高压用户谐波导致配电线路线损异常的治理经验

2020-12-08 03:46
魅力中国 2020年19期
关键词:关口畸变电量

(国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司,江苏 淮安 223001)

一、场景描述

2019 年10 月29 日-12 月11 日,涟水县供电公司10kVXX115 线日线损持续不合格,在“一体化电量与线损管理系统”中查询,10 月29 日起该线路线损率出现上升。

XX115 线线损率异常升高,该线路关口配置情况较为复杂,有水电站关口、线路关口与台区光伏,水电站与线路关口还存在较大的反向电量。故工作人员重点从模型配置、表计计量、线变关系、运方调整等几个方面进行了核查。

二、问题分析

(一)模型配置

工作人员查询了《同期线损系统操作及问题处理规程规范汇总》,关口电量配置要求如下:

输入电量P1=(K1 配线出线关口正向电量+K2 分布电源正向电量+K3 互供正向电量)-(K1 配线出线关口反向电量+K2 分布电源反向电量+K3 互供反向电量);

输出电量P11=K4 台区总表+K5 专变计量点。

经过核对,10kV 水电115 线上的关口正向反向电量等配置正确。光伏反向电量配置也与现场一致。故线损异常不是由于关口配置错误引起的。

(二)表计计量

由于水电站输入电量较大,工作人员怀疑是水电站的计量出现了问题,然而查询了电能量系统,并未发现异常。工作人员去现场查看水电站的表计也未发现异常。

且经过核查,10 月至12 月该线路上未进行用户计量更换工作,也没有用户表底异常。

(三)线变关系

经现场核查公、专变无挂接错误,PMS2.0 无错误操作,未造成串线;线损-站线变同步一致。

(四)运方调整

经核查,线路联络开关分/合状态以及联络点正确位置,现场运方未调整。

三、问题解决

模型配置、表计计量、线变关系、运方调整都没有问题,XX115 线线损依然居高不下,工作人员一筹莫展,陷入了困境。屋漏偏逢连阴雨,又有用户投诉反映夜间经常会有低电压导致电灯忽闪,还有用户电压不稳定造成了电器烧坏。

然而白天工作人员去检查时发现电压一直正常,完全满足电压偏差在额定电压正负7%的要求,经过检查发现也不存在三相负荷不平衡、导线线径细、设备老化等引起低电压的常规问题。工作人员初步判定线损偏高与电压波动很有可能是大用户引起的。

工作人员通过查询同期线损系统,将用户用电量进行排序筛选,发现用电量较大的高压用户三家,电压不稳定很有可能是这几家用户引起的。

通过对这三家用户的走访调查,发现只有XX 化工总厂多为晚上生产,变压器容量为2500kVA,主要设备为高频炉、电解设备,该客户每月用电量约30万千瓦时,占到了线路负荷的约70%。该用户为非线性负荷,向电网取用基波电流的同时会产生出数次谐波电流注入系统,很有可能是导致线损升高与电压波动的原因。

工作人员找来了专业人员对该厂进行谐波测试,对其电气负荷母线进行全面的谐波功率测试分析。

测试过程中,最大输出功率大约1250kW,最大总电流大约720A,电压576V,电流总畸变率大约为16%,电压总畸变率大约为8%,严重超过了电压总谐波畸变率4%的国家标准。

工作人员检查发现,XX 化工总厂原本安装了消谐装置,主要采用电容器串联电抗器的方式来消除高次谐波,但是在2019 年10 月24 日该厂家高压柜发生故障烧毁,维修更换后高压柜、电缆、变压器等试验合格,10 月29 日用户送电成功,但是微机消谐装置没有正确投运,而水电115 线的线损恰好也是10 月29 日异常上升的。在同期线损系统查询该用户的用电量,发现其复产时间与线损上升的时间完美吻合。

发现该问题后,用户找来了设备厂家正确调试投运了消谐装置,经过检测电压和电流畸变率均能达标。

四、总结分析

化工厂的高频炉与电解设备是典型的非线性负荷,工作时会产生大量高次谐波注入电网,如果不进行有效的消谐滤波,谐波电流会在在电网阻抗上产生谐波电压,引起电网电压畸变,影响供电质量及运行安全。谐波还会导致线路功率因数降低,增加了线路与用电设备的额外附加损耗,使设备温度过热,降低供电设备的使用寿命。

电压波动的罪魁祸首找到了,10kV 水电115 线的线损也终于降了下来,工作人员终于舒了口气,总算是解决了这条“老大难”的线路问题。

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