综放工作面回撤通道水力压裂切顶技术研究

2020-10-21 05:02孟伟
中国化工贸易·下旬刊 2020年2期
关键词:数值模拟

孟伟

摘 要:为了解决回撤通道围岩变形大的问题,本文以斜沟矿为研究背景,以abaqus数值模拟软件对岩石水力压裂过程进行模拟分析,发现随着应力差的增大,岩石内部的应力逐步增加,起裂需要的注水压力降低,随着压裂段长度的增大,岩石起裂需要的注液压力逐步降低,同时经过卸压后回撤通道垛式支架支撑压力明显减小,维护了回撤通道稳定性。

关键词:数值模拟;水力压裂;回撤通道

1 前言

我国煤炭资源丰富但赋存条件较为复杂,我国煤层中有近四成开采存在坚硬顶板问题,坚硬顶板是指在煤层的顶板或直接顶的上端存在一层硬度高的岩层,多由砂岩和砾岩等组成。坚硬顶板在开采过程中难垮难落形成大面积的悬顶,悬顶一旦发生垮落将会造成工作面冲击灾害,同时在沿空留巷留煤柱開采的巷道,大面积悬顶将会造成煤柱尺寸增大,造成能源的损害,同时在无煤柱开采的矿山,大面积悬顶造成巷道变形增大,巷道的维护成本加大,所以对坚硬顶板进行预裂是十分必要的,此前韩军军[1]为了解决工作面顶板难垮难落的问题,提出水力压裂进行卸压,通过分析水力压裂工艺流程及压裂参数的步骤情况,为后期现场水力压裂卸压施工提供技术参考。李宇[2]通过水力压裂技术对综采面的顶板进行卸压,发现经过弱化顶板消除了部分悬顶,有效的降低煤体应力集中,降低了工作面及回撤通道的变形。本文以斜沟矿为研究背景对回撤工作面顶板进行水力压裂,通过数值模拟软件对水力压裂进行研究,为后续工程实践提供一定的参考。

2 水力压裂研究

斜沟矿18502工作面采用综合机采进行开采,在其8#煤层工作面选用双回撤通道回撤,主回撤通道采用锚杆锚索及液压支架联合支护,在初次支护锚杆锚索支护完毕后,利用钢筋梯子及补打锚杆锚索进行支护补强,同时在回撤通道与联络巷交汇位置布置液压支架。但由于回撤通道受到工作面超前支撑压力的作用,使得回撤通道的顶板受到较大的自重,造成通道的围岩发生变形,所以需要对回撤巷道进行水力压裂卸压。

水力压裂技术是指在煤层顶板进行纵向钻孔,利用高压水进行钻孔注水,达到压裂顶板,在顶板形成人工裂缝,以此达到卸压目的。为了对实践压裂提供一定参考,本文利用数值模拟对岩石的水力压裂特性进行研究,首先进行模型构建,由于斜沟矿回撤通道顶板属于砂岩,所以建立砂岩模型,模型的弹性模量为10GPa,砂岩的内摩擦角为28°,泊松比为0.23,粘聚力为9.5MPa,抗拉强度为4.0MPa,选用摩尔库伦本构模型。

模型长宽均为500mm,高度为3000mm,对模型进行网格划分,网格划分选用八节点线性划分法,根据实际资料对模型进行约束及边界应力的施加,在模型的中心位置进行钻孔并注水,提交作业进行压裂。模型示意图如1所示。

首先对不同地应力条件下水力压裂进行研究,钻孔的直径选定为56mm,压裂段长度为600mm,最小水平主应力为6MPa,垂直应力为10MPa。通过改变最大水平主应力来改变应力差,最大水平主应力分别选择8MPa、12MPa和18MPa。应力云图如2所示。

从图2可以看出,在注液压力一定的情况下,随着水力压裂最大水平应力差的增大,岩石内部的应力分布出现逐步增大现象,且随着应力差的增大,岩石内部应力最大值出现的位置不会发生改变,均会出现在岩石的钻孔中心位置,当最大水平主应力为8MPa,应力差为2MPa时,此时的最大压应力为9.7MPa,当最大水平主应力为10MPa,应力差为4MPa时,此时最大压应力增大至12.3MPa,较2MPa时增大了2.6MPa,当最大水平主应力为12MPa,应力差为6MPa时,此时的最大拉应力为17.2MPa,较2MPa时增加了6.5MPa,可以看出,在一定水压的作用下,随着应力差的增大,岩石内部的最大应力值也在增大,反之为随着应力差的增大,岩石发生起裂时需要的注液压力越低,压裂越容易发生。这是由于随着应力差的增大,应力差对岩石起裂的指引作用越强,裂缝起裂向着最小主应力方向约容易发生,所以岩石起裂需要的注液压力越低。同时可以发现,岩石内部的应力分布呈现对称分布,对称轴为岩石的钻孔中心轴线上。

对不同压裂段长度下岩石内部应力分布情况进行分析,选定应力差为6MPa进行研究,钻孔直径保持56mm,压裂段长度为200mm、400mm和800mm。

通过观测可知,当压裂段长度为200mm,拉应力在压裂段的中心部位首先出现,随着水压的不断增大拉应力最大值逐步增大,当水压增大到12MPa时,此时压裂段开采发生扩展,出现裂缝,此时在压裂段端头位置出现最大值20.1MPa,当压裂段长度为400mm时,由于压裂段的长度较大,在水压达到11.3MPa时,钻孔被完全贯通,此时的裂缝呈现直线型,此时的最大压应力为19.9MPa,当压裂段长度增大至800mm时,此时的岩石的应力分布图与400mm时几乎类似,在水压增大至11.1MPa时,裂缝完全贯通,最大压应力为19.6MPa。可以看出,随着压裂段长度的增大,岩石起裂需要的水压逐步降低。所以在一定的应力差下,增大压裂段的长度可有效的降低水压。

3 水力压裂卸压前后对比分析

采用水力压裂对顶板进行卸压,保证工作面能够及时卸压,及时冒落。对经过水力压裂卸压前后垛式支架的应力情况进行研究,验证水力压裂卸压的可行性。从图中可以看出,当回撤通道距离工作面为50m后,卸压前后垛式支架承受的支撑阻力类似,从数值上分析可知,卸压前后支撑阻力值相差0.12MPa,所以可知应力影响方位小于50m。当回撤通道距离工作面距离15m时,此时经过卸压后,支撑阻力降低了0.5MPa,当回撤通道距离工作面距离5m时,此时的支撑阻力降低了1MPa,所以经过水力压裂卸压后,工作面顶板可及时冒落,回撤通道垛式支架的压力有了明显的减小,回撤巷道的矿压显现情况得到了一定的解决。

4 结论

①根据对应力差对岩石水力压裂的影响进行模拟发现,随着水平应力差的增大,岩石压裂段的压应力最大值逐步增大,岩石起裂需要的注液压力逐步降低,且应力分布呈现对称性;②根据对压裂段长度对岩石水力压裂的影响进行模拟发现,随着压裂段长度的增大,岩石起裂需要的注液压力逐步降低,但压裂段长度增大到一定程度后,压裂段长度对岩石起裂的影响效果降低;③经过对水力压裂卸压前后回撤通道垛式支架支撑压力进行分析发现,经过水力压裂卸压后垛式支架支撑应力的增加趋势逐步降低,且应力最大值有了明显减小,卸压效果明显。

参考文献:

[1]韩军军.煤矿水力压裂切顶卸压工艺分析[J].能源与节能,2019(12):102-103.

[2]李宇.综放工作面回撤通道水力压裂切顶卸压技术研究[J].同煤科技,2019(04):21-23.

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