超稠油井光杆结垢治理

2019-09-10 07:22杨振东靳庆凯邹洪超
中国化工贸易·上旬刊 2019年4期

杨振东 靳庆凯 邹洪超

摘 要:光杆密封器是机械采油井口重要密封部件,在超稠油开采过程中,特别是蒸汽吞吐轮次生产初期的高温高含水井,抽油井的光杆表面易结垢,增加密封器填料损耗,增加生产成本的同时,密封器泄漏也带来了环保压力。通过现场采用除垢方法改进和提前预防措施改进,对光杆除垢和防垢收效明显,大幅度降低了密封器填料成本,提高了工作效率,克服了常规方法操作不便,效率低的问题。

关键词:超稠油;光杆;除垢;防垢

超稠油具有对温度的敏感性,生产井口产出液直井平均温度达到75℃以上,SAGD井温度达100℃以上,产出液高含盐油井,光杆结垢现象普遍。现场除垢采用的是,将铁丝绑在盘根盒上,人才拉紧除垢,操作方法不安全且效率底,除垢不够彻底,对于光杆结垢的产生无有效的防范措施,密封填料用量增加,成本可控性降低,需要在管理与设备上有所创新。

1 现场背景分析

1.1 结垢的原因与危害

超稠油抽油机井开采,主要是热采的开发方式,采用蒸汽吞吐、蒸汽驱、SAGD等方式,由于超稠油对温度的敏感性,产出液温度必须保持一定值以上方能保证产能。在单井轮次初期,由于井口产出液高温、多盐,因此密封器光杆表面易结垢。结垢油井普遍存在高温、较高含水的特点。产出液中具有较高的含盐量,在井口较高温度环境下,产出液中的盐分积聚在光杆表面析出,形成垢层,光杆表面结垢的厚度平均为0.5~1.0毫米。主要危害是增加密封填料损耗,由于结垢表面粗糙,增加了与光杆密封器填料的磨损程度,密封填料损耗增加,填料更换频繁,巡检发现不及时易产生井口泄漏污染事故,给生产成本与环保均带来一定的压力。光杆表面结垢除增加成本支出外,尚增加人员巡检频率和填料更换工作量,增加了员工劳动强度。

1.2 现有措施及不足

当前对光杆结垢主要采取的是预防与简易除垢两种方法。预防主要是采取井口密封器定期涂抹黄油,增加光杆与密封器填料间的润滑程度,提高光杆表面光洁度,降低盐垢的积聚速度,此方法时效较短,易在井口造成黄油积聚和产生黄油落点而污染井口与地面。简易除垢法是采用8号铁丝除垢,人工将铁丝缠绕在密封器上端外露光杆外缘,一端固定在密封器压帽上,另一侧人工用力拉紧铁丝一端,利用铁丝与光杆表面产生的挤压去除表面结垢。对于结垢油井的结垢速度较快,对于结垢严重井,平均每天需要要除垢5-6次,一般结垢井需要手动除垢2-3次,除垢时无专用除垢工具,除垢费时费力,影响工作效率,且利用铁丝除垢的方法因操作人員、操作方法的差异,易造成铁丝缠绕绞手伤人事故及意外弹出伤人事故,具有一定的操作风险。结垢不能有效解决,直接造成更换盘根次数增加,增加操作风险的同时也增了密封填料采购成本。

2 采取主要对策

2.1 润滑改进法

经现场对比发现,采用废机油替代黄油对光杆进行润滑可起到较好防垢效果,但由于机油液态不易长时间在光杆表面滞留,需要在装置上改进。现场采用两种方法,一种是更换新式光杆密封器,新式密封器密封压帽上设置有油腔,可储存机油,并通过内侧渗孔对光杆进行润滑,可有效缓解结垢。油腔内机油只需要定期补充即可,但成批采购更换新式密封器成本较高,现成采用更换密封器与延时滴定润滑方式相结合的措施。另一种方法就是延时滴定法润滑,在光杆上安装可移可卸式油腔,通过旋塞阀控制油腔与引流管的通断与机油排量,引流管靠近光杆下端外壁,调整阀的开度来实现定时滴油的方法对光杆进行滴定润滑,收效明显,装置成本较低,推广效果较好。

2.2 除垢改进法

光杆结垢后,最简单易行的是物理除垢,目前的铁丝缠绕除垢明显的效率低且存在脱出伤人、绞手伤人等安全问题。针对除垢的力学特点,研制了新式的除垢工具。

2.2.1 结构与原理

除垢工具采用与光杆外径相匹配的双半环形设计,利用挤压原理除垢,并兼具固定盘根盒功能。除垢工具由一对手柄,两个工作端组成,总长度30cm,工作端内径与光杆内径相匹配。双工作端以一个中间轴连接,可交替转动抱紧光杆,达到除垢或固定盘根盒的目的。除垢功能端内侧配有专用牙块,牙块设置凸环形齿,凸形齿一般为3环,凸环形齿起到保证有效除垢且不伤光杆作用;填料盒固定功能端,内侧配备专用牙块,为斜三角齿状设计,保证固定填料盒时不发生滑动事件,如图1。

2.2.2 工作过程

光杆除垢时,不需要停机,将工具除垢端张开,光杆下行时,扣在光杆上,双手前推,使工作端扣紧光杆,利用挤压包紧作用除垢,光杆上行时松开,转换不同角度进行除垢,直到除垢干净,除垢时一般光杆在2个行程内除垢结束。更换光杆密封器填料时,按规程停机后,卸压打开填料盒压帽,将填料盒压帽及配件上移,将固定功能端扣在光杆上,双手柄向同端移动,卡紧光杆,利用手柄尾部凸轮锁定,将填料盒及格兰固定在光杆上,便于更换密封填料操作。工具实现了具备除垢与更换密封填料辅助工作的双重功能。

3.效果评价

通过润滑与除垢法的改进措施,提高了光杆密封器填料的使用寿命,同时降低了劳动强度,且除垢工具新增更换密封填料辅助功能,提高了操作安全性。通过措施的实施,可实现单井月节约填料1套1000元,减少因更换填料停机50min/井次,延长了油井有效生产时间,单井月增油0.2吨。