浅析变电站35千伏系统接地故障处理

2020-08-04 11:40新疆天富能源股份有限公司电力调度中心石河子市832000靳锦华
石河子科技 2020年4期
关键词:水电厂主变差动

(新疆天富能源股份有限公司电力调度中心,石河子市,832000) 靳锦华

在电力系统中,小电流接地系统接地故障经常发生,线路带接地运行查找故障点也很常见。由于设备长时间运行,运行环境恶劣,会造成线路和设备绝缘等级降低,长时间接地运行会引起设备二次故障的发生,甚至引起线路发生相间故障的可能,所以当线路发生接地时,运维人员快速找出故障点、调度人员及时做出方式调整尤为重要。这样可以避免长时间接地引起设备故障,造成故障的升级和扩大。

2019年4月20日,石河子某110kV无人值守变电站,发生35kV 系统接地因维操队人员检查不及时,某水电操作延误,调度人员方式调整滞后等原因造成某110kV无人值守,变电站35kV母线、#2主变、10kVIII 段母线失压、水电机组孤网运行。从而引起大面积停电事故,给供电用户造成严重影响。

1 事故概况

1.1 运行方式

事故发生前主网各联络线及输电断面潮流在合理范围,电网运行正常。某变电站及水电站主接线图如图1所示。

某110kV 变电站母线采取双母线带旁母接线方式,共计5 条110kV 输电线路,一条空充电运行,两条与220kV主网相联运行,剩余两条线路与新疆电网相联,在热备用状态,主网通过220kV 系统与新疆电网相联;35kV 侧单母线分段有3 条出线,35kVI段两条出线,用户一线在热备用,水电厂线与某水电厂相连,35kVII 段用户二线充电运行;10kV母线分三段运行,#1 主变带 I、II 段运行,#2 主变带III段运行,II、III段母联在热备用;某水电站四台发电机组,一台热备三台运行,总装机容量16MW 两条35kV输出通道水电厂线与某110kV变电站35kV侧相联,水电厂一线在热备用与水电35kV 系统相联。

图1 某变电站及某水电厂主接线图

1.2 事故经过

2019 年 4 月 20 日上午 07:26,调度收到水电集控报:某水电厂35kV 系统接地。07:30,监控中心报:某110kV变电站35kV系统接地。07:45,调度令某水电厂将35kV 水电厂一线送电。08:11,监控中心报:某110kV 变电站#2 主变差动保护、重瓦斯保护动作三侧开关跳闸,#1 主变中压侧开关跳闸,10kVIII 段、35kV 系统失压。08:12 水电集控报:某水电站35kV 水电厂线距离一段保护动作开关跳闸,某水电厂孤网运行。检查事故后站内情况和保护动作信息发现:2#主变:08:11:03:432 保护启动:2020毫秒后#2主变过流I段动作,35kV母联开关拒跳,跳闸线圈烧毁。08:11:03:432:2321,#2 主变过流Ⅱ段动作,#2 主变中压侧开关跳闸。08:11:05:841:22,#2主变比率差动动作,三侧开关跳闸。

1#主变:08:11:03:433保护启动:2016毫秒后,#1主变过流I 段动作,35kV 母联开关拒跳,跳闸线圈烧毁;08:11:03:433:2317,#1主变过流II段动作,#1主变中压侧开关跳闸,#1主变中压侧母刀至穿墙套管处烧毁。

35kV用户二线:08:11:03:479保护启动:19ms后比率差动I段动作;30ms后过流I动作;31毫秒后比率差动Ⅱ段动作;358ms 后过流I 再次动作;经现场检查,用户二线开关,A相开关真空泡击穿,BC相过电压装置引线烧断,且C 相绝缘支柱绝缘子炸裂。间断电流:0~80ms;320~520ms;700~960ms;1 280~1 800ms;1 880~2 140ms;2 260~2 600ms。

某水电厂:35kV水电厂线08:11:04,距离I段保护动作,故障相为A、B、C 三相,动作电流16.196A,测距0.58km,线路全长8km。

1.3 事故处理

08:29,某水电厂转热备,35kV水电厂一线送电正常,站内恢复运行,机组恢复并网,接地消失。08:47,监控中心合上某 110kV 变电站 10kVII、III 段母联、10kVIII段母线送电正常。08:50,10kVIII段各出线恢复送电,并通知客服中心做好用户解释工作。09:00,通知配网急修恢复市区受冲击所甩负荷。

