曙3805块防砂技术研究与应用

2019-04-17 10:39殷伟
科学与财富 2019年17期

殷伟

摘 要:曙3805块于2013年进行二次开发,先期投产油井10口,冲检周期仅21天,按常规工艺实施了4口井7井次压裂防砂,防砂后平均冲检周期仅为10天,被迫全部关井,其它新井缓钻,区块出砂问题制约了油藏正常开发。针对上述问题,曙光采油厂从完井方式、射孔参数、早期排砂、后期防砂和举升工艺方面开展技术攻关,研究实施了从完井、射孔到生产的全过程综合防砂技术,有效解决了区块油井的出砂问题。

关键词:曙3805块;防砂完井;防砂射孔;排砂;压裂防砂;控砂生产。

1概况

曙3805块位于曙三区北部斜坡上倾方向,为一周边被断层切割的单斜构造,开发目的层为下第三系沙河街组四段杜家台油层,油层埋深1000-1350m,含油面积2.21km2,地质储量253×104t。

1.1油藏基本特征及原油物性

曙3805块孔隙度27%,渗透率1.071um2,储层岩性以中-细砂岩为主,胶结方式以孔隙式、接触式为主,储层胶结疏松,成岩作用较差。区块平均油层有效厚度8.1m,平均层数5.2层,平均井段厚度35.3m。区块泥质含量13.9%,地层砂平均粒度中值0.15mm,分选系数1.67。区块油井原油密度0.9029g/cm3,原油粘度在2400mPa.s以上,且在10℃-50℃之间粘温敏感性强。

1.2油藏开发矛盾

曙3805块砂岩油藏油层由于受地质构造、沉积相带、油层发育状况及工艺技术措施等多重因素的制约,区块出砂现象较严重,致使水驱动用程度较低,开发效果不太理想。区块目前生产油井表现为大面积出砂,大部分油水井有出砂或泥浆的历史,严重制约正常生产,受出砂影响。区块早期部署的油水井采用N80套管完井,套管刚级低,大量出砂导致套坏;小孔径、低孔密方式射孔,不利于降低渗流速度;出砂后,实施单一的机械防砂或化学防砂工艺,防砂有效期短;举升过程中,采液强度不合理,生产压差高,油井出砂问题一直未得到有效解决。

2 曙3805块防砂技术

2.1 综合排砂、防砂、控砂技术

(1)优化完井方式:在新井上应用采用Φ177.8 mm加厚套管,油层段用TP120TH外加厚套管,保护套管的同时,有利于开发和后期工艺技术实施。

先期射孔防砂技术:区块新井全部采用大孔径、高孔密、深穿透防砂射孔工艺,增大井筒泄流面积,降低液流速度,减少流体对岩石的拖曳作用,起到防砂效果;井周应力分布更加均匀,有利于地层形成稳定的砂桥,达到防砂和保护套管作用;有利于后期防砂过程中管外大半徑密集充填。

(2)早期排砂工艺:新井投产初期采用水力喷射泵、水力射流泵排砂生产,排出油层近井地带地层砂,为中后期实施深部防砂工艺和砾石充填防砂工艺创造条件。

(3)中后期防砂工艺:新井开采一段时间,排出一定量的地层砂,根据油井生产情况和井况,对套管完好井实施深部防砂工艺,对套管损坏井实施砾石充填防砂工艺,保证区块油井正常生产。

(4)全过程管理控砂技术:油井开井后采用携砂泵、长柱塞沉砂泵等耐砂泵生产,采液强度控制在1.4方/米以内,生产压差控制在2MPa以内,防止油层激动出砂,最大限度的延长油井检泵周期。

