曙三区油井管理对策

2019-04-19 04:35张越
科学与技术 2019年14期
关键词:管理对策

摘要:曙三区油井易结蜡、易出砂,躺井率高,日常管理难度大。再加上近年来受大面积注水影响,导致产量下降,增加了油井管理工作的难度。制定合理的油井管理对策,成为曙三区油井管理的重点工作。本文通过摸索、总结油井特点及生产规律,选择合理的油井管理对策,并付诸实施,增效显著。

关键词:曙三区;结蜡;出砂;注水影响;管理对策

一、地质概况

曙三区位于辽河断陷盆地西部凹陷西斜坡中段杜32断层上升盘,开发目的层为下第三系沙河街组四段杜家台油层[1],主要以扇三角洲前缘分流河道和前缘薄层砂沉积为主。油层埋深-950~-1700m,平均泥质含量13.85%,平均孔隙度27%,平均空气渗透率1.071μm2,地层主要为砂泥岩,胶结疏松,成岩作用差,储层孔隙度较高、渗透性较好。地面脱气原油密度0.9025g/cm3,粘度169.81 mpa.s,沥青质和胶质含量33.44%,凝固点25℃,含蜡量10.68%,原油沥青质胶质含量较高,含蜡量高。压力系数低,易受外来流体的损害。

二、曙三区油井管理中存在问题

1、出砂严重

曙三区因油层埋藏浅和泥质含量高、胶结疏松,油井表现为大面积出砂,造成停产井多。该区自投入开发以来,受储层特征及开发方式的影响,油井出砂严重,导致一半以上的井关停或侧钻,因此出砂是影响曙三区整体开发效果的主要因素。

2、结蜡严重

随着油层的开发,曙三区地下亏空日益严重,地层压力不断下降,气油比上升,结蜡程度日益严重,含蜡量上升[2]。

根据近年来作业数据分析,44.8%的油井躺井均是因结蜡严重造成的。其中43.2%的油井因结蜡严重导致泵被卡死,36.5%的油井因结蜡严重导致筛管、泵管蜡堵,引起泵不工作,不出;20.3%的油井因结蜡严重导致固定凡尔关闭不严,引起泵漏失,产量下降。

3、注水影响

近年来,对曙三区进行二次开发,挖掘剩余油層潜力,进行大面积注水,提高油井采收率。由于注水井网不完善,大面积注水导致部分油井受注水窜层影响水淹油层,含水升高,降低油井采收率。

曙三区地层主要为砂泥岩,胶结疏松,油井大量出水会引起地层胶结物中的粘土水化膨胀而降低胶结强度,加重油井出砂[3]。目前受注水窜层影响的油井占总开井数的26.1%,其中14.2%的油井出砂、出泥浆现象严重。

三、管理对策

1、分类治砂防砂

针对出砂井,采取分类治理。对于严重出砂的油井,采用防排结合的方式解决油井出砂问题,即对油井实施压防同时,下入长柱塞携砂泵。通过压裂防砂方式改造油井近井带地层,建立砂墙,阻挡较大粒径砂。对于地层出的较小粒径砂(细粉砂)采用强排方式排出井筒,避免油井因出砂卡泵。中等出砂油井,根据油井实际生产情况,采用压防方式或采用排砂方式进行防砂。轻微出砂油井,可采用下入防砂工具方式的进行防砂。

同时加强出砂井日常管理。针对严重出砂的油井,合理控制参数,长冲程低冲次生产,减少油层激动出砂。对于压防后的油井,由于油层树脂砂熔点低,避免采取热洗方式进行清蜡,防止砂墙被高温破坏,影响压防有效期。对于套压高的出砂井,合理控制套压,减少地层压差,降低油层流体的携砂量。

2、制定合理的清防蜡措施

日常采用的清防蜡措施:化学药剂、油管电加热、空心杆加热、热洗等。化学药剂以防蜡为主、清蜡为辅,适合结蜡严重的油井。油管电加热是利用油管—油套接触器—套管之间形成回路,清理依附油管表面的蜡,对含水高、间歇出水的油井容易引发短路造成套管击穿现象。空心杆加热通过对油管内原油加热,改善原油在井筒中的流动能力,适合含蜡高、凝固点高、原油粘度高的油井。热洗清蜡是将热流体(热水、蒸汽)沿油管流入井内,达到熔蜡的目的,适合结蜡周期长、含蜡低的油井。通过查找、分析、汇总结蜡井的历次作业情况,找出其结蜡规律,制定合理的清防蜡措施。

加强结蜡井日常管理,严格执行清防蜡计划,观察油井电流、及产量变化,准确录取各项数据,便于分析清防蜡效果,及时调整清防蜡制度。同时定期憋泵,将泵筒及筛管内的未溶解的蜡带出地面,提高油井泵效,延长检泵周期。

3、堵水增效

油井堵水是利用物理或化学方法,控制地层出水,来调整平面矛盾和层间矛盾,减少层间干扰,放大生产压差,挖掘中低渗透层的潜力,控制含水上升速度,提高油井的采收率。

分析有潜能的油井,通过地面查找该油井附近注水井,结合油水井连通图、注采关系、水井吸水剖面等静态、动态资料,判断出出水层位,选择合适的堵水工艺技术。

目前2口油井已实施堵水,分别采取下封隔器和注灰塞的机械方法进行堵水,日均增油达3.5吨,增效显著。

四、实施效果

目前已实施压裂12井次、采用特种泵5井次,下入防砂工具6井次,累计增油2476.6吨;平均检泵周期由185天延长至243天。

目前已调整清防蜡措施7井次、调整清防蜡制度11井次,累计增油390.7吨,平均检泵周期由127天延长至270天。

目前已实施堵水2井次,累计增油640.5吨。

五、结论及建议

对于出砂井采取分类治理,提高油井产量;结蜡严重的油井采用化学药剂防蜡,原油粘度高的油井采用空心杆加热清蜡,含蜡低的油井采用热洗方式清蜡,通过制定合理的清防蜡方式和制度,有效地延长了油井的检泵周期;受注水影响的油井,通过落实注采关系,实施堵水、封层补孔等措施,提高了油井效益。

建议下步对长期低产且稳产的油井,油层层间物性差异较大,可以考虑通过压防改造油层近井带地层,实现原油增产;对于结蜡点在悬挂器下、供液不足的结蜡井,无法采用油管电加热清蜡。考虑与工艺结合,寻找合适的清防蜡措施。

参考文献

[1]卿鹏程,吴尚斌等,曙三区油井化学清防蜡[J].油田化学,1998,15(3):233-236.

[2]赵宏伟,电加热油管工艺技术应用[J].石油石化节能,2012,9:27-28,54.

[3]刘翔鹗,油田堵水论文集[M].北京:石油工业出版社,1998,2:45-56.

作者简介:张越(1971-),男,助理工程师,2008年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,现从事油井生产管理工作。

(作者单位:中油辽河油田分公司辽兴油气开发公司)

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