管式裂解炉炉管温度监测及分析系统的应用

2019-10-25 10:23王佳航
科学与财富 2019年27期
关键词:裂解炉在线监测

王佳航

摘 要:传统的炉管测温方法无法实时、全面、准确的反映炉管运行情况,存在较大的检测盲区和安全隐患。在大庆石化公司E3装置裂解炉增加炉管温度安全监测及分析系统,本文主要介绍该系统在投用过程中的实施、改进及投用后的运行效果,并利用该系统对裂解炉炉管运行状态进行全面分析。

关键词:裂解炉;炉管表面溫度;在线监测;运行周期

引言

在石化领域,裂解炉是乙烯装置的关键设备之一,裂解炉运行正常与否不仅直接影响乙烯的产量和质量,还关系到裂解炉的安全运行。乙烯裂解反应主要在辐射段炉管内进行,辐射段炉管位于裂解炉炉膛中央,双面经受高达1200℃的高温火焰辐射,是乙烯装置中操作温度最高的部位。裂解炉在运行过程中,辐射段炉管内物料会产生结焦现象,使得炉管管壁温度上升,如果长时间超温运行,炉管会发生蠕变、渗碳,甚至破裂,使裂解炉检修频繁,生产成本增加,生产效率下降,而温度过低,直接会使产品收率降低,同时浪费原料。在极端情况下,温度过高会造成炉管爆裂,被迫停产进行炉管维修和更新,经济损失巨大。因此。能够及时、准确监测辐射段炉管外表面温度(TMT)至关重要。

一、裂解炉炉管TMT监测的传统方式

传统的测温方法是采取人工测温,利用便携式红外测温枪定期从观火孔测定炉管表面温度,但这种方法存在一定局限性:

(一)被测量点区域有限,部分区域存在盲区,不能真实反映炉管表面温度的实际分布,难以了解炉膛内入、出口炉管在正常运行及烧焦时的实际情况,燃烧控制也就无法难以达到最佳效果[1];

(二)每周对裂解炉全面测温2-3次,不能实时对各炉管的运行温度进行全面而准确的记录、分析,对炉管的温度变化趋势难以全面地掌握,对优化操作工艺存在困难;

(三)从安全性角度考虑,一旦炉管发生泄漏、断裂,若不能及时发现,可能会发生炉膛衬里损坏等严重后果。

(四)从裂解炉长周期角度考虑,不能根据炉管的结焦情况预测裂解炉的运行周期。

二、炉管在线温度监测与分析系统应用

为能够及时、准确监测辐射段炉管外表面温度(TMT),E3装置于2018年8月在EF-3120裂解炉安装、投用炉管在线温度监测与分析系统。该系统由防爆型高温红外测温摄像仪、自动回缩保护装置、炉壁安装套件、空气过滤系统和现场设备箱、图像数据服务器等组成。

(一)测温原理

该系统以普朗克(Plank)黑体辐射定律为基础,采用双波长成像比色测温原理,集热辐射技术、双波长比色测温技术、红外辐射检测技术、计算机图像处理等多种技术研发而成。

1.温度与光辐射的物理规律

自然界任何物体,只要温度高于绝对零度(-273.15℃),就会以电磁辐射的形式在非常宽的波长范围内发射能量,产生电磁波(辐射能) 。不同的材料、不同的温度、不同的表面光度、不同的颜色等,所发出的红外辐射强度都不同。

2.普朗克辐射定律

普朗克辐射定律则给出了黑体辐射的具体谱分布,辐射测温只要能获取被测物体在波长λ时直接发射的辐射量,就能知道被测物体的温度。红外视频测温技术就是利用红外热成像技术感应被测物体的辐射量,通过普朗克辐射定律来获取被测物体的温度。

3.比色测温原理

在红外测温技术应用中,由于存在光学成像系统和光电转换器件,以及被测物体与红外探测器之间存在的空间位置和距离的不同,因此对于采集的光谱辐射图像必须考虑光学成像系统、光电转换器件参数及空间位置的影响。如果在两个波长下,同时测量到由物体同一点发出的光谱辐射亮度,则根据两者的比值可得该点的温度,就可以忽略探测器光谱响应、透镜光谱透过率、滤光片透过率对测量精度的影响。同时解决了空间位置、角度与距离因素对测量的影响[1]。