2 事故原因分析及暴露出来的问题

2.1 事故原因分析

根据设备故障现象、保护装置动作信息并结合供电公司对设备的检查结果等,表明相关保护动作均正确。现以保护动作先后顺序具体分析如下:

35kV用户二线:从故障现象来看,35kV用户二线发生BC 相相间短路故障后,差动保护动作开关跳闸,保护动作正确。实际上,由于断路器A 相真空泡击穿,使得开关未能真正切断故障电流,持续时间:08.11.03.479~08.11.05.862,从而出现了多次保护动作的信息。

1#主变:由于故障点未隔离,且对于主变来说,属于区外故障,因此,后备保护动作,第一时限断开35kV 母联开关,但母联开关跳闸线圈烧毁,无法动作,因此达到第二时限定值,主变中压侧开关跳闸,保护动作正确。

2#主变:由于35kV 用户二线故障一直未能隔离,2#主变在4.514 秒时间内一直流过穿越性故障电流,差动保护理应不动作,但由于长时间流过故障电流,加之2#主变运行年限较长(近20年),使变压器绝缘能力下降,引起变压器内部故障,08:11:05:841:22,#2主变比率差动动作,三侧开关跳闸。从事故发生后运维单位对变压器油化验结果均不合格来看,进一步证明了变压器内部确实存在异常。由此分析,保护动作正确。

某水电厂35kV水电厂线:由录波分析,距离一段保护动作,属于保护越级跳闸。但经过对该线路距离一段保护的线路长度、CT 变比、整定原则等有关参数进行认真复核检验后,确认定值整定无误,不存在人为失误的问题。通过分析,该保护越级动作,从客观上存在一定的合理性。具体分析如下:一方面,对于短距离的线路来说,距离保护本身存在一定的失选性,由于该线路未配置光纤差动保护,为了快速切除故障必须投入距离I段保护。

另一方面,对于小电流接地系统,微机保护中的距离保护往往采用简化的逻辑方式,容易造成距离继电器的阻抗动作范围有可能出现一定的偏移,从而造成保护发生误动的可能。结合此次故障,该线路既属于小电流接地系统,也符合线路长度较短的特征,由此看来,距离保护越级动作,存在一定合理性。

2.2 事故暴露出来的问题

供电部门对站内设备定期检修不及时检修不到位,对长期运行的老设备没有加大检修力度;维操队人员处理事故不及时没有按照规程规定时间到达事故现场;监控中心报送信息不及时,因监控问题不能将现场情况立即上报值班调度;梯调在接到调度操作指令时不能准时操作,导致某水电厂与系统解列孤网运行;值班调度对发生接地事故未引起足够重视,未能第一时间联系监控中心远方遥控进行分段处理,优先对空充电线路拉路查找。

3 防范措施及建议

要求变电运维单位加强设备巡查力度,按时完成老旧设备定期检修和设备更换工作,使设备的更新换代赶上电网网架结构的发展。

加强维操队和监控中心人员事故培训力度,提高责任心,增强安全意识和事故防范意识,在发生事故时沉着对待,及时将保护动作信息和现场情况汇报调度,加强对设备监视,提高操作速度,加强对无人值守变电站规程的培训学习。对现场运行方式牢记于心,提高事故处理能力和分析能力,不能凭经验、凭感觉处理事故,杜绝麻痹大意、提高值班人员工作责任心。事故处理时必须结合站内设备实际情况、接线方式和运行方式,使调度员和监控人员有效识别、控制电网危险点。

4 结语

随着石河子电网网架结构不断增强,变电站设备自动化水平提高,变电站趋向无人值守发展,对石河子电网安全、稳定运行提出更高的要求。据调查表明在小电流接地系统中因接地故障引起的滋生故障占85%,因此所有工作人员要以上述事故为戒,自觉落实“消除事故隐患,筑牢安全防线”的指导方针,加强安全事故管理,提高电网运行管理水平,吸取教训,杜绝此类滋生事故的发生。

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