双酚S合成过程脱水控制和精制工艺

2020-01-12 01:20焦宏典
化工设计通讯 2020年11期
关键词:异丙醇脱色色度

焦宏典

(江苏鸣翔化工有限公司,江苏泰兴 225400)

4,4’-二羟基二苯砜(即BPS),也被称作双酚S,对于纺织固色剂A、DFA 分散剂以及制革用含铬合成鞣剂等具有不可替代的作用,而且也是十分重要的助剂(如树脂阻燃剂、酚醛树脂硬化促进剂以及镀液添加剂等)及中间体(包括各类染料及农药等)。因为它的性能较为特殊,所以,其环氧树脂也在黏合剂、中草药改性以及LED 封装材料等领域中发挥了举足轻重的作用。采用4,4’-二羟基二苯砜合成的多嵌段聚醚砜逐渐受到重视,在燃料电池膜材料(质子交换膜)中有着广阔的应用前景,而通过BPS 单元来进行聚(对苯二甲酸乙二醇酯)(缩写为PET)的改性,将会使玻璃化温度得以显著提升,而如果采用乙氧基化的双酚S 来进行PET 改性,除了可使玻璃化温度得以提升之外,也使热稳定性有一定的增加。因此,其应用前景备受瞩目,有着十分广阔的市场需求。

苯酚磺化法是较为常用的合成工艺,通常可将催化剂添加进去,以促进反应速度的增加。在该过程中,最为关键的就是要将反应过程所形成的水有效且迅速除去,由此可逆性磺化反应将会朝着生成物方向而持续地发生,促进了该反应的产品收率提升。陈锡如及其合作者利用高温蒸馏的方法来进行脱水,采用提高温度的方法来促使脱水速率的提升,然而不足之处是需采用比较高的反应温度,所以会产生一系列的副反应;如果通过真空脱水的方法,则一方面可使脱水所需时间减少,另一方面反应温度也比较低,然而将会蒸出数量比较大的苯酚,同时导致比较复杂的后处理以及酚回收等相关问题;此外,溶剂共沸脱水工艺则具有相对简单的操作过程,还能够显著提高产率,此外,也可有效地回收共沸溶剂,因此该法被大量应用于除水。然而至今为止,还没有关于增加分水器来促进脱水效率增加的研究。

在当前的工作中,针对双酚S 合成开展了一系列的放大实验,主要目标是探讨如何有效地控制及去除苯酚磺化工艺过程中的水,促进产品收率的增加以及反应时间的降低。此外,着重针对当前所用的精制法中的一些问题(如有较多的含盐或者是含酸废水形成、需要复杂的过程,且产品收率有待提升等),同时进一步降低能量消耗及促进工艺过程的简化,通过混合有机溶剂来精制相关的粗品(利用一步法来完成),数据显示,本工艺显著地提升了收率及质量分数,此外不存在废水的排放问题,有着良好的工业化应用前景。

1 实验部分

1.1 试剂

苯酚、浓硫酸、2,6-萘二磺酸、颗粒AC、粉状AC、柱状AC、硅藻土、乙醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、正戊醇、异戊醇、苯甲醚、正丁醚、对二甲苯、铂钴色度标准溶液,均为市售分析纯;均三甲苯、糖用AC、001×7强酸性聚苯乙烯系阳离子交换树脂,均为市售工业品;乙腈为市售色谱纯。

1.2 BPS的合成

苯酚磺化法的首要步骤是使硫酸和苯酚发生磺化反应,进而脱水以得到2,4’-BPS 与BPS。本课题组开展了一系列的前期性工作,确定小试的相关工艺参数。在当前的工作中,所有的投料量都被相应地放大(达到5倍)。将苯酚(质量为492.5g)、均三甲苯(质量为500g)和2,6-萘二磺酸(质量为25g)先后添加到四口瓶容器(容积为2 000mL)之中,接着进行回流分水器的安装,然后进行加热,同时反应物进行充分的搅拌,将浓硫酸(共计256g)慢速地加入(该过程前后共计2h),确保有5h 以上的回流时间。最后,再洗出产品(通过体积为1 750mL 的水来进行),然后过滤并进行干燥,最后称取相关产物的重量,根据所得数据来进行收率的计算。

1.3 BPS的精制

以醇(或者是混合醇)-均三甲苯的相关体系来进行。首先在醇(或者是混合醇)样品里充分地溶解BPS 粗品,然后将AC 和均三甲苯以特定的配比加入,进行充分搅拌以实现脱色,对AC 进行过滤使之有效去除,接着蒸出其中的醇,再使其逐步冷却,开展过滤处理,在样品干燥之后将会获得精制产品。

2 结果与讨论

2.1 BPS合成

因为在成砜反应以及磺化反应的过程中均会生成水,为了使产品收率以及反应速率得到有效的提升,最为重要的就是使所生成的产物水得到及时有效的去除,由此,上述2个反应将会朝形成产物的方向顺利进行。在当前的工作中,通过实验手段深入系统地探讨了回流脱水时间对(采用1套及2套分水器)双酚S 合成过程的影响规律及机理。

2.1.1 一套分水器-不同回流时间

在合成BPS 的部分中已经详细地列出了研究的流程和所用的主要试剂。如果所安装的分水器为1套,则增加回流时间将会使产品收率有一定的提高,同时也提升BPS 在粗品中所占的质量分数,在7.5h 的回流时间时,该值为97%。然而,在该反应的末尾阶段,存在着较为严重的产品和壁面黏结的现象,由于有一些区域存在偏高的温度,而形成深色的产品,同时仅有94.2%的收率,和前期所开展的小试相比,显著降低了产品的收率。考虑到高温副作用以及反应回流时间等方面的因素,需要在反应系统及时有效地将所生的水移除。因此需增加另外的1套分水器,以达到更好的效果。

