芜湖新兴铸管1 280 m3高炉开炉快速达产实践

2020-06-11 02:00李红全李珏明沈洪流
山西冶金 2020年2期
关键词:铁口枕木炉温

李红全, 李珏明, 沈洪流

(芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部, 安徽 芜湖 241000)

芜湖新兴铸管1 280 m3高炉因冷却壁破损严重,2019 年11 月进行了24 d 的中修。对于长时间停炉后的开炉,芜湖新兴铸管炼铁部结合自身多次枕木开炉的经验,从清理炉料、全炉焦比选择、烘炉后到开炉时间控制等几方面进行了全面优化,开炉后20 h 内即正常生产,开炉第四天即达设计产能。其生产经验可供同行业借鉴。

1 炉料的清理

炉料的清理关系不仅关系到炭砖的使用寿面,还关系到开炉后进风空间,因此此次中修炉料清理至炉缸死铁层,清不动见铁层为止,同时最高层碳砖开始,以离炉墙向内炉料保留600 mm,防止打水降温时水遇炭砖,两边铁口区域(泥包位置)清出,为开炉保证底部通道通畅,见图1。

图1 现场炉料清理施工

2 开炉料

因为枕木含氧高达42.5%,燃点低,一般的着火点在270~300 ℃,燃烧迅速,而焦炭在空气中的着火温度为450~650 ℃,相对枕木温度要求高,而且高炉点火后,要迅速的依靠燃烧燃料提供给高炉充足的热量用于冶炼,因此初期风量需要大,能带动燃料在风口区域的全面燃烧,枕木因燃点低恰恰能迅速燃烧出下料空间。因此此次开炉选择了枕木开炉的方式。即风口到炉缸枕木填充,风口以上分别填入净焦、空焦、负荷料的形式。

2.1 枕木的布置

整个枕木装入分成四部分:约装入130 m3的枕木,占炉缸体积184.3 m3,填充率70.6%。

第一部分是V1 焦炭层,高度1 100 mm,目的为盖住煤气导出管,防止开炉后,炉渣先形成堵塞铁口管孔,焦炭用炉顶设备布料,计算按照堆密度0.55 t/m3和压缩率0.14。

第二部分是V2 枕木填充炉缸层,从底部焦炭层到风口中心线下0.5 m。枕木直接用从风口用托辊输送机推下,尺寸为长度800 mm 和500 mm,每200 根由炉前人员下去摆放整齐,两层一找平,同时2 个铁口周围留出空间。层与层之间交叉90°,枕木严禁直接放在煤气导出管上,可按照“T”形排列。枕木离炉墙间距100~200 mm.每两层之间按照90°交叉排列。

第三部分是V3 风口保护层,枕木沿风口圆周斜排2 层,外层使用2 200 mm 枕木,内层使用长度500 mm的枕木,用扒丁加固,下部与炉墙的距离为900~1 000 mm,其与风口的间隙,风口下部用500 mm 和800 mm 的枕木填充。

第四部分V4、V5 是风口中心层,V4 部分为用2 600 mm 长度的枕木按照2 600 mm×2 000 mm 的宽度排列两排,排列方式为交叉排列,用抓丁加固一起。V5 部分使用500 mm 和800 mm 的枕木按照800 mm 的高度堆堆间,形成椎体排列,保证开炉时的中心气流。具体枕木布置见下页图2。

图2 枕木布置图(mm)

如图2 注解,风口用两层枕木护住,一个便于点火,一个保护下料时风口小套不被砸坏。风口中做一堆尖,便于点火后形成中心气流;风口下0.5 m 到铺地焦满铺枕木;放铺地焦主要盖住铁口煤气导出管。

2.2 开炉料和风口布置形式

开炉料采用全熟料结构,烧结矿加球团,全炉焦比2.82 t/t,正常料焦比0.75 t/t,全炉渣铁比大于870 kg/t,渣中 w(Al2O3)<17%;炉渣碱度的选择:空焦碱度为0.9,正常料炉渣碱度为0.90。核料炉温w[Si]=3.5%,w[Mn]=0.8%;见表 1。

表1 高炉开炉料

全炉焦比的选定,主要考虑到枕木热值,枕木开炉所用的枕木一般是桦木、松木等,而木材是天然的有机高分子化合物,主要成分中碳约占44%,氢约占6%,氧约42.5%,另含0.5%以下氮和1%以下矿物质灰分,而据查桦木的热值为1 8413 kJ/kg,而密度为635 kg/m3,芜湖新兴的焦炭热值在36 500 kJ/kJ。根据换算1 m3枕木热量相当于635×18 413/36 500=320 kg的焦炭热量。实际约增加300 kg 全炉焦比,实际装入炉焦比3.12 t/t。

风口布置形式,因1 280 m3高炉共22 个风口双铁口形式,因防止后线意外情况出现,采取堵铁口两侧的 6 个风口(4 号、6 号、8 号、15 号、17 号、19 号),风口小套直径110 mm,风口布置见图3。

图3 风口布置图

3 烘炉结束和开炉点火间隔时间控制

烘炉于12 月13 日17:00 结束,试压于12 月14日4:26 结束(包括泄漏点全部处理完毕),同日4:26-12:39 完成枕木安装,12:39-13:52 完成布料溜槽安装,至15:26 完成人孔封闭等工作后开始上料,18:36分开始送风,试压和装料整个过程在24 h 完成,比以往提前1 天到1 天半时间。

4 开炉过程

12 月 14 日当天 18:36 分开始送冷风,19:51 分发现15 号直吹管跑风,减风控制,20:37 分开始送热风点火,21 点风口全亮,当时风量 1220m3/min,风温793 ℃,至23:00 风量达到1 600 m3/min,风温850 ℃以上,15日3:06 分引煤气,5:45 分出铁入罐,9:57 分风口全开,11:23 分喷煤,14:07 分富氧,点火后不到 20 h 高炉即恢复正常生产状态。见下页表2,开炉操作数据。

5 开炉炉温

此次开炉炉温炉温第一炉3.32%,达到了开炉料核算的预计3.5%,碱度0.95 确保了高炉温下铁水的流动性,确保了开炉的顺利,风口开风口也较及时,12 月15 日13:00 左右炉温即下降到1.54%,见下页表3。

6 成果

开炉当日,吨铁燃料比803 kg,日产1 620 t,第四日日产即达到3 700 t 左右,燃料比510 kg 左右,基本达到了设计产能,此次开炉作业,从时间上看比行业平均30~40 h 左右的开炉用时提前了10~20 h,从达产时间看,行业一般一周达产,此次只用时4 d,并且燃料指标迅速达到行业先进水平。见下页图4,开炉后技术指标。

表2 开炉操作操作数据

表3 开炉炉温和炉渣参数

图4 开炉后技术指标

7 结论

1)枕木开炉的全炉焦比要考虑枕木热值因素,2.5~2.8 t/t 较为合适,炉渣碱度的核料较为关键,同时二元碱度选择0.9,从实践看铁水和炉渣的流动性较好。

2)开炉的风温是关系到高炉开炉快速达产的关键,此次芜湖新兴开炉,烘炉结束到开炉只用时1 d,比往常提前了1.0~1.5 d,管道未凉,保障了风温快速送至850 ℃,加上枕木的易燃性,快速烧出了下料空间,进风。

3)开炉风量的选择,从此次开炉看,送至炉容的1.0~1.5 倍内较为合适,此次风量送达到1 600 m3/min后,一直维持到引气,高炉气流稳定。

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