A油田高效挖潜措施研究与应用

2019-09-10 12:05孙放
E动时尚·科学工程技术 2019年11期

摘 要:A油田为复杂断块油气田,目前产量主要集中在C、B油田,针对油藏构造破碎、储层物性差、油水关系复杂等特点,在潜力砂体精细研究、油层二次解释的基础上,通过低阻层挖潜、低渗层改造、停产井措施复产等方法,实施进攻性措施27井次,日增油231.8t,实现区块产量逆势上扬。

关键词:A油田;稀油;高效挖潜

1 油田概况

A地区产量主要集中在C油田和B油田,主要含油层段为东三段、沙一段、沙一段。

C油田为典型的复杂断块油气田,沉积相类型为扇三角洲前缘沉积,储层物性较好,沙一、二段储层孔隙度约为10%,渗透率为50mD,为低孔低渗储层;东三段储层孔隙度10%~20%之间,渗透率在50~500mD,为中高孔中渗储层。地面原油性质较好,密度0.81-0.86 g/cm3,粘度2.1-5.4 mPa·s,属稀油,储层油气水关系十分复杂,无统一的油气、油水界面。

B油田为典型的复杂断块油气田,沉积相类型为三角洲前缘沉积,东营组储层孔隙度21.8%,渗透率221mD,为中孔中低渗储层,储层物性中等,油品性质较好,密度0.8561 g/cm3,粘度5.6029 MPa·s,属稀油,油水界面-2320m。

目前油田动用含油面积22.49km2,动用石油地质储量2717.57×104t,可采储量430.3×104t,油井172口,日产液量1306m3,日产油量259.3t,综合含水80.1%,采油速度0.3%,采出程度13.4%。

2 存在的问题

2.1 测井解释偏差大

受泥浆电阻率变化、岩性等因素的影响,测井解释存在偏差,原测井解释的水层、干层、低差层在试采时取得较好的生产效果,亟需对该类储层进行测井二次解释,进行重新评价。

2.2 主力油层动用程度高,递减率大,稳产难度大。

A油田产量主要集中在C、B油田,采出程度分别为22.2%、15.5%。由于近几年无法实施新井,区块规模逐年萎缩,产量由高峰期36.1×104t降至10.9×104t,采用天然能量开发的C油田自然递减率高达50.2%,油田稳产形势十分严峻。

3 高效挖潜措施研究与应用

3.1 深化油层二次解释,挖掘低阻层潜力

通过梳理井史,发现个别井部分低阻水层、气层、低差层试采均见到较好的生产效果,经过重新总结该类储层电性特征,发现受海水泥浆电阻率影响,导致油层解释符合率偏低。进一步对区块42口井145个生产层的电性、气测录井、泥浆电阻率统计分析,重新确定油气水层识别标准,将电阻率>10Ω·m储层确定为油气层;电阻率5~10Ω·m储层确定为油水同层;电阻率<5Ω·m储层确定为水层。针对油水同层,进一步考虑泥浆电阻率因素影响,当泥浆电阻率>1Ω·m,电阻率>10Ω·m储层确定为油气层;当泥浆电阻率<1Ω·m,电阻率>5Ω·m储层确定为油气层。同时根据生产层气测录井C1、C2含量进一步区分油气层,若C1>92%为气层,C1<92%为油层;C2<5.5%为气层,C2>5.5%为油层。

通过对59口井390个层进行二次解释,重新解释226m/123层,精细刻画8个潜力单砂体油、气、水分布,落实含油面积2.3 km2,地质储量111×104t,优选4个潜力砂体实施措施挖潜7井次,措施后日增油59t,阶段累增油7643t。

3.2 低渗储层再认识,压裂改造获高产

B油田d3Ⅲ主力油层为中孔中低渗储层,储层孔隙度21.8%,渗透率221mD,1996年投产开发,采用300m井距正三角形井网部署开发井,2001年起采用七点法面积注水方式开发,受断层、井网井距影响,局部区域注水效果不明显,油井呈现低液低产特征。

该区曾开展7口井压裂措施,日产油从措施前的3.7t升至措施后的12.5t,平均单井日增油8.8t,阶段增油2347t,效果十分突出。签于压裂所取得的良好效果,针对该块低渗储层物性特征,开展物性、电性、含油性再评价研究,通过绘制每口井生产曲线,结合邻井的生产特征,全面分析油井的生产历程,优先选择油藏边部井距大、储层物性差、动用程度较低、注水受效不明显的5口油井实施压裂,5口井平均孔隙度12.4%、渗透率136.4mD,单井日产液5.4m3、日產油2.6t、含水41.2%。实施2口井,日产油由措施前的4.4t上升至23.9t,日增油19.5t,阶段增油893t。

3.3 开展复杂断块剩余油研究,复产长停井

深化分析A油田老井的停产及低效原因,通过老井地质大调查,根据停产前及目前生产情况,分成高含水、低产、套坏落物3类,结合邻井生产动态,在落实区块构造的基础上,结合动态监测资料,对油层平面、纵向动用程度情况进行研究,分析区块的水淹规律,寻找剩余油富集区,针对3类停产井采取一井一策手段,实施断层附近侧钻、潜力层重复射孔、构造高点堵水补层挖潜恢复长停井、低效井18井次,日增油146.3t,提高开井率10.5%,阶段累增油2.74×104t。

通过低阻层挖潜、低渗层压裂改造、长停井措施复产等综合治理,先后实施进攻性措施27井次,措施有效率70.4%,日增油231.8t,累增油3.56×104t,实现A产量逆势上扬。

4 结论及认识

(1)A油田部分低阻层,可通过深化油层参数研究,提高测井解释精度,为措施挖潜提供依据。

(2)深入开展剩余油分布规律研究,实施压裂、调补层等增产措施,可实现了老区高效挖潜。

(3)针对A复杂断块油气田,开展油藏综合治理,可减缓油藏递减,保持区块的持续稳产。

参考文献

[1]孙玉香.辽河滩海油田改善注水研究与应用[J].内蒙古石油化工,2010,7:133~135.

[2]王万军.油藏综合调整技术在笔架岭复杂断块中的应用[J],2010,32(2):302~305.

作者简介:

孙放(1986-),男,辽宁省盘锦市,大学本科,现从事油田开发工作。