坚硬顶板回采工作面水力压裂控顶技术研究

2020-05-06 12:48张铁刚
山西能源学院学报 2020年2期

张铁刚

【摘 要】 为了解决坚硬顶板回采工作面开采时面临的顶板垮落困难、垮落步距大、矿压显现明显等问题,根据6508回采工作面地质、开采条件采用水力压裂技术对顶板进行压裂,并对压裂后的顶板垮落、来压情况以及初次来压步距等进行分析。结果表明:水力压裂后的采面初次来压步距平均在44.5m,较采用预裂爆破技术来压步距缩短8m,同时避免预裂爆破带来的安全隐患大、爆破动压明显等问题,具有施工安全、工作量小、施工速度快、顶板控制效果显著等优点,可以有效解决坚硬顶板工作面顶板难垮落问题,为矿井实现高效开采创造良好条件。

【关键词】 坚硬顶板;水力压裂;顶板控制;矿压;来压步距

【中图分类号】 TD32 【文献标识码】 A

【文章编号】 2096-4102(2020)02-0010-03

我国煤炭开采顶板管理一般采用全部垮落法,但当煤层顶板坚硬、节理裂隙不发育时,顶板不能随煤层开采后及时垮落,大面积悬露于采空区内。一旦垮落会出现强烈的矿压显现,甚至顶板垮落带来的飓风会冲垮回采工作面、造成风流逆转,给矿井生产埋下安全隐患。众多的研究学者对坚硬顶板控制展开研究,潘岳等从理论方面出发,对坚硬顶板煤层回采期间老顶断裂时的能量变化进行计算求解;于斌等以塔山礦K3砂岩老顶为研究对象,对水力压裂影响范围进行研究;黄炳香等在分析煤、岩体力学结构基础上,对水力压裂裂缝扩展进行研究,并提出对应的裂缝扩展控制技术,并在现场应用。基于此,文中以山西某矿6508回采工作面为研究对象,将水力压裂技术应用到坚硬顶板控制方面,以期能降低顶板下沉垮落期间引起的矿压显现,实现采面安全生产。

1工程概况

6508回采工作面开采6号煤层,埋藏深度在340~380m,采面倾向长300m,走向长2600m,煤层及顶底板岩性见图1。6号煤层直接顶泥岩,抗压强度在4.3~17.6MPa,普氏系数(f值)在0.83~2.65;老顶为坚硬细粒砂岩,裂隙及节理不发育,抗压强度在84.9~167.7MPa,普氏系数(f值)在9.17~16.32,平均13.6。根据以往开采经验,采面推进50m时,老顶仍不能及时垮落,需要采用深孔爆破方式强制放顶。但是采用深孔爆破存在安全隐患大、爆破动压明显,爆破产生有毒有害气体等问题。因此,在6508回采工作面采用水力压裂控顶技术。

2水力压裂控顶技术

2.1压裂钻孔布置方案

6508回采工作面老顶为厚度在13m左右坚硬砂岩,整体性强,裂隙、节理不发育,顶板初次垮落时需要采用顶板软化措施。根据回采工作地质、巷道布置情况以及有关水力压裂技术研究成果,对采面水力压裂钻孔进行设计,具体为:

在回采工作面开切眼内施工压裂钻孔L、S,并在回采巷巷道内布置两个压裂钻孔A,压裂钻孔布置见图2。

在切眼内施工22个S钻孔,钻孔倾角40°,深度33m,钻进长度共计726m,具体布置见图3(a);布置17个L钻孔,钻孔倾角25°,深度35m,钻进长度共计595m,具体布置见图3(b)。在回采巷道内布置A钻孔(A1-A4),倾角20°,孔深47m,钻进长度共计188m,具体布置见图3(c)。

2.2水力压裂钻孔施工工艺

采用普通回转钻机施工水力压裂钻孔,在钻孔内安设封孔器,通过储能器以及手动泵实现钻孔封孔,最后连接高压水泵进行水力压裂。钻孔钻进可以与水力压裂工作平行开展,但是作业间间距应控制在50m以上。压裂采用3ZSB80/62-90高压水泵,电机功率为90kW。

压裂时水泵进水端为静压水,出水端与高压胶管采用A型扣压连接;高压胶管另一端与注水钢管用快速连接方式连接。检查连接管路密闭性,确认连接密实后高压水泵通水后试运行,无故障时正式压裂。

在水力压裂设备、管路连接、安装、调试等工作完成后,将密封器推至压裂位置,对封孔器进行加压,观察钻孔及压力表,核验封孔器是否保压。若压力降低明显或钻孔内有水流溢出表明压裂钻孔封孔失效,需要对封孔器本身、各连接处进行检查,确保钻孔封孔正常后方可继续压裂。

在压裂中距压裂孔50m外设警戒线,确保压裂期间无其他相关人员通过,压裂操作人员应在距离压裂孔外20m且支护条件良好位置。高压水泵开始压裂后应缓慢加压,同时记录高压水泵、手动泵压力变化情况,继续增加水泵压力直至砂岩被压裂出缝隙,此时压力会突然降低,继续保压注水从而使得裂缝扩展得以继续,实现软化顶板坚硬砂岩目的。当监测孔内有大量压裂水流出时,可停止压裂,具体停止顺序为:高压水泵断电→停水→封孔器卸压→退出钻孔。最后采用钻孔窥视仪对水力压裂效果进行窥视。

3压裂效果分析

3.1顶板垮落情况

2019年6月26日,6508回采工作面机头推进至11m位置、机尾推进至7m位置处时,采面中部32~128号支架顶板开始垮落;27号机头推进至12.8m、机尾推进至8.8m位置处时,采面机头处3~32号、机尾129~173号支架顶板开始垮落;机头推进至21m、机尾推进至18m位置时,采面两侧顶板垮落,此时采空区老顶全部垮落,具体采面推进过程中老顶垮落记录情况见表1。

3.2采面老顶来压

回采工作面回采推进过程中,每隔9个液压支架布置一个压力计对支架工作阻力进行监测,具体监测结果见图4。

7月2日回采工作面机头推进至36.5m、机尾推进至32m位置时,采面10~22号支架率先来压,工作阻力为38.6MPa,煤壁出现片帮(深度100mm以内),10号、15号支架安全阀开启。

7月4日回采工作面机头推进至48.6m、机尾推进至38.5m位置时,采面25~33号、60~83号、125~138号支架来压,工作阻力为39.5MPa,煤壁出现片帮(深度100~150mm),部分支架出现漏矸现象,32、62、65等支架安全阀开启。