防掉防喷管堵头的研制与应用

2019-09-10 07:22耿战峰
科学导报·科学工程与电力 2019年6期

耿战峰

【摘 要】随着油田注水井分层流量测试工艺的不断发展,目前智能测调技术已在测试领域全面应用。其仪器在测试过程中上提到井口时经常会顶到防喷管堵头,特别是在冬季测试时会因为计量轮结冰打滑导致计数器不准,丢米数,易发生撞击防喷管堵头造成仪器掉入井内的生产事故。为了有效保护钢丝或电缆防止发生撞堵头事故的发生,研制了防掉防喷管堵头。其结构设计合理,组件配合灵活,在测试过程中上提绞车将仪器起到井口防喷管时,不会因为计数器不准,而发生仪器掉入井内的情况,从而为注水井分层流量测试工作提供了有力的安全保障,解决了生产难题,避免了生产事故的发生,具有广阔的应用前景。

【关键词】防掉;防喷;堵头

前言

在使用智能测调仪器进行注水井分层流量测试时,原来的防喷堵头使用弹簧保护仪器上端的测试电缆。现场使用防喷堵头功能单一,起不到保护作用,在从绞车到井口搬运过程中易造成电缆折断折损。在上提测试仪器时,如果计数器损坏失灵或操作人员马虎大意,会造成测试仪器撞击测试堵头,把测试钢丝或电缆撞断使仪器掉入井内。

第X采油厂 第X油矿测试队于2014年12月18日,对某注水井1进行测试。由于冬季在测调施工过程中,由于温度过低,导致测试绞车机头结冰,电缆绞车滚筒有冰碴,从而造成电缆在计量轮处打滑造成计数器计量深度不准确。绞车面板计数器显示距井口30米时,电缆实际长度与计数器显示剩余长度误差较大,仪器进入防喷管时发生撞击防喷管堵头,电缆头与电缆连接处被拉断,导致仪器掉入井内。为了解决以上问题,研制了防掉防喷管堵头。

1防掉防喷管堵头结构组成

新研制的防掉防喷管堵头主要由卡瓦外筒、套体、套体螺丝、卡瓦片负荷弹簧、调节垫片、卡瓦片、限位弹簧、限位弹簧座、密封盘根、弹簧压盖、备帽等组成图中:1-密封盘根;2-弹簧压盖;3-备帽;4-卡瓦外筒;5-套体;6-套体螺丝;7-卡瓦片负荷弹簧;8-调节垫片;9-卡瓦片;10-限位弹簧;11-限位弹簧座

2防掉防喷管堵头结构尺寸及工作原理

2.1结构尺寸

防掉防喷管堵头总体尺寸,堵头长133mm,最大外径Φ44mm,最小内径Φ3.5mm,适用于Φ3.2mm的钢铠电缆。

2.1.1密封盘根形状为椎体,长度21mm,外锥度7.5°,内锥度28°,最大外径Φ27,最小直径Φ3.5mm,用于堵头密封。

2.1.2弹簧压盖长51mm,最大外径Φ44mm,锥孔与密封盘根外锥度尺寸相配合,深度为17mm,外部有安装密封圈的凹槽及连接堵头的螺纹,外部有两个对称的平面,用41mm方扳手紧固,底部有Φ37mm内孔,内孔深度20mm,通过螺纹与主体连接并将卡瓦片负荷弹簧压紧。

2.1.3备帽外径Φ44mm,内径Φ37mm,高11mm,外部有两个对称的矩形平面,可用41mm方扳手紧固,防止连接的弹簧压盖和主体脱扣。

2.1.4卡瓦外筒长60mm,外径Φ37mm,内径Φ31.5mm,底部有Φ40mm高3mm台阶,套体套在卡瓦外筒的外表面,悬挂在卡瓦外筒台阶之上。内部有一锥形圆孔直径22mm,将卡瓦片拖住。

