集中在0.043~0.056 mm、0.010~0.100 mm,满足后续选别要求;-0.010 mm粒级含量分别降低到15.16%、17.08%,过磨程度得到缓解。

4.3 以“浮选区”为主转车模式

通过提高一段磨矿球磨机台时处理量,一选作业区满负荷仅需运转8台球磨机,二选作业区满负荷仅需运转1大3小共4台球磨机。在该条件下,球磨机计划检修时不影响铁精矿产量,浮选区可以满频工作,形成以浮选区为主转车模式,同时可以控制强磁机激磁电流上限,综合尾矿铁品位降低,铁精矿产量增加。两选作业区新转车模式见表9。

表9 两选作业区转车新模式

注:“4-8”表示“4个浮选区对应8台球磨机”,其余同。

5 应用效果

优化改造后,进行生产应用实践。结果表明,一选作业区一段磨矿球磨机台时处理量提高了13.5 t/h,二选作业区一段磨矿MQG3 600 mm×4 000 mm和MQG5 030 mm×6 400 mm球磨机台时处理量分别提高33.5,100 t/h,一、二选作业区一段磨矿球磨机台时处理量均提高了30%以上;一、二选作业区一段磨矿溢流细度-0.074 mm含量分别由65.00%、70.00%降低到60.45%、59.69%,-0.010 mm粒级含量由25.00%分别降低到15.16%、17.08%;选矿生产转车模式由以球磨机为主转变为以浮选区为主,浮选区可以满频工作,减停5台球磨机。在保证铁精矿品位合格的前提下,每年可增产铁精矿约10万t,每年可节约钢球消耗、电耗约1 500万元。

6 结 论

齐大山选矿厂一、二选作业区通过将球磨系统稳定高效运转周期实现率提高到80%、提高一段磨矿球磨机台时处理量等措施,进行技术优化改造。改造后,两选作业区一段磨矿球磨机台时处理量均提高30%以上,一、二选作业区一段磨矿溢流细度分别降低到15.16%、17.08%,过磨问题得到缓解,转车模式由以球磨机为主转变为以浮选区为主,可停开部分球磨机,在保证铁精矿品位合格的前提下,起到了铁精矿增产、降低能耗的改造效果,经济效益显著。

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