一次风机RB试验失败原因分析及改进措施

2019-01-07 02:12刁云鹏王松寒司瑞才
吉林电力 2018年5期
关键词:动叶磨煤机炉膛

刁云鹏,王松寒,司瑞才

(1.国网吉林省电力有限公司,长春 130021;2.国网吉林省电力有限公司电力科学研究院,长春 130021)

快速减负荷(RB)功能的可靠性是新建机组并网运行的必备条件之一,是防止机组非正常停运的重要手段,对电网安全稳定运行有着十分重要的意义。某电厂350 MW超临界新建机组进行一次风机RB试验时,试验失败引发锅炉灭火,造成非计划停运。试验时机组运行状态为300 MW稳定运行,4套制粉系统投运,手动停运A侧一次风机进行RB试验,锅炉发生“炉膛负压低”主燃料跳闸(MFT)事故。下面分析一次配风情况,以及RB试验失败导致锅炉灭火的原因,并提出改进措施。

1 机组概况及一次配风情况

锅炉为超临界参数变压直流炉,采用单炉膛、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。制粉系统采用一次风正压直吹式,配置5台辊盘式中速磨煤机,对应A、B、C、D、E5层燃烧器,采用四角切圆燃烧系统。设有2台50% 额定容量的动叶可调轴流式一次风机,提供冷、热一次风输送煤粉。配置2台动叶可调轴流式引风机、送风机。

协调控制系统 (CCS)方式下,机组负荷大于220 MW时,2台运行一次风机其中1台故障跳闸,则触发一次风机快速减负荷,由上向下跳闸磨煤机,保留3台磨煤机运行,投入A层油枪稳燃。RB目标负荷为175 MW。

试验前锅炉A、C、D、E4台磨煤机运行,一次风配置情况见表1。两台一次风机动叶开度均为90%,已达调节指令上限。一次风机出口风压为A侧12.6 kPa,B 侧 12.7 kPa,热一次风母管压力11.05 kPa,一次风机联络挡板处在全开位置。

表1 一次风配置情况

2 一次风机RB试验过程

2018年5月25日 13:55:00,机组负荷301 MW,制粉系统 A、C、D、E 层运行。13:56:57,运行人员就地手动打闸A侧一次风机,RB逻辑动作正常,跳闸 E层磨煤机,投入 A层油枪稳燃。13:57:06锅炉MFT,首出原因为炉膛压力低低。13:56:57,锅炉A侧一次风机跳闸后,B侧一次风机动叶开度由90%下降至75%,B侧一次风机出口压力降至 5.65 kPa,热一次风母管压力降至3.34 kPa。RB动作后,E层磨煤机跳闸前炉膛压力为 -59 Pa,13:57:06,降至 -2 529 Pa后炉膛压力低低触发锅炉MFT。

3 RB试验失败及锅炉灭火原因分析

为防止磨煤机风粉管道堵塞,RB试验前2台一次风机动叶开度已到调节上限,一次风机维持较高的出口压力,磨煤机出口一次风速及出口风粉温度均较高,存在一次风比例过大的问题。RB动作后,B侧一次风机动叶不开反关,造成一次风压力下降,送粉能力减弱,是锅炉灭火的主要原因;另一方面A侧风机跳闸后,出口挡板关闭过程较长,部分一次风经过联络管道从A侧风机入口排至系统外,一次风压力进一步下降,一次风送粉能力不足,锅炉燃烧恶化,炉膛负压急速下降导致锅炉主保护动作。

4 优化措施

4.1 磨煤机配风的调整

为降低一次风压力,对磨煤机一次风速及出口风粉温度进行了调整。在保证不堵磨的条件下,调整磨煤机一次风速在20~25 m/s,出口风粉温度在60~65℃。优化配风调整后机组300 MW负荷时,一次风机出口压力为9 kPa,热一次风机母管压力为7.8 kPa。

4.2 风机运行方式的优化

由于一次风机出力上限设置采用1号机组经验值,2台风机运行时出力上限为动叶开度90%,1台风机运行时出力上限为动叶开度75%,一次风机RB动作后,将运行风机动叶关至75%,一次风压力不能及时回调。经过风机出力试验后,调整一次风机运行上限至85%。机组在300 MW负荷时,一次风机动叶开度为60%,留有25%的向上调节裕度。300 MW负荷时优化前后一次风运行情况对比见表2。

表2 300 MW负荷时优化前后一次风运行情况对比

一次风机联络门保持关闭状态,一次风机出口挡板关闭后允许开启,防止一次风从跳闸风机排出。

4.3 引风机动叶控制方式的优化

一次风机RB势必造成炉膛负压急剧下降,因此在炉膛负压控制系统中增加一次风机RB前馈,一次风机RB时超前关闭引风机动叶17%,提高炉膛负压恢复速度。

5 优化效果

2018年5月27日11:45:00,再次组织锅炉一次风机RB试验。11:46:15,锅炉A侧一次风机跳闸后,B侧一次风机动叶开度由58.4%开至85%,B侧一次风机出口压力由8.8 kPa最低降至6.6 kPa,最后稳定在7.7 kPa。热一次风母管压力7.8 kPa最低降至4.34 kPa开始回调,最后稳定在5.8 kPa。炉膛压力为-107 Pa,最低降至-1 434 Pa,最后稳定在-128 Pa。优化后的一次风配置情况见表3。

试验过程中机组运行平稳,运行人员没有手动调整,负荷降至198 MW稳定运行时,RB过程结束。

表3 优化后一次风配置情况

6 结束语

通过350 MW机组一次风机RB试验失败引发的锅炉灭火事故,分析引发锅炉灭火的主要原因为RB试验前一次风机出口压力较高,一次风比例过大,RB动作后,一次风压力下降,送粉能力减弱。结合现场情况,提出了磨煤机配风、风机运行方式、引风机动叶控制方式的优化措施,实施后,成功进行了锅炉一次风机RB试验,其动作过程和优化措施对同类型机组具有借鉴意义。

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