套管整形技术在恢复长停井中的应用

2019-04-18 07:44郭玉山
智富时代 2019年2期
关键词:井次筛管防砂

郭玉山

【摘 要】依靠油井大修侧钻技术成本过高,采取套管整形技术不仅可以修整油层损坏或变形的套管,而且同时可以进行防砂,既恢复了油井的产能,又达到防砂、延长油井检泵周期的目的。

【关键词】套管整形技术;恢复长停井

一、概况

随着稠油区块开发时间的延长,由于高轮次的蒸汽吞吐、油层井段的射孔、地层出砂等诸多因素,使得套管热胀冷缩、强度降低、地层应力发生变化,导致油井套管损坏或变形,严重影响油井的正常生产,根据数据统计,2018年,全厂套变井524口,占总井数的26.5%,严重影响我厂的原油稳产、上产,因此,如何解决套管损坏或套管变形,恢复油井产能,接替老区递减,已成为迫在眉睫需要解决的问题。

然而以往解决这一问题的途径主要是依靠油井大修侧钻技术,但是,这种解决方式,成本过高,针对这种情况,我们采取套管整形技术,不仅可以修整油层损坏或变形的套管,而且同时可以进行防砂,既恢复了油井的产能,又达到防砂、延长油井检泵周期的目的。

二、套管整形技术的基本原理

2.1 对于油层中、上部轻微套变或套管损坏的油井,在常规大修工艺基础上,在套管变形位置下入炸药,进行爆炸整形,整形后下入不同型号的胀管器,胀管1-3次,直至修整套管成功,然后下入铅模,落实被修整套管采油井段的最小直径位置,冲砂通井后,下入符合规格的TBS防砂筛管完井。

2.2 对于油层中、上部严重套变或套管严重损坏的油井,则不采取爆炸整形技术,而是采用不同型号的铣锥,磨铣套变或套坏井段,修整套管,达到套变或套坏井段扩大直径的目的,然后下入铅模,落实被修整套管采油井段的最小直径位置,冲砂通井后,下入符合规格的TBS防砂筛管完井。

2.3 对于原采油井段套变或套管损坏十分严重,以至于无法修整时,封堵原生产井段,并在原采油井段上部开窗,重新钻开原采油井段,下入符合规格的TBS防砂筛管完井。(详见原理图1、图2)

三、主要技术指标

3.1 φ120TBS筛管完井:

悬挂器外径:154mm,悬挂器内径:100mm,TBS筛管外径:140mm,TBS筛管内径:120mm。

3.2 φ114TBS筛管完井:

悬挂器外径:114mm,悬挂器内径:76mm,TBS筛管外径:114mm,TBS筛管内径:89mm。

3.3 φ102TBS筛管完井:

悬挂器外径:105mm,悬挂器内径:76mm,TBS筛管外径:102mm,TBS筛管内径:76mm。

四、主要施工工序

4.1 启出全井管柱。

4.2 冲砂至套变。

4.3 打铅印核实套变位置以及套变直径大小。

4.4 下入符合标准的铣锥磨铣套变井段,并通井至人工井底。

4.5 打铅印核实磨铣后井段通径。

4.6 下入符合规格的TBS筛管完井。

对于套管变形十分严重,不能修整的油井,实施套管开窗TBS筛管完井工序:

4.1.1 启出全井管柱。

4.1.2 冲砂至套变。

4.1.3 注灰封堵原井段、试压。

4.1.4 下入导斜器开窗,钻井至设计深度。

4.1.5 替泥浆、通井至人工井底。

4.1.6 下入符合规格的TBS筛管完井。

五、现场应用情况

2018年,采油作业三区应用套管整形技术,恢复油井产能,共实施2井次,增油1559吨效果十分显著。

六、技术效果评价及推广应用前景

采油作业三区应用套管整形技术,修整套管变形或套管损坏井段,取得了突破性的进展,经济效益显著。

6.1 套管整形技术从根本上解决了套管损坏或套管变形井段的修整问题,恢复了油井产能,使油井达到正常生产水平,为老区块稳产、弥补老井递减,打下了坚实的基础。

6.2 套管整形技术改变了以往套变或套管损坏井,依靠单一的大修侧钻技术,以及φ139、φ127套管损坏只能依靠打更新井来恢复油井产能的原始方式,创造了一条适合采油生产的新途径。

6.3 套管整形技术与大修侧钻技术相比,施工程序简单,成本低,经济效益显著。

6.4 套管整形技術完井后,下入TBS筛管,这既达到了恢复油井产能,又达到了油井防砂的目的,延长油井检泵周期。

6.5 套管整形技术不仅能够应用于φ139套管,也可以应用于φ178和φ127套管。

七、经济效益分析及计算方法

2018年,采油作业三区应用套管整形技术,共实施5井次,增油3267吨,延长油井检泵周期167天,经济效益如下:

7.1 成本投入=大修费+作业费(热采、下泵)+注汽费+TBS筛管费

大修费=5×21=105(万元)

作业费(热采+下泵)=5×10=50(万元)

注汽费=1.2128×70=84.896(万元)

TBS筛管费=27.8(万元)

成本投入=105+50+84.896+27.8=267.696(万元)

7.2 产出=3267×1000=326.7(万元)

7.3 经济效益=产出-成本投入

=326.7-267.696

=59.004(万元)

7.4 投入产出比=267.696/326.7=1/1.22

7.5 大修侧钻费:50万元/井次

大修费:21万元/井次

TBS筛管费:5.21万元/井次

所以与大修侧钻相比,应用套管整形技术,单井还可以再节约成本为:

Q=50-21-5.21=23.79(万元)

7.6 打更新井费用:100万元/井次

大修费:21万元/井次

TBS筛管费:5.21万元/井次

所以与打更新井相比,应用套管整形技术,单井还可以再节约成本为:

Q=100-21-5.21=73.79(万元),经济效益非常显著。

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