精细过滤器平衡压力堵头的研制与应用

2019-09-10 03:13王俊薛敏姜海峰高传灵李洪禄周浩刘红滨
科学导报·科学工程与电力 2019年33期
关键词:研制

王俊 薛敏 姜海峰 高传灵 李洪禄 周浩 刘红滨

【摘 要】陆上采油一区有水井108口,装有精细过滤器的水井53口,在日常的滤芯更换过程中经常发现堵头卸不下来,甚至出现堵头螺母被拧断的现象。经常需要基建和生产维护中心动用工程车现场炙烤才能拆卸。为提高精细过滤器滤芯更换的工作效率,节约维护成本,针对这一问题我们研制出一款堵头,该堵头设计上是将堵头和螺母融为一体,使拆卸堵头方便快捷,提高了工作效率。

【关键词】精细过滤器;堵头;研制

根据注水井管理规定,精细过滤器反冲洗周期为7天,拆卸冲洗周期为1个月。在拆卸冲洗精细过滤器前,由于堵头前端结垢,导致堵头卸不下来,致使后续工作无法进行。打开后里面污垢满满,清理干净后,拆卸不下来,用东西敲击震动,使用加力杠拆卸,最终将堵头上的焊接螺丝拧断。

图1是螺母拧掉的现场。最终我们只能请通过基建和生产维护中心动用工程车到现场,焊上螺母,用气焊炙烤,最终取下堵头。

动用工程车有以下三个弊端:

1、作业现场存在动火作业的风险。

2、经济效益差,最少要动用1量工程车,2名工作人员。

3、工作效率低,当现场出现精细过滤器滤芯无法取出时,通过中控协调,流程顺畅的话至少需要1小时,基建和生产维护中心改流程的活多时,可能当天无法派工。

为改进现有堵头,满足注水井滤芯的日常维护需求,对现用注水井精细过滤器滤芯堵头的构造及存在的问题分析,通过分析,我们找到这个堵头的两点缺陷:

1、为了防止套筒深度不够而滑扣,螺母采用内焊接,由于空间有限,导致焊接质量不过关。

2、扣短,由于精细过滤器内杂质较多,未清理干净,费劲时以为有锈,仍用力上扣,能将堵头上到位,却导致错扣、伤扣,下次拆卸时更费劲。

我们自行设计了注水井精细过滤器滤芯堵头(如图2),它主要针对现有堵头的缺陷进行改进。

1、加长了堵头螺纹长度,使重心分布在螺纹的对称平面上,待压力平衡后,堵头直立而不会发生倾斜。

2、堵头一体化,整体加工,避免焊接质量不过关。

然而拆卸工具在实际的应用中,发现研制的堵头拆卸时,回有很多残夜流出,同时在使用中单侧压力高到20MPa以上,缩短了螺纹的使用寿命。我們对该井后的注水井精细过滤器滤芯堵头进行优化设计(如图3),在原来设计的堵头上开个通孔,就能实现压力平衡。

通过优化设计堵头,优化设计后的堵头有以下优点:

1、螺母和堵头一体化设计。

2、新增了平衡压力孔。

3、重心分布在螺纹的对称平面上,便于安装。

L1平台的L1-23水井平衡压力堵头现场应用及实验如图4。

注水井精细过滤器平衡压力堵头通过在L1-23、L1-25等注水井投入使用,维护时两个人就可以轻松完成拆卸安装堵头的操作,省去了工程车辆和额外劳力的工作,降低了维护成本,提高了工作效率缩短了停井时间,提高了开井时率。

(作者单位:冀东油田陆上作业区)

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