2.2 采用高钢级套管、大尺寸井眼、高强度固井技术

(1)高钢级套管:早期曙3805块为普通N80套管,目前采用TP120TH外加厚,提高套管抗挤压强度,降低套损率。

(2)大尺寸井眼:套管尺寸由φ139.7mm变为φ177.8mm,便于后期压裂防砂、侧钻、大修。

(3)高强度固井:采用G级水泥,水泥返高由油层顶以上100-200m 地面,减少套管伸缩,进一步保证井况完好。

2.3 采用大孔径、高孔密、深穿透防砂射孔工艺

曙3805块采用大孔径、高孔密、深穿透防砂射孔工艺,增大井筒泄流面积,降低液流速度,减轻流体对岩石拉力,更有利于后期防砂过程中管外大半径密集充填。

2.4 完善了射流泵早期排砂工艺

利用水力喷射泵无井下运行部件、携砂能力强的特点,实施早期强制排砂,清除近井地带流砂的同时,为后期压防填砂创造条件。针对以往强排系统频繁出现故障,生产时率低,地面配套工艺费用高,排砂效果不好的问题,本着改善效果降低成本的原则,射流泵强排试验进行了相应的改进。

①改进为同心双管采油管柱

井下强排采油管柱采用了同心双管结构,Φ114mm与Φ73mm油管套环空注入动力液, Φ73mm油管返出混合液,套管控气

管柱功能:可洗井、可排气、可测试。克服了以往生产管柱油层与油套环空隔离,中途出现意外情况无法洗井,只能作业解封检泵的问题

②简化地面工艺流程

采用循环分离增压的方式: 混合液经过初次砂液气分离,水套炉加热,二次分离,进高架缓冲罐沉降,底水抽出进入高压柱塞泵增加形成高压动力液回注。高位溢出泵输进站。

2.5研究了生产井段厚度小、出细粉砂油井的防砂工艺

该技术利用压裂车组泵入压裂液压开地层,按不同的砂比向压开的地层挤注树脂砂,在地层温度和固化剂作用下,树脂砂胶结、固化,在近井地带形成挡砂屏障,因其具有很高的渗透率,不影响液流流入井筒。在达到防砂效果的同时,这种方法又极大地改变了地层中液体的流动方式,井底附近的液流从径向流转变成线性流,降低了流动阻力,可达到增产效果。与其它防砂方式比较,它的整个填砂层都是高渗透的过滤带,增加了地层液流的过滤面积,特别是对出细粉砂的油井来说,减少了过滤堵塞,能够成倍延长防砂有效期。针对油层厚度小,井筒形成砂柱难问题,改进了施工工艺和充填参数,确保防砂剂在近井堆积,实现封口。

2.6 研究了层间物性差异大套损井防砂工艺

曙3805块投产初期,因油井大量出砂,1口油井套管后出水泥块,实施管内逆向砾石充填防砂技术。先将高精密滤砂管和充填装置下至油层部位,丢手悬挂固定在油层顶部上端,然后下入填砂服务管柱,采用正循环底部逆向充填的方式,使用清洁性携砂液携带砾石,通过压裂车组将砾石携带到油层亏空处和滤砂管与套管的环形空间,在砾石的滤砂和滤砂管的挡砂作用下,形成高强度的防砂屏障,阻止地层砂向井筒内运移,从而保证出砂油井的正常生产。

4 现场应用情况

现场累计实施10口井,措施成功率100%,曙3805块实施从完井到生产的全过程综合防砂技术后,获得了良好的防砂效果,出砂状况得到了明显的抑制。因该技术的成功应用,曙3805计划部署新井35口,控制储量253万吨,增加可采储量40万吨。

5 结论

(1)理论研究表明,通过外加厚套管完井,实施大孔径、高孔密、深穿透方式射孔、油层深部防砂及控制压差生产的全过程综合防砂技术,可有效解决疏松砂岩的出砂问题。

(2)实践证明,在严重出砂区块实施全过程综合防砂技术,油井冲检周期大幅度延长,提高了油井的生产时率。

(3)曙3805块防砂技术的研究与应用,不但保证了该区块的正常生产,更为曙三区的二次开发提供了技术思路。

参考文献:

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