(二)系统应用情况及效果

EF-3120为USC-192U型轻质液相裂解炉,辐射段分为A、B室。烃进料为四路,其中第一、三路进入A室进行裂解,第二、四路进入B室进行裂解。每路共有四组,每组包括12根U型管。根据EF-3120炉型及炉管分布情况,现场安装8套高温红外测温摄像仪及附属设备。每套摄像仪对应两组炉管,系统画面中可完全显示两组炉管的出口管。

1.分析裂解炉管结焦程度及结焦过程

2018年12月10日,操作人员利用系统实时监测画面检查时,及时发现二路3组4组第7号炉管温度偏高,TMT达到1013℃,炉管出口管整体发亮,判断是炉管堵塞,现场随即采取措施进行调整,降低该炉管TMT,避免了温度继续恶化及炉管损坏等风险,次日进行烧焦。

通过历史数据分析,该炉管TMT在10日3时为985℃,5:45迅速涨至1013℃,通过调整后温度下降;此后在12时左右,现场采取对单根裂解炉增加蒸汽的方式,温度再次上涨至最高1030℃,随后下降975℃,并趋于平稳。

2.跟踪烧焦过程,判断烧焦效果

为利用系统对烧焦过程进行优化,以7#温度探头中11、12、13#炉管为例,选取2018年12月11-13日、2019年1月21-23日三次烧焦进行对比。

对比两次烧焦,2018年12月11-13日期间,烧焦时间为36h,烧焦平均温度为885℃2019年1月21-23日。经过软件分析对比后,在TMT不超过指标的情况下提高烧焦温度,提升了烧焦效果,缩短了烧焦时间,2019年1月21-23日期间,焦时间为32h,烧焦平均温度为900℃。

(三)系统优化改进

1.测温点偏移问题

系统投用后,在EF-3120为便于观察、测量炉管表面温度,在辐射段炉管出口增加测温线。运行一段时间后,发现测温点存在偏移现象。分析可能的原因:(1)高温红外测温摄像仪镜头卡扣松动;(2)内套筒漏气引起整个套筒长时间振动。针对上述问题,对相应部位做紧固后,发现偏移问题仍然存在。经过与厂家沟通,建议增加自动跟踪功能,偏移问题解决。

2.工业风量过大问题

系统设有耐高温防护罩,防护罩配置有一套创新的强制涡旋冷却系统,吹扫风由光学镜头前的窥孔吹入炉膛,冷却风经防护罩涡旋风道强制循环冷却后排除炉膛外,既提高了镜头仓的冷却效率,也减少了冷却风对加热炉燃烧工艺的影响。其中吹扫风对品质要求高,选用装置内的仪表风,设计25Nm3/h(每套); 冷却风分为两路,选用装置内的工业风,设计为68 Nm3/h(每套)。

投用后发现,工业风使用量偏大,经过测量单套的工业风使用量可达到100 Nm3/h,远大于设计值,造成了浪费。通过对阀门限位及相关调整后,工业风量降低至75Nm3/h(每套)。工业风用量大大降低。

结论

E3装置在EF-3120裂解炉增加炉管温度安全监测及分析系统,投用后能够实时监控炉管的TMT及运行状态,及时发现裂解炉炉管的运行情况;利用温度分析功能够查看炉管TMT变化趋势,便于预测裂解炉的运行时间,利于裂解炉的烧焦优化操作。

参考文献:

[1]炉管安全监测与分析系统的研发和应用,袁柏峰,[J],石油化工设备技术,2014,35(1),62。

猜你喜欢
裂解炉在线监测
裂解炉低氮烧嘴改造后存在问题分析及对策
裂解炉炉管高压水清洗技术研发与应用
GIS设备的SF6气体在线监测
基于红外测温技术的电力设备热故障在线监测系统的设计
乙烯裂解炉测温新技术研究与应用
中石化乙烯裂解炉模块化技术通过专家鉴定
乙烯裂解炉先进控制系统开发及工业应用
二型模糊理论在乙烯裂解炉过程监控中的应用