液压支架顶梁顶板焊接工艺研究

2019-02-12 10:34陈广帅朱庆波郝建明
科学与技术 2019年2期
关键词:液压支架焊接变形

陈广帅 朱庆波 郝建明

摘要:对液压支架顶梁顶板焊接专机进行了顶板焊接工艺研究。本文根据顶板结构特点,利用专机工装制定反变形装夹方案,结合调整焊接顺序,来进行顶板专机双枪焊接试验。试验结果表明,在顶板反变形与焊接顺序调整得当情况下,可以有效控制焊接变形。

关键词:液压支架;焊接专机;焊接变形

1 前言

顶梁是液压支架中重要承载结构件之一。主要是承受和传递顶板和垮落矸石的载荷。而顶梁顶板作为顶梁子件,更是直接接触顶煤和矸石承受载荷。在地质恶劣情况下顶板焊缝还会受到其它介质的作用,发生腐蚀和锈蚀。顶梁顶板焊缝质量好坏直接影响整套综采设备能否的安全运行,决定井下人员的人身安全。因此,顶板焊缝的焊接质量的重要性不言而喻。

随着工业以及科技的快速发展,工业自动化应用较为广泛。近年来,我国劳动成本的增加,以及对工人的身体健康的重视和对提高生产效率的要求,各大工厂都在近一步的实现少人和无人工厂,以及人们对产品的质量要求的提高,焊接质量、美观度等得到了更大的重视。在现代工业生产中,越来越多的焊接生产过程中开始采用自动焊接设备。焊接专机适合大批量生产制造某些焊接产品,能很好的控制生产节拍,降低了工人的劳动强度,同时提高了焊接效率。本文利用顶梁顶板焊接专机实现双枪高速焊接以提高生产率。但是受制顶板结构影响,顶板焊接后会导致顶板出现焊接变形,导致顶板影响后续工序使用。出现大量返修工作量,打乱了生产节拍。本文在通过尝试使用反变形装夹,调整焊接顺序的方式,控制了焊接变形,改变了传统工艺流程,并保证了产品的质量。得出最优的顶梁顶板专机焊接工艺来满足生产应用。

2 组件结构变形分析

顶梁顶板如图1所示,采用三块长条形板搭接拼装成组焊件。总长约为4500mm,总宽度约为1400mm,材料为钢板B-20/Q460C,其焊缝接头形式可以看为两组搭接焊缝,焊角大小为15mm,主焊缝条数为4条,焊缝简化图如图2所示。

对其焊缝形式的分布进行分析,顶板平度受到焊缝横向和纵向收缩的双重作用而产生波浪变形。并结合实际生产焊接参数进行3件顶板焊接试验,横向(B)纵向(L),斜向(C)最大变形量数据如1,测量点位置如图3。根据顶板试件测量实际焊接测量数据的变形量在12-15mm内。

3 顶板焊接工艺制定

顶板先焊接焊缝1和2,采用30mm*30mm*500mm压块2,将顶板组件钢板离两侧垫起,压块2位置离边120mm,每边纵向均匀布置5件,共10件,中间悬空处借助于顶板焊接专机自带装夹工装对工件进行锁紧,进行反变形8mm。然后采用多层多道焊接方法,用专机进行整体打底焊接。打底焊接完成后将顶板组件翻转背面朝上,并在中间位置垫压块1位置,进行反变形5mm,压块1,压块2位置如图4所示

顶板焊缝3和4打底焊接完成后。直接进行2-4道盖面焊接。焊缝3和4焊接完成后翻转顶板到正面,使頂板处于自由状态完成焊缝1和2的盖面焊接。

4 顶梁顶板焊接专机参数控制

试验采用株洲天一生产的顶梁顶板焊接专机,唐山松下YD-630FR焊接,直径1.2mm的实芯焊丝,80%Ar+20%CO2富氩混合气,气体流量为20ml/min,干伸长为18mm进行焊接。焊接试样采用图Z418.7.1顶板,理论焊丝用量16.4kg,采用焊接速度100cm/min,能够得到良好的焊缝成型,且顶板最终焊接变形满足下序要求,变形量在4mm内。焊接时间对比测算如表2

经表数据对比分析,专机试验阶段平均焊接效率是人工的1.88倍,可以作为提升效率方案进行生产应用。

5 结语

(1)顶梁顶板焊接专机实现双枪在100cm/min高速焊接情况下,焊接效率大幅提高。

(2)通过使用反变形装夹,调整焊接顺序的方式,顶板最终焊接变形满足下工序要求,可以以子件形式单提前完成焊接,减少后工序的焊接工作量。

参考文献

[1]王国法 液压支架技术[M].北京:煤炭工业出版社,1999.

[2]赵旭.段青辰 孟贺超 适用于液压支架结构件机器人焊接的拼装工艺研究[J] 金属加工(热加工)工艺.2017年第12期

[3]王瑶.化三兵 姬庆涛 液压支架顶梁焊接变形及其控制方法 热加工工艺[J],2015年05期

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[5]王宗杰.熔焊方法与设备 [M].北京:机械工业出版社,2006.

作者简介:陈广帅(1988);男;辽宁省瓦房店市人;中级工程师;一直从事煤矿设备的工艺研究。

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