铅电解液硫酸脱铅创新工艺应用

2020-09-05 05:56黎成刚曹雷斌袁寒岗
科学技术创新 2020年27期
关键词:浓硫酸电解液硫酸

黎成刚 曹雷斌 袁寒岗

(江铜集团江西金德铅业股份有限公司,江西 德兴334200)

金德铅业股份有限公司年产99.994%牌铅8 万t(简称“金德铅业”),因高电流密度生产,阳极溶解速度大于阴极析出速度,电解液中的铅离子浓度已经达到185g/L 以上,对电流效率和直流电耗产生直接的影响。金德铅业铅电解系统电解液总体积为1150m3,积存在电解液中的铅量达到213t,比正常控制量高出69 吨,在电流密度190A/m2电解条件下,360 个电解槽总电压达到185V,直流电单耗上升至172kw,电流效率92.8%,所以必须采取有效的措施尽快降低电解液铅含量。

1 硫酸脱铅工艺原理

硫酸脱铅原理是:将98%浓度的硫酸加入开路的硅氟酸铅电解液中,与铅离子在脱铅槽中反应生产硫酸铅:

H2SiO4+Pb2+=PbSiO4↓+2H2+

形成的硫酸铅沉淀在脱铅槽底部,再清理干净沉淀物。

1.1 浓硫酸脱铅方法的优点:脱铅速度快。

1.2 浓硫酸脱铅方法存在的缺点:(1)98%浓度的硫酸倒入脱铅槽会急剧大量放热,产生液体飞溅,操作工人危险系数高,大量放热会导致脱铅槽内衬软聚氯乙烯朔料烧损变形。(2)浓硫酸放热后脱铅槽电解液温度会上升至80 度,电解液中原有的底胶会被老化分解,脱铅后的电解液会因缺少底胶而影响生产,此时就需要大量补充骨胶来解决,造成添加剂用量浪费。(3)脱铅槽底部沉淀物为硫酸铅和硅氟酸的混合物,清理环境差,难度大,大量硅氟酸和硫酸铅一起被清理掉,造成硅氟酸损失。

从硫酸脱铅优缺点比较,明显缺点大于优点,因此必须对硫酸脱铅工艺流程创新改进。

2 硫酸脱铅工艺流程创新

针对硫酸脱铅存在的缺点,可逐一进行改进如下:

2.1 可建立一套浓硫酸稀释系统,利用电解楼下的贮液槽将98%浓度的硫酸加水稀释成30%浓度的稀硫酸,然后用稀释后的硫酸进行脱铅,减少脱铅时放热反应,降低反应温度,保护了脱铅后电解液中的底胶不被分解,可有效的规避液体飞溅风险,保护脱铅槽内衬不被烧损。

2.2 可利用阳极泥压滤系统作为脱铅循环流程,将30%浓度的硫酸和电解液按计算好的流速抽入搅拌桶搅拌脱铅,由于硫酸和铅离子结合成硫酸铅在接触瞬间就能完成,在搅拌状态下,上部打入稀硫酸和电解液进搅拌桶反应,下部将生成的硅氟酸铅和硅氟酸的混合物抽入隔膜压滤机进行压滤,脱铅后的电解液补充进集液槽,然后将压滤过后的硫酸铅滤饼卸下,运至原料仓重新当矿铅配料(图1)。

3 浓硫酸稀释计算

98%浓硫酸密度为1.84g/cm3,水密度为1g/cm3,配1 吨30%浓度硫酸需要加入水和98%硫酸

量计算:设需加98%硫酸体积为V 酸,加水体积为V 水

V 酸×1.84×98%/(V 酸×1.84+V 水×1.0)=30%

V 酸×1.84×0.98=V 酸×1.84×0.30+V 水×0.30

V 酸×1.84×(0.98-0.30)=V 水×0.30

V 酸/V 水=0.30/1.84×0.68 ≈0.24

得出V 酸:V 水≈1:4

配成1 吨30%浓度硫酸要加806Kg 水,194Kg98%硫酸。

4 硫酸脱铅工艺计算

硫酸脱铅反应方程式为:

H2SiO4+Pb2+=PbSiO4↓+2H2+

Pb2+相对分子质量207,硫酸相对分子质量98,硫酸铅相对分子质量303。

如脱除1000kg 铅离子需要用30%浓度硫酸总量计算:

1000×98/207×0.3=1578kg

电解液总体积为1150m3,电解液含铅185g/L,电解液脱铅目标值为140g/L,需要脱除的铅总量计算:

WPb=1150m3×(185-140)kg/m3=51750kg

即需要脱除51.75t 铅。

需要使用30%浓度硫酸总量计算:

W硫酸=51.75t×1578kg/t=81662kg

即需要使用81.662t30%浓度的硫酸(每个地槽可以装30 吨硫酸,需提前配好3 个地槽30%浓度的硫酸)。

5 脱铅流速控制计算

30%浓度硫酸密度为1.2185g/cm3。

81.662t30%浓度硫酸总体积计算:

V硫酸=81662/1218.5=67m3

从高位槽接一根内径80 毫米的虹吸管,将电解液接入搅拌桶,虹吸管流速120L/min,每分钟带入铅离子总量计算:

120×185=22200g

脱 除 22200g 铅 需 要 30% 浓 度 硫 酸 量 为 :22200*1578/1000=35032g

每分种要加入30%浓度硫酸体积为:35032/1218.5=28.75L

图1 硫酸脱铅工艺流程图

30%浓度硫酸加入体积:电解液加入体积=28.75/120≈1:4理论上将电解液脱铅到 140g/L 要用时:67m3×1000/28.75L/60min=38.8 小时。

因此,放进搅拌桶30%浓度硫酸流速控制28.75L/min,电解液流速控制120L/min,两者流速比约1:4 时反应完全。

6 生产管控

此套硫酸脱铅系统是利用阳极泥压滤系统进行,通过上述公式算出,理论上将电解液脱铅到140g/L 需要用时38.8 小时,在不影响阳极泥压滤前提下,可将每天的阳极泥在中晚班内压滤完,每天空出早班时间用于硫酸脱铅,经周密部署,在6 个早班共48 小时完成硫酸脱铅任务。

由于采用了30%浓度硫酸脱铅,硫酸和电解液接触过程未发生剧烈放热反应,脱铅前后电解液温度相3℃,在可控范围,脱除铅离子的电解液可直接补充到电解液循环系统,没有出现电解液骨胶不足等不良反应。

7 结论

实际消耗了85.57 吨30%浓度硫酸,电解液铅离子下降至132g/L,总电压降至170V,电流效率上升至95.8%,直流电单耗下降至153kw。

此种创新工艺脱铅法在金德铅业完全得以应用,在不产生技术条件波动情况下,完成电解液铅离子脱除,电解液铅离子下降后电解产量、指标立马得到恢复,取得了非常可观的效果。

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