2.1.2 两套分水器-不同回流时间

在采用2套分水器的方案之后,显著地提升了分水及冷凝等两个方面的效率,而分水时间则明显减少,由之前的3~4h降低为2~3h,且获得了高于99%的BPS 粗收率。当采用6.5h的回流时间,则将会获得96.69%的BPS,在进行干燥处理之后,所得产品将有相对比较浅的色泽。若为7h 的回流时间,则发现BPS 质量分数未出现显著的变化,和前一实验相比,产品具有相对更深的颜色,究其原因,是由于在高温环境下保持比较长的时间,使得相关的有色物质发生了聚合反应而引起。所以认为在该条件下所对应的最佳回流时间为6.5h。

2.2 BPS粗品精制

2.2.1 单一醇-均三甲苯脱色精制实验

(1)醇种类所产生的影响规律。在进行精制时,由于需要首先干燥处理粗品,因此将会提升该过程的复杂性,同时增加能耗值。所以,可采用所得的潮湿粗品来开展精制,目的是有效简化操作过程,促进生产效率的显著提升,而且粗品损失量也会大大降低,提高了最终的总收率,而生产成本也就降低了。在当前的工作中,该湿品直接精制过程主要通过醇-均三甲苯混合体系来展开,所用的醇试剂为异戊醇、正戊醇、异丁醇、正丁醇、异丙醇以及正丙醇等。

该精制过程得到白色的产品,具有超过99.8%的BPS,由此表明,通过当前的工艺可获得良好的湿品直接精制效果。与其他体系相比,异丙醇-均三甲苯体系具有显著更好的产品收率;与正丁醇相比,异丙醇比较常见,具有比较小的沸点及分子量,使得生产成本及能量消耗均得以有效降低,因此在当前的工艺中采用了异丙醇-均三甲苯的反应体系。

(2)异丙醇量对BPS 精制的影响

该研究的条件如下:采用11.1g 的BPS 粗品(10%的含水量),均三甲苯添加量为66.6g,而AC 为1.11g,在60℃下进行时间为1h 的搅拌脱色处理。

结果表明,在进行精制之后,BPS 在所得的产品里占的质量分数不受到异丙醇添加量的影响,其值都超过99.8%。当逐渐地提高异丙醇添加量之后,将会相应地提高产品的收率,而在异丙醇添加量高于40g 之后,收率将会降低。由于在比较低的异丙醇添加量的条件下,在醇中所溶解的粗品浓度相对比较高,因此所得的产品将会析出于AC 表面上并且出现结晶,由此影响了产品的收率,同时将会对AC 的重复使用产生一定的影响,由此认为35~40g 是比较理想的异丙醇添加量。

(3)脱色剂对BPS 脱色精制影响

脱色精制过程所用的AC 状态类型共计三种(粉状、棒状及粒状等),包括糖用AC、离子交换树脂和硅藻土。结果表明,采用不同的脱色剂将不会显著影响精制过程所对应的收率水平,其值都在90%附近,分析BPS 的质量分数可知,在各类脱色剂中,选用糖用AC 将会获得最佳效果,且得到白色的产品,达到最为理想的脱色效果。

(4)AC 用量对BPS 精制影响

关于糖用AC 具体用量对精制过程所造成的影响研究,其条件如下:采用11.1g 的10%含水量BPS 粗品,通过异丙醇(其质量为35g)来进行完全的溶解,将适量AC 以及均三甲苯(其质量为60g)添加进去,在60℃的温度条件下进行时长为1h的搅拌脱色处理。结果表明,当提高AC 添加量之后,也增加了所得BPS 质量分数,也就是说产品收率水平比较高。充分考虑相关的数据可知,在BPS 精制过程中,比较理想的AC用量为0.8g。

2.2.2 混合醇-均三甲苯脱色精制实验

(1)异戊醇与异丙醇配比所造成的影响分析。在对异丙醇-均三甲苯体系进行相关的精制之后,发现所得产品达到了国家标准中关于色度的具体要求。然而根据之前的工作可知,如果所用的体系为异戊醇-均三甲苯,则所得产品将会具有值为15的色度,对应于更加浅的颜色,然而不足之处是具有相对更低的产品收率(在85%左右)。因此,可以混合异戊醇与异丙醇,探讨达到所需的产品收率,且使产品色度号减小。本工作的相关条件如下:采用10g 的粗品,将各种质量配比的异戊醇与异丙醇(质量共计40g)混合以实现全溶,将糖用AC(质量为1g)与均三甲苯(共计60g)添加进去,在60℃的温度下进行时长为1h 的搅拌脱色处理。

(2)在提高异丙醇占比之后,将会相应地提升精制产品的收率水平(其最高值为93.1 %),同时,将有超过99.8%的BPS,然而却有比较高的产品色度。如果异丙醇与异戊醇的比例为1 ∶2,则将会获得比较低的产品色度,然而在蒸馏过程中,异戊醇也较难被蒸出,因此在进行精制之后,所得的产品将会存在显著的结块现象。如果异丙醇与异戊醇的配比为1 ∶1,则将会得到比较小的产品色度,所以重复开展了该实验条件的研究。

(3)对蒸馏过程中各个蒸出溶剂量进行有效控制,最终获得了对应于共计三个收率的相关数据。尽管精制产品收率存在着一定的差异性,所得的产品色度也发生了一些改变,然而获得了87.7%的平均收率,和单纯的异戊醇相比,效果显著更好(后者的平均收率为85%),而其色度均值则达到20。在全面地分析操作方便性、色度、产品收率以及成本等的基础上,认为比较理想的异戊醇与异丙醇配比为1 ∶1。

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