任鹤 胡冰 刘行 张博 张晋
1.沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 辽宁沈阳 110869
2.沈阳鼓风机集团股份有限公司 辽宁沈阳 110869
某电厂现场对泵进行检修时发现一颗排气法兰螺栓断裂,其余螺栓锈蚀严重。螺栓断裂时泵运行时长为3222小时,约134天。为查找其断裂及锈蚀原因,从材料选择、热处理工艺、力矩选择以及现场安装环境进行分析,并做相关验证[1]。
该泵排气法兰的材料为14Cr17Ni2马氏体不锈钢,具有较高的强度,并具有较好的耐腐蚀性,具有丰富的工程使用经验,自2010年10月至今,其他产品中14Cr17Ni2材质的螺栓,未出现过断裂、失效等情况,因此材料选择不是导致产生裂纹的原因。
14Cr17Ni2性能对热处理温度较敏感,500-550℃之间回火后韧性相对下降,存在回火脆性,一般说要避免在此区间回火。排气法兰螺栓硬度要求为285-321HB,回火温度选择为530±10℃,回火后水冷。
为验证不同回火温度下的性能,选取8组14Cr17Ni2锻件进行不同温度回火试验,性能见表1。可见530℃回火后两组试块平均冲击值达到69J,远高于标准要求的35J,说明热处理后材料韧性满足标准要求。
由此可以热处理参数选择不是材料产生裂纹的原因。
排气法兰螺栓安装力矩值为44N·m,具体计算过程如下:
式中:d——螺纹公称直径(mm);0F——预紧力(N);K——拧紧力矩系数,
根据经验,一般拧紧力矩取计算值的70%-80%,因此31N·m-64N·m都是允许的,所以小法兰拧紧力矩取44N·m在合理范围内。
在预紧螺栓时,由于螺母和螺栓的螺纹间的摩擦,扳手上一部分力矩传递到螺栓上,螺栓产生切应力,这部分力矩为:
因此排气法兰螺栓安装时使用的拧紧力矩满足使用要求。
从现场断裂照片来看,法兰前后管道不平行,导致螺栓倾斜受力,并与螺栓孔内壁接触,螺栓长期处于这种状态,容易发生局部应力集中及表面受损[2]。
综上所述,该排气法兰螺栓的材料、热处理工艺及施加力矩均满足相关的标准或手册要求,结合螺栓的断裂形式、使用环境和服役状态,螺栓在现场安装过程中不经意的磕碰、划伤或长期处于不良的工作状态,导致螺栓表面钝化膜受到破坏,环境中的Cl-离子侵入到螺栓基体表面,在没有鉴别出表面受损及采取防护措施的情况下,腐蚀逐渐深入,在正常应力或局部应力集中的作用下,构成应力腐蚀条件,产生微裂纹,在长时间的作用下微裂纹逐渐增大,导致断裂失效[3]。