MW机组双吸收塔双循环湿法脱硫系统的节能与优化

2019-10-21 19:30张兴龙蔡勇
科学导报·科学工程与电力 2019年22期
关键词:石灰石节能降耗

张兴龙 蔡勇

【摘  要】烟气脱硫系统一直是厂用电中的耗电大户。本文通过对华电国际十里泉发电厂#8机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫系统运行方式的调整与石膏浆液泵电耗进行分析、比较。找出不同负荷,不同S02入口含量区间下,最佳的石膏浆液循环泵组合方式,降低脱硫系统的厂用电率。以求在满足环保要求的情况下最大限度的降低厂用电率,达到节能环保一把抓的效果。

【关键词】石灰石—石膏湿法;石膏浆液循环泵;厂用电率;烟气脱硫系统;节能降耗

1引言

华电国际十里泉发电厂“上大压小”2×660MW级超超临界发电机组工程为抽凝供热燃煤电厂。采用石灰石—石膏湿法脱硫及协同除尘工艺,简称FGD。采用双吸收塔双循环湿法脱硫工艺,脱硫效率≥99%,脱硫后烟气二氧化硫≤35mg/Nm3,脱硫装置的烟气处理能力为锅炉100%BMCR工况时的烟气量,不设置旁路烟道和增压风机。本文将在不同SO2浓度负荷下,通过不同浆液循环泵运行组合方式,找出满足脱硫效率同时且电耗最低的最优组合。

2浆液循环泵运行方式优化

2.1浆液循环泵主要运行参数介绍

华电国际十里泉发电厂每台炉配置一级吸收塔和二级吸收塔各1座。一级吸收塔和二级吸收塔分别设置3层喷淋层,从下至上依次为喷淋层A、B、C分别对应浆液循环泵A、B、C脱硫工艺流程。石膏浆液泵所对应的喷淋层越高,那么在运行中其电流越大。

在脱硫装置入口烟气SO2浓度一定的条件下,吸收塔内浆液循环量越大,即投运的浆液循环泵台数越多或对应喷淋层越高的浆液循环泵,脱硫效率越高,脱硫系统电耗也就越高。因此,在保证SO2达标的情况下,应依据脱硫装置入口烟气中SO2浓度的高低,选择投运不同的浆液循环泵台数及不同高度的喷淋层,以达到脱硫系统经济运行的目的。我厂二级吸收塔无浆液循环泵运行时,烟尘易超标。所以吸收塔系统最小运行组合为“2+1”运行(即一级塔两台浆液循环泵,二级塔一台浆液循环泵)。

2.3浆液循环泵运行方式优化

(1)通过本次优化可以看出入口SO2负荷改变时,可通过改变运行浆液循环泵组合方式达到节能降耗的目的。在机组660MW满负荷情况下,运行“2+1”模式时,满足脱硫效率要求时的入口最大SO2浓度可达到2040mg/Nm3,“2+2”模式时入口最大SO2浓度可达到2932mg/Nm3,“3+1”模式时入口最大SO2浓度可达到3969mg/Nm3,“3+2”模式时入口最大SO2浓度可达5340mg/Nm3。通过试验和运行对比得到以下最佳运行方案。

3 其他因素

3.1 吸收塔液位对浆液循环泵电流影响与控制

烟气负荷、入口SO2浓度、浆液密度、吸收塔液位等都会影响浆液循环泵耗电[5]。在脱硫系统中,浆液循环泵电流与进口静压成正比的,吸收塔液位越高,泵电流越大,反之约低。在我厂#8机组实际运行中,负荷较高时,烟气流量大、烟气SO2含量高、石灰石品质较差时,需要控制较高的液位,使浆液有较大的氧化空间,从而保证脱硫效率。在实际运行中,符合以下条件时应该降低吸收塔液位:(1)机组负荷较低时,特别是在晚峰后,有较长低负荷时,结合脱硫效率和SO2排放指标;(2)原烟气SO2含量较低且排放允许条件下;(3)石膏浆液中亚硫酸盐合格的条件下。

3.2 石膏浆液密度对浆液循环泵电流的影响与控制

在脱硫系统中,石膏浆液循环泵电流与浆液密度也是成正比。石膏浆液密度越低,电流越小,反之越大。但是石膏密度又关系到石膏脱水性,石膏浆液密度越低,石膏结晶时间短,石膏生成量少,脱水效果不佳,运行经济性也不好;密度过高,石膏不能及时脱出,易造成喷淋层喷咀,除雾器和烟气换热器结垢,甚至会影响脱硫能力。

3.3 石膏浆液PH值对浆液循环泵电流的影响与控制

脱硫系统运行中,石膏浆液pH值越高,钙硫比越高,脱硫效率就会越高,反之越低。运行相同数量的石膏浆液循环泵情况下,提高石灰石浆液的供给量,提高pH值,当脱硫系统负荷在一定范围内增加时,仍可满足脱硫效率的要求。但在实际运行中,pH过高时,石膏浆液中亚硫酸盐的含量易升高,增加了石膏浆液在设备中结垢的可能性,容易造成吸收塔喷淋层喷咀、除雾器、烟气换热器都会发生结垢堵塞现象。

有效调整pH值,可降低石膏浆液循环泵电耗。(1)石膏浆液循环泵运行台数相同时,尽量提高pH值来满足脱硫效率要求。(建议保持一级吸收塔PH 5.2±0.2,二级吸收塔PH6.2±0.2)(2)当pH值高值运行后,在脱硫系统负荷允许的情况下,应立即降低pH值至低限运行,以消耗石膏浆液中过剩的亚硫酸盐,降低其含量。(3)在提升pH值过程中,石灰石应均量间断供给,切勿大量集中供给,防止石灰石在吸收塔中形成局部富裕而来不及反应。(4)在相同工况下,合理调整pH值在高低区间间断运行,使循环浆液泵的运方更为灵活。

4 结论

合理而完善的脱硫系统运行优化方式,需要经过长期的实践和摸索。在运行中,应根据锅炉燃煤品质进行综合调整,制定完善的管理制度,提高脱硫系统的运行稳定性、经济性,以实现环境效益和经济效益双赢。本次优化不仅确认了节约脱硫系统电耗的条件,对脱硫装置的运行提出了可行的运行方案,也为我厂以及其他同类型机组提供了解决该类问题参考和依据。

参考文献:

[1]钟毅,林永明,高翔,等.石灰石—石膏湿法烟气脱硫系统石灰石活性影响研究[J].电站系统工程,2005,21(4):1—3,7.

[2]伍悦滨,朱蒙生.工程流体力学泵与风机[M].北京:化学工业出版社,2006.

[3]郭浩杰.FGD运行调整与石膏品质的研究[J].华电技术,2011,33(7):65-71.

[4]周至祥,段建中,薛建明,等.湿法烟气脱硫工艺技术全程控制指导手册[M].北京:中国电力出版社,2009.

[5]彭桂云,朱跃,高正来,等.脱硫增效剂在电厂的应用[J].华电技术,2011,33(7):65-71

[6]曾庭华,杨 华,廖永进,等.湿法烟气脱硫系统的调试、试验及运行[M].北京:中国电力出版社,2008.

作者簡介:

张兴龙,1985年出生,男,汉族,枣庄市,工程师,大学本科,华电国际十里泉发电厂,现任集控运行车间热机专工,主要从事集控运行工作。

(作者单位:华电国际股份有限公司十里泉发电厂)

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