2.1.5套体外径Φ44mm,内径Φ39mm,长40.5mm,上部有Φ37mm台阶,高3mm,下面两个相对应的圆孔,孔直径Φ4.5mm。用于安置限位弹簧。

2.1.6套体螺丝直径M4.5mm,长4.5mm,用于固定套体。

2.1.7卡瓦片负荷弹簧为圆柱弹簧外径Φ24mm,弹簧丝直径Φ2mm,用于压紧卡瓦片。

2.1.8调节垫片外径Φ31.5mm,内径Φ21mm,高3mm,同卡瓦片弹簧配合将卡瓦片压紧。

2.1.9卡瓦片内径Φ13.25mm,底部为锥面,用于卡住绳帽头。

2.1.10限位弹簧外径Φ30mm,弹簧丝直径Φ3mm。当上提拉力超过80kg限位弹簧被压缩。

2.1.11限位弹簧座外径Φ44mm,顶部有深度为7mm的圆柱形凹槽,用于安装限位弹簧,下面有一锥形斜面用于绳帽的导向。

2.2工作原理

测试过程中仪器下入井内进行测调,待各个层段调配完成后,仪器起到井口防喷管内顶到防喷管堵头,绳帽头沿斜面进入防掉防喷管堵头内,顶住卡瓦片,当上提张力超过限位弹簧启动负荷80kg,限位弹簧被压缩,卡瓦片齿张开时绳帽头进入卡瓦内夹住绳帽上部的伞形台阶。此时继续上提仪器,上提力超过电缆的抗拉极限,电缆在电缆头处被拉断,绳帽头卡在防掉防喷管堵头内,从而避免仪器落井事故的发生。如果上提力低于80kg,防掉防喷管堵头不工作。当仪器起出上顶力超出限位弹簧预设力后,仪器被卡住,防止电缆折断及冲顶掉卡事故的发生。

2.2主要技术参数

2.2.1材质为普通碳素结构钢即45#钢。

2.2.2最大外径Φ44mm。

2.2.3卡瓦片启动弹簧弹力20kg。

2.2.4限位弹簧弹力80kg

3现场试验

为了验证此工具有效性,于2014年12月16日在第X采油厂X矿某注水井2进行现场试验。

3.1测试仪器连接

首先将测试电缆穿过防喷管堵头,然后再穿过防掉防喷管堵头及仪器绳帽。切掉一段电缆钢套,露出一段测试电缆线。把电缆线与测试仪器上单接头连接,再把测试电缆卡在仪器卡口处,上紧螺丝连接固定。把绳帽头与井下仪器连接,再将防喷管堵头与防掉防喷管堵头连接。

3.2井口现场试验

3.2.1人工操作上提试验

按操作方法把电缆穿过测试堵头和防掉堵头,连接测试仪器。再把仪器放到防喷管内,上紧测试堵头。绞车操作人员正常匀速摇动绞车手柄上提仪器,听到仪器在防喷管内撞击堵头的声音后,并且系统显示上提力没有超过80kg,按正常测试操作卸下堵头取出仪器,防掉堵头未将绳帽头卡住,可正常卸下仪器。

3.2.2测试绞车上提试验

再將仪器放到防喷管内后,上紧测试堵头。启动绞车上提仪器,仪器撞击放喷管堵头,并且上提力超过电缆抗拉强度,导致电缆与绳帽头脱离,电缆从堵头抽出落到地面。停下绞车将滚筒刹车手柄拉紧,卸下堵头,仪器绳帽头卡在防掉堵头内。把测试堵头及测试仪器一起从放喷管取出,在地面使用专用工具把防掉堵头拆开,取出测试仪器。检查测试仪器完好无损伤。

经过两次实验证明,在上提撞击力小于80kg条件下,防掉堵头无法将绳帽头卡住,且不影响正常测试。

3.3操作注意事项

3.3.1防喷管堵头与防掉堵头必须连接紧固,避免防掉堵头落入井内。

3.3.2定期检查更换密封盘根,避免盘根长期磨损,腐蚀,失效。

3.3.3定期检查内部弹簧张力不足以及弹簧腐蚀生锈,造成弹簧失效。

3.3.4防掉堵头内油污,杂质过多影响卡瓦片工作。

3.3.5经常检查备帽松紧度,防止防掉堵头脱扣。

4现场应用

4.1操作方法对比

正常测试操作时测试钢丝或电缆只穿过测试堵头,使用防掉放喷管堵头时测试钢丝或电缆还要穿过防掉堵头。

4.2使用效果对比

正常测试时人工摇动绞车造成仪器撞击堵头是硬撞击,可能把电缆撞断过连接处脱开,造成仪器掉入井内。使用绞车上提仪器撞击堵头一定会造成电缆脱开或断裂,造成仪器掉入井内。

使用防掉堵头测试时人工摇动绞车撞击堵头会有弹簧缓冲的感觉,不会造成电缆脱开或断裂,使用绞车上提仪器撞击堵头会造成电缆脱开或断裂,但是测试仪器被防掉堵头卡住防止掉入井内。

5结论

5.1防掉防喷管堵头制作工艺简单,操作安全,方便快捷,适用于钢丝或电缆测试。

5.2防掉防喷管堵头可以重复的使用,有效的减少了打捞、连接电缆头等工作量。

5.3防掉防喷管堵头试验获得成功并且已经在生产现场应用了4年多,具有广阔的应用前景。

(作者单位:大庆油田有限责任公司第五采油厂)