杜229块蒸汽驱反九点井组开发效果分析

2020-06-04 10:46李正威
科学导报·学术 2020年20期

摘  要:杜229块蒸汽驱反九点井组经过多年开发,采出程度高达77%,受高采出影响,油井蒸汽突破迹象明显,导致井组日产油量下降,开发效果变差。本课题通过对井组开发情况重新评价及动态分析,对注汽井实施轮换注汽,生产井实施动态调控,降低操作压力;对不出停关井重点分析,对有潜力油井坚持吞吐引效恢复动用,提高井组开井数和日产油水平,进而实现井组产量保持稳产上产。

关键词:反九点井组;蒸汽驱;杜229块

引言

12个反九点井组,生产井53口,主要生产层位兴Ⅳ+Ⅴ1,含油面积0.31km2,地质储量176.0万吨。累产油135.7万吨,油汽比0.17,采注比1.17,采出程度77.1%。井组2007转驱4个先导实验区,2009年扩大3个井组,2013再扩大5个井组,2014实现井组产量最高峰6.8万吨,但因受井组采出程度高影响,近几年产量一直呈快速递减趋势,进入蒸汽驱后期阶段。

1 研究区概况

12个井组反九点,生产井53口,主要生产层位兴Ⅳ+Ⅴ1,含油面积0.31km2,地质储量176.0万吨。累产油135.7万吨,油汽比0.17,采注比1.17,采出程度77.1%。12个井组反九点,2007转驱4个先导实验区,2009年扩大3个井组,2013再扩大5个井组,2014实现井组产量最高峰6.8万吨,但因受井组采出程度高影响,近几年产量一直呈快速递减趋势,进入蒸汽驱后期阶段。

2 目前存在问题

2.1  油井蒸汽突破

目前12个反九点井组,其中9个井组内生产井井下温度均达到200℃,同时井组区域内19年新钻吞吐井原始井温数据显示:蒸汽驱生产井段地层温度均测在200℃以上。

从井组内观察井杜32-53-33井监测资料显示,油井生产温差小于20℃,对于蒸汽驱开发后期,极易造成油井汽窜,从而导致井组含水逐渐上升,日产油量逐渐下降。

2.2  兴Ⅴ1组挖潜接近尾声

反九点井组通过对4口老井大修侧钻和部署2口新井,2017年产油0.7万吨,后期生产效果变差,2018年产油量降至0.2万吨,对反九点井组产量贡献率下降。

3 主要研究内容

3.1  降低注汽量

2019年蒸汽驱12个反九点井组按照“降低操作压力,提高油汽比”的工作思路,3个井组注汽井实施轮换注汽,3个井组优化注汽参数,控制汽腔压力;生产井降低生产工作制度38井次。优化参数后,井组流压由2.7MPa降到2.4MPa,冲次由5.2次/分降到4.9次/次。

3.2  引入SAGD调控技术,控制subcool值,防止蒸汽突破

温差调控措施实施后,生产井温差由10℃提高到20℃以上。井组含水下降4%,日产油上升13吨,蒸汽突破基本得到抑制,生产效果得到改善。

3.3  对井组内停关井分析,挖掘潜力井进行恢复

针对井组油层纵向动用不均的问题,在反九点井组开展剩余油潜力研究,通过对井组内停关井分析,优选了七口井实施挖潜。在一月份首先对杜32-51-35C和杜32-51-37进行了恢复,目前日产液量66吨,日产油量16吨,综合含水75.7%。

3.4  对2个井组实施降干度试验 为后蒸汽驱热水驱做准备 同时提高井组经济效益

该井组井组内监测资料显示目前蒸汽腔温度达到200℃左右,地下温场已经建立。针对该问题,在轮换注汽基础上,2019年重点在杜32-50-K34和杜32-54-K38井组采取降低注汽井注汽干度措施,为下步开展热水驱技术攻关研究做好前期工作,进一步提高采收率及经济效益。

杜32-50-K34井于2019年2月8日注汽干度由75%降至60%,3月12日降至40%;杜32-54-K38井于2019年2月22日注汽干度由75%降至40%,3月9日降至40%。两个井组注汽井降干度后,目前井组油量总体保持稳定。干度由75%降至40%,注1吨蒸汽少消耗16方天然气,按2元/方计算,注一吨蒸汽省32元。降干度以后两个井组累注汽20385吨,节约燃气费65.2万元。

4 实施效果及经济效益评价

4.1  实施效果

反九点井组经过科学动态调控,坚持“降低注汽量,降低操作压力,控制好生产井温差” 总体调控思路,通过轮换注汽,注采参数调控等措施,合理控制生产井温差,井组生产流压保持稳定,有潜力井实施引效,提高井组日产油水平,实现井组开发效果向好的趋势发展,井口日产油量恢复到144吨。

4.2  经济效益评价

目前实际累产油5900t,根据经济效益计算公式:E=(1-30%)×F×Q×(P-T-C)-I计算出创经济效益445万元,经济效益较好。

5 结论

1. 加强井组油藏研究,对井组内停关井历史生产效果分析,挖掘潜力井进行恢复,提高井组动用井数和日产油水平。

2. 井组内油井有蒸汽突破迹象后,及时对注汽井实施轮换注汽降低操作压力,生产井实施动态调控调整合理油井生产温差,保持井组生产效果稳定。

3. 经过多年开发的高采出程度蒸汽驱井组,注汽井实施降干度试验后,生产效果稳定,降低了井组运行成本,同时为后蒸汽驱开发提供宝贵依据。

参考文献

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[4]  符跃春. 杜229块超稠油油藏蒸汽吞吐后期转蒸汽驱试验可行性研究[J]. 特种油气藏,2009年,第16卷增刊:37-39.

作者簡介:李正威(1984-),男,工程师,2008年毕业于大庆石油学院资源勘查专业,主要从事油藏开发工作。