印度ATNK水泥厂原煤输送给料系统的改造

2020-12-30 10:55王志锋秦昱锋中信重工工程技术有限责任公司河南洛阳
水泥工程 2020年5期
关键词:料器热风原煤

王志锋,秦昱锋(中信重工工程技术有限责任公司,河南 洛阳 )

0 前言

印度ATNK2500t/d水泥厂由我公司设计,其中的煤粉制备系统采用立磨,生产过程立磨入口回转下料器时常出现卡料、堵塞等故障,造成立磨跳停,经过分析及不断摸索,对输送给料系统进行改造,终于解决了生产过程中存在的问题。本文结合设计和现场实践,对原煤输送给料系统的改造措施作一简单介绍,仅供同行参考。

1 工艺介绍

1.1 工艺流程

原煤输送给料系统工艺流程见图1,设备配置见表1。原煤由汽车运输进厂,卸至煤堆棚内储存,需要时由装载机上料,将原煤送至卸料槽,然后经卸料槽下的皮带输送机将原煤送至斗式提升机内,由提升机将物料送至原煤缓冲仓内储存,原煤仓下设有棒阀和定量给料机,定量给料机取出一定量的原煤后,通过下料溜槽将原煤送至煤立磨入口处的回转下料器内,然后送于磨内研磨。整个系统采用皮带机+提升机输送,定量给料机+回转下料器给料,工艺流程较为简单。

图1 工艺流程图

表1 工艺设备配置表

2 生产过种中出现的问题及解决措施

生产过程中开始阶段一直较为顺利,煤磨运行也较为平稳,没有出现过大的波动,后来业主更换了原煤,水分达到了13%以上,造成煤立磨入口的回转下料器堵料,系统跳停,有时候回转锁阀被卡死,这种情况持续了数次,影响了磨机的正常生产。

为了解决回转下料阀时常卡死堵料的问题,我们通过过几次拆卸,清理阀门内部积料发现,由于物料水分较大,原煤通过回转阀给料时会粘结到叶轮上,时间长了粘结得越来越多,叶轮与壳体之间的间隙被物料填满,回转阀会被卡死,另外,有时发现积料中还存在一些铁屑和铁丝,卡到间隙里面,使叶轮难以转动。因此,我们把除铁和对原煤进行烘干作为初步改造方案。

(1)增加除铁设备。经现场查看,可以考虑在两个位置增加除铁器,一是在煤堆棚内的原煤输送皮带机上,在卸料槽以后3m左右的位置,增设一台永磁除铁器,注意避免将除铁器安装在皮带机的弧段上;二是在斗式提升机卸料口至原煤仓进料口之间的卸料溜子上,增设一台溜管式除铁器。为了彻底除掉原煤中的铁质,征得业主同意后,考虑在这两个位置都增加除铁器,具体参数见表2。

表2 除铁器参数表

(2)增加原煤烘干措施。根据中控化验结果,原煤水分在13%~16%之间,大大超过原合同中10%以内的要求,按照目前的情况,单独考虑设计一套专用于原煤烘干和系统并不现实,经过论证,考虑从以下两个方面来降低原煤水分,一是在原煤堆棚内摊薄煤层厚度,打开堆棚通风,自然降低原煤水分;二是考虑利用进煤磨的热风管道,将热风引入煤磨进料溜子处对进料原煤进行烘干。为此,我们设计了一个简易的烘干箱装置,烘干箱是指将煤磨进料溜子用钢板包裹起来,四周封闭,类似筒中筒结构,外筒内部空间可作为烘干区域。然后在进煤磨的热风管道与烘干箱的底部之间增设一段进风管,在烘干箱的顶部与煤立磨的入口之间增设一段出风管,这样,热风从进风管进入烘干箱,经过热辐射烘干,从出风管进入煤立磨内。改造示意图见图2。图2中可以看出,烘干箱内部的热风并不与溜子内的原煤直接接触,仅是与溜子四周的钢板接触,依靠溜子传热给原煤,对原煤进行烘干,并且还能起到避免溜子底部粘结,防止原煤堵塞的作用。

图2 改造示意图

4 改造效果

通过上述改造,从现场运行情况看,取得了积极的效果,但由于原煤水分太高,而烘干效果有限,卡料现象不可避免,只是出现的频率大大降低,回转下料阀卡料现象从以前的每天平均三四次降低到两天一次,效果还是非常明显。虽然改造有成效,但是并没有彻底解决问题,每当回转下料器卡死的时候,都要停机,现场人工清理,持续时间将近一个小时,影响到磨机的生产。

鉴于此,亟待找到一种彻底解决问题的方法。有一次人工清理下料器的卡料时,注意到现场采用回转下料器反转的方式,粘结在叶轮转子上的物料由于受到反向旋转作用力,而从转子上掉落下来,因此,和电控人员商议,确定采取监控回转下料器电机电流的方式,回转下料器卡死时,必将伴随着电机电流超负荷,将电流参数时时显示在中控画面上,并将电机设置成正反转的形式,即当正常运转时,回转下料器的叶轮由电机带动顺时针转动,也就是正转,当电机电流显著增大时,说明转子叶片上粘结的原煤已经很多,这时根据自动设置,电机采用逆时针转动,也就是反转,这时叶片上的原煤自动掉落下来,避免了下料器卡死的现象发生。

通过设置下料器电机正反转,从根本上杜绝了回转下料器卡死的发生,因为设定电流超标报警提示,当电流达到设定值时,定量给料机停机,回转下料器反转,直到下料器电流降到正常值时,回转下料器正转,再启动定量给料机,此过程仅需要几分钟的时间,煤磨生产过程基本不受影响。

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