无机膜过滤技术处理电脱盐排水的研究

2020-08-21 04:59金宝书
炼油与化工 2020年3期
关键词:跨膜浓缩液脱盐

金宝书

(大庆市龙凤生态环境监控中心,黑龙江大庆163711)

1 实验

1.1 实验原料

实验原料为电脱盐排水,性质见表1。由表1可知,电脱盐排水水质变化频率和幅度较大。

表1电脱盐排水水质分析

1.2 实验原理

混合污水经预处理过滤器送至无机膜过滤装置,采用动态"错流过滤"方式进行过滤,即在压力驱动下,原料液在膜管内侧膜层表面以一定的流速高速流动,小分子物质(液体/气体)沿与之垂直方向透过微孔膜,大分子物质(或固体颗粒)被膜截留,使流体达到分离浓缩和纯化的目的。由于流体在膜管内流动状态是湍流状态,因此在膜表面拦截的杂质不会停留附着在膜表面堵塞膜孔,而是随湍流物流由表面带走,经过循环送至循环泵入口,进一步截留浓缩到一定的浓度,随浓缩液排 出系统。膜过滤原理见图1。

图1膜过滤原理

1.3 实验装置及工艺流程

实验装置为最大处理量1 t/h无机膜净化中试实验装置,膜面积约1 m2,因物料性质影响膜通量,所以处理量依物料性质决定。急冷塔外排水由外排水泵送至无机膜净化处理系统,先经Y形过滤器粗过滤后,经进料泵增压,进入无机膜管程,过滤后的净化水排放到污水井。管程的浓缩液与新鲜原料混合后进入无机膜管程,循环净化处理,手动调节浓缩液外排阀,排放少量高浓度浓缩液至污水井。无机膜过滤试验装置工艺流程见图2。

图2无机膜过滤装置工艺流程

1.4 原液、过滤液、浓缩液分析方法

脱盐排水(原液、过滤液、浓缩液)分析见表2。

表2分析项目及分析方法

2 结果与讨论

2.1 实验条件

具体实验操作条件见表3。

表3膜过滤装置运行操作条件

2.2 实验结果

2.2.1 电脱盐污水净化效果明显水样对比可见,净化前水样中原料油含量、固体杂质含量较高,呈深棕色;处理后水样液体澄清,无可见悬浮物颗粒和油滴。说明该技术可有效去除电脱盐排水中油、固体可目测杂质。分析过滤前后样品中的悬浮物、COD和石油类含量等项目,结果见表4、5、6。

表4膜净化前后样品悬浮物分析结果

表5膜净化前后样品COD分析结

表6膜净化前后样品石油类含量分析结果

由表4、5和6可以看出,经过滤前后样品分析结果可知,过滤效果显著,悬浮物平均脱除率达96.38%,COD平均脱除率90.17%,石油类平均脱除率达89.63%,说明通过无机膜净化能够有效去除电脱盐污水中的悬浮物、COD及石油类含量。

2.2.2 不同浓缩比考察

(1)浓缩比30%无机膜过滤连续运行48 h过程中,膜通量基本稳定在120 L/m2·h,浓缩比维持在30%,进料量450 L/h,流速3 m/s。整体平均跨膜压差上升了30 kPa,设定的清洗条件是平均跨膜压差达到400 kPa,按照平均跨膜压差下降趋势计算,膜组件清洗周期预计超过20 d,数据分析见图3;

图3浓缩比30%无机膜组件运行验证数据分析

(2)浓缩比40%无机膜过滤连续运行2.5 h过程中,膜通量基本稳定在130 L/m2·h,浓缩比维持在40%,进料量390 L/h,流速3 m/s。整体平均跨膜压差上升了28 kPa,设定的清洗条件是平均跨膜压差达到400 kPa,按照平均跨膜压差下降趋势计算,膜组件的清洗周期预计超过1 d,数据分析见图4;

图4浓缩比40%无机膜组件运行验证数据分析

(4)浓缩比80%无机膜过滤连续运行23.5 h的过程中,其膜通量缓慢下降,浓缩比维持40%,进料量200 L/h,流速3 m/s。整体平均跨膜压差上升280 kPa,设定的清洗条件是平均跨膜压差达到400 kPa,按照平均跨膜压差下降趋势计算,膜组件的清洗周期在8 h左右,数据分析见图5。

图5浓缩比80%无机膜组件运行验证数据分析

2.2.3 清洗效果考察膜经过长时间运行后跨膜压差达到清洗条件(400 kPa),采用专门开发的清洗剂对污染后膜管进行清洗,清洗时长165 min,清洗剂与水配比5:100,清洗剂用量6 L/次,清洗后跨膜压差恢复到初始值50 kPa。

3 结束语

通过无机膜净化处理可有效去除中的悬浮物、油类和COD,悬浮物平均脱除率96.38%,油类平均脱除率达89.63%,COD≯800 mg/L、石油类的含量≯100 mg/L、悬浮物≯100 mg/L,且清澈透明。通过对不同浓缩比进行考察实验,浓缩比30%清洗周期能达到20天以上,浓缩比40%清洗周期能达到1 d以上,浓缩比80%清洗周期在8 h左右。由于目前电脱盐排水性质波动较大,污水中浮油明显,浮油会吸附在膜表面,导致过滤液通量低,提高浓缩比会加速膜的污染速率。

(3)化学清洗可完全恢复膜通量,可确保无机膜的长周期稳定运行。

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