A油田综合治理效果分析

2020-05-22 12:51胥龙雪
石油研究 2020年1期
关键词:含水储量水井

胥龙雪

A油田2003年采取同步注水开发,由于单向连通、不连通储量比例大,层间矛盾突出,导致含水上升和产量递减速度加快;同时由于多年水质差,注不进、采不出井比例大,注水调整难度大。近几年针对双城油田开发中存在的问题采取针对性的手段,取得较好的效果。

一、油田概况。

A油田共开发四个区块,分别为X、Y、W、以及Z区块,采取350m×150m菱形井网方式布井。共有18个小层钻遇砂体,一类油层1个,钻遇率52.6%,单层碾平厚度1.5m,二类油层2个,钻遇率从30.6%到32.5%,单层碾平厚度从1.0m到1.3m。

油田2003年投入开发,2010年之前产量较好,采油速度较高,开发效果较好,2011年开始综合含水上升,油田开发矛盾突出,针对油田开发矛盾,2012年开始陆续采取一系列的综合治理措施。

二、油田开发存在问题。

油田开发过程中出现的主要矛盾大致分为以下三点:

问题一:单向连通、不连通储量比例大。A油田砂体规模小,分布零散、井间连通关系差,虽然水驱控制程度达到71.2%,但单向连通以及不连通水驱储量占60%以上,层间矛盾突出,含水上升速度快,水驱开发效果差。层间矛盾突出,主力油层吸水状况好,吸水厚度百分数逐年增加,非主力油层吸水状况差,吸水厚度百分数逐年降低。

问题二:含水上升快、产量下降快。经统计,A油田2006年到2010年的年含水上升值3.8%,而2010年到2012年年含水上升值达到7.7%,含水上升较快;相对应的2006年到2010年年产量递减幅度3.7%,2010年到2012年年产量递减幅度达到16.6%,产量下降较快。

问题三:注不进、采不出井比例大。2010年之后油田水质较差,冬关井井数逐年增多,2015年冬关井比例已占总井数的35.3%。而由于水质差导致油层污染,注不进井增多,水驱开发效果差,导致长关井和低效井也逐年增多。

三、综合治理对策及效果。

针对开发过程中存在的以上三个问题,从2012年开始对油田进行综合治理。

第一,注采系统调整。对水井排高含水井实施注采系统调整,累计注采系统调整15口井。转注后井区连通47口油井新增连通方向12个,新增连通厚度30.4m,井區水驱控制程度由80.2%增加到90.9%,单向及不连通储量下降,新增水驱储量10.3×104t。

第二,油井补孔压裂。为完善单砂体注采关系,实施油井补孔压裂19口井,共补孔34个层位,补孔后新增水驱储量25.8×104t,累计增油4992.6t。

第三,水井补孔压裂。为提高水驱储量动用程度,实施水井补孔压裂10口井,平均单井补孔厚度5.7m,补孔后周围48口油井新增连通方向16个,新增连通厚度39.8m,补孔井区水驱控制程度由82.7%增加到97.0%,新增水驱储量13.47×104t。

第四,水井笼改分、细分。为改善层间吸水差异,缓解层间矛盾,实施细分18口井,笼改分30口井,主力层段单卡31个,不连通层单卡21个,两类油层动用差异减小,调整后,主力层吸水厚度百分数由72.4%增加到84.1%,非主力层吸水厚度百分数由60.5%增加到79.3%。

第五,油水井调整。为了控制含水上升,进行油水井调整提高油井产量,2012年以来我们对有油水井进行了大量的调整工作,配合常规注水调整,实施水井措施506井次,实施油井措施262井次。

第六,提高注水质量。为了提高注水质量,首先从源头治理,一是做好清淤工作,每年对H联合站200m3净化水罐、700m3反冲洗水罐、300m3回收水罐、200m3曝氧水罐进行清淤2次,累计清淤10次;二是做好滤罐冲洗工作,根据水质台账各项指标曲线变化,在温度具备条件下及时开罐检查滤料情况,调整反冲洗周期及反洗时间,适当延长冲洗时间,反冲洗周期由每日一次加密为两次,保证各滤罐滤料通透性完好;三是精细管理,保证出口水质合格。每天定时对水质监测点取样化验,并建立水质跟踪台帐。其次从过程控制,A油田共7条注水干线,共25km,每年冲洗2次,累计冲洗干线2300km,其余支线随水井洗井进行冲洗,冲洗前后对冲洗点进行取样化验,并建立管线冲洗档案。

第七,酸化。对注不进的44口水井进行酸化,酸化有效率54.5%,累计增注4.8×104m3,随着注水质量逐年提高,酸化有效率也逐年上升,下一步计划加大注水井酸化力度。

经过以上7项综合治理,得出以下效果:

效果一:单向连通、不连通储量比例下降。不连通储量比例由28.9%下降到7.6%;单向连通储量比例由38.4%下降到19.4%;双向及以上连通储量比例由32.7%上升到73.0%,水驱控制程度由72.6%上升到86.4%,预计采收率上升1.5%,增加可采储量14.20×104t。

效果二:产量递减速度减慢,含水上升得到控制。含水上升率由7.8%下降到4.8%;自然递减率由21.4%下降到8.6%。

效果三:冬关井及长关井比例下降。冬关井比例由29.2%下降到18.5%;长关井比例由40%下降到25.2%。

四、结论及认识。

1、通过注采系统调整以及油水井补孔压裂,完善单砂体注采关系,提高水驱动用程度。

2、通过加大水质治理力度,在水质合格的基础上,结合常规注水综合调整以及油井措施,提高油田开发效果。

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