PID控制在感光乳剂制备中的应用

2019-09-10 17:31周志雄
学业 2019年6期
关键词:控制

周志雄

摘要:提出一种基于PLC的PID控制策略,并将其应用于感光乳剂生产的温度控制中,实践证明该方 法对于时变、滞后系统是行之有效的。

关键词:PLC;PID;控制;FB4l

可编程控制器(PLc)是现代工业自动化支柱 之一,近年来发展迅速,应用广泛,在对诸如温度及流量等过程变量实施控制时,一般只需在其基 本硬件上另配D/A、A/D模块,再采用相应厂家提供的PID功能块,设置好参数,即可完成控制回路的构建。一般厂家只提供标准的PID控制功能块,其灵活性和适用性不高,对于复杂的被控对象和工艺要求苛刻的场合,这种常规填表式的PID 方法往往难以获得满意的控制效果,而采用自适 应控制、模糊控制以及神经元控制等方法,实现起来又有种种不便和限制。

1 工艺简介和控制要求 银盐感光乳剂是一种具有高成像性能和高分 辨率的材料,制备好的乳剂经过涂布干燥和分切 包装就成为照相胶卷、电影胶片和电子线路制版 软片。在乳剂生产中有称之为二成熟的重要物理 成熟过程,温度和时间对感光微晶的生长和形状 (乳剂性能)影响很大。每批次的乳剂生产中,不 管是升温阶段,还是恒温阶段,工艺上都不允许有超过士1℃的偏差,升温过程控制在23min。加热 水箱进的是自来水和本身温度变化不大的热水 (±1.6cc),控制上采用常规PID串级实现方法,基本上能满足生产工艺要求,温度控制简图如图 l所示。但在2010年,公司引进柯尼卡乳剂制备 技术后,温度偏差极限变为±O.5℃,同时因节能 需要,加热水箱的热水改为蒸汽。根据其他相关 设备的控制情况来看,如仍采用以前的串级控制,在二成熟釜的恒温时段问题不大,但在升温时段的末期,温度超调将达到6℃以上,生产根本无法 继续进行。

2对FB41的改进和温度控制策略的实施 西门子S7-300、400PLc控制器中的PID控制功能块FB41(包括其他PID功能块),是基于应用 定位方面的原因,用于過程变量的串级控制有明显不足之处,无法和DCS系统中相应的功能块相比,主要是控制上手动、自动问的无扰切换问题,这给前期调试和串级控制带来很大不便。幸运的 是FB41中过程变量多、对编程人员开放,更重要的是FB41的源代码很容易找到,这为深入剖析和改造FB4l,实现具有针对性的灵活控制,满足 特定的工艺控制要求提供了条件。在乳剂制备 中,一成熟过程温度控制用的是横河DCS CS3000R3系统,在现有条件下,灵活的温度控制策略难以实现。

2.1 对FB41的改进 FB41的具体改进措施有:a.FB41自身虽带有手动到自动的切换功 能,但不是完全无扰动,需另外在手动一自动时 (瞬间)将过程值PV-IN送给设定值sV-INT,然 后再加一斜坡函数,从而实现完善的手/自动无扰切换。b.FB4l无自动到手动的无扰切换功能,通 过另外编程,将PID输出值LMN—PER送给手动值MAN,再加一斜坡函数即可。c.以上两点是针对PID单回路而言的,对于 由FB41组成的双回路串级控制,要实现主环和副环的手动、自动无扰切换,当然要复杂些,但基本原理一样。

2.2控制策略的实施由于釜壁、乳剂物性以及乳剂量等原因,和水 箱温度r。相比,乳剂温度咒出现滞后、非线性的 现象,问题的关键集中在对L的控制上。首先,在现场确定蒸汽调节阀的最大开度 (以水箱少量蒸汽溢出为准)。然后参照疋的设 定sV2(以影像制版印刷软片乳剂为例,SV2 为72℃),设置水箱L的设定值SVl为80℃,瓦 和咒间的差值△r为8℃,△r值是由相关经验和现场试验确定的,既可满足对于升温时间的要求,又避免了蒸汽的浪费,以及因△r数值不当,造成对控制的不良影响。水箱温度瓦被控制在80℃(此时整个系统 是单副环运行),当乳剂温度咒升至70℃时,E 设定值SVl再降为72℃。由于整个水箱和管道容量不大,E变化迅速,在3min内基本稳定,然后将主环投入自动,主环和副环之间加无扰动处理,实现串级控制,系统很快进入恒温时段。以上策略中,蒸汽阀的最大开度、SVl值的设置和变化、△r的大小是关键。实施这种灵活的控 制策略后,升温时段的曲线非常理想,完全满足了工艺要求,这是通常简单地采用填写控制参数、实现PID串级控制所无法达到的。

3 结束语

生产工艺上的特殊要求,需要相应的控制策略来实现,针对银盐感光乳剂生产上存在的问题,在对现场设备、生产工艺十分熟悉的基础上,打破常规思维,采用灵活的控制策略,利用西门子S7.300PLC中PID功能块(FB41),实现了对乳剂制备过程中温度的成功控制。

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