改进大截面圆柱模板的施工工艺的创新

2021-01-18 23:33秦鹏展孙清梅
科学与生活 2021年31期
关键词:圆柱模板混凝土

秦鹏展 孙清梅

摘要:通过大量类似工程中调查发现混凝土圆柱的竖向、水平模板接缝处的混凝土观感质量差,混凝土多产生漏浆、胀模、错台、接缝不平整、外观尺寸偏差等质量缺陷现象,圆形柱成品质量直接影响工程结构质量水平。

关健词:大截面、混凝土圆形柱、对策、实施

一、工程概况

某工程项目工程包括地下一层,商业楼为3~5层框架结构、多层商业建筑高度14.8m,高层商业建筑高度33m;住宅楼为24层框剪结构,建筑高度80.7m,总建筑面积约93000㎡。有大量的大截面混凝土圆形柱,混凝土圆柱直径为1000mm共52根,从地下室一直到屋面(-5.50~10.450),大截面混凝土圆形柱是整个商业楼部分的施工难点,特别大独立圆柱数量多、高度高(最低4m,最高10.45m)、自重大(圆柱直径达到1000mm)是本工程施工中的一个重难点。

二、现状调查,设定目标

为准确把握现浇混凝土圆柱结构施工质量的控制重点,课题成员在小组组长秦鹏展的带领下,调查了以往及在建的项目作为调查对象,此类工程从模板形式、圆柱分布及混凝土构件尺寸都与本工程相类似,选定作为调查分析对象具有一定代表性。

通过选定与本工程相类似工程,为调查分析对象。采取随机与宏观检查的方法对现浇混凝土圆柱的施工质量进行调查,共收集到各项目产生质量缺陷的点数共计499点,从统计数字中,制成调查表与排列图,圆柱施工质量的因素中,圆柱接缝不平整、漏浆质量缺陷出现的频率最高,确定本次研究的重点。

本工程项目在导师及技术负责人的带领下,最后经改进圆柱模板的施工方法后,争取将混凝土圆柱观感合格率由现在的81.5%提升到93%”

三、定了主要原因并制定相应对策

本课题小组进行了多次分析和讨论,从人员、机器、材料、方法、环境、测等几个角度展开分析,采用关联图对影响混凝土现浇结构外观尺寸偏差质量问题进行分析,最后确定影响的关健因素为:

(一)模板柱箍形式不合理:

采取对策为:采用特制的圆柱箍,达到目标为:强度达到要求,施工方便。

(二)模板材料选择不合理:

采取对策为:采用定型化模板;达到目标为:强度、刚度、稳定性达到要求,施工方便,经济模板接缝高低差过大。

(三)模板接缝高低差过大:

采取对策为:模板接缝位置拼接不牢固;达到目标为:接缝差控制在1mm以内。

四、针对对策在工程上进行实施

(一)采用可调节扁铁套箍

课题组成员召开多次会议,通过“头脑风暴法”集思广益,提出:在钢管固定内加一层桶箍一样的固定方式,柱箍采用扁铁制作接头方式采用螺丝螺母形式,在将模板牢牢围住不产生变形,安拆方便。

由施工员、质检员、木工班长及木工操作人员一同在一层圆柱施工作业,由木工操作人员携带定制配套32*1.2mm扁铁箍固定,每个扁铁箍之间间距为300mm,要求加固模板时每个扁铁箍沿柱外围平行布置,上紧螺丝,凹凸槽卡紧确保圆模板的圆整度。柱模第一道扁铁箍距柱底100mm,设置竖向木楞,采用钢管架固定住木楞并与平台上满堂架架体连接,以防止柱发生偏移。

实施效果检查:20天后在一层柱拆模后,对圆柱进行检查,通过改进后的方法,大量减少了接缝不平整及漏浆现象。

(二)根据现场圆柱尺寸定型加工

选用目前质量可靠的定制的圆弧半圆柱模板,板厚18mm,每段高1.5米,梁柱交接处,按造型要求对模板切割成型,确保交接处无过多模板接缝,减少梁柱交接处的接缝不平整、漏浆、胀模等现象。圆模板采用优质桦杨木作原料,优点就是重量轻于一般杨木,而且强度大,韧性好。由于木制圆柱模板采用大幅面的胶合板制作而成,这样圆柱模板拼接少接缝也少;而桦杨木材质又保证模板的强度高和韧性,内外环氧树脂不但光滑防水而且又有一定的透气性,浇捣成型的混凝土圆柱不但光滑而且成型好,视觉及手感极佳,总体效果优于同类其他产品,属于清水模板。模板脱模没有拼缝,易脱模,易清洁维护,无需脱模剂,使用后的模板表面不粘水泥,模板不需要清洗,其保温性能更好,有利于冬季施工。

(三)模板接缝处均采用凹凸缝形式

圆弧半圆柱模板,接缝处均做成凹凸缝方式,梁柱交接处,按造型要求对模板切割成型,确保交接处无过多模板接缝,减少梁柱交接处接缝不平整、漏浆、胀模等现象。

四、实施效果检查

(一)目标方面

通过PDCA循环的实施,我们在整个施工过程中进行了深入细致的效果检查,针对影响圆柱施工质量的因素中,圆柱接缝不平整、漏浆质量缺陷现象发生施工质量的主要问题,我们邀请了业主,监理等有关单位人员对所施工的混凝土圆柱进行检查、验收,检查效果情况如下:

① 采用可调节扁铁套箍,简便宜操作,圆柱截面尺寸符合要求。

② 采用改进后的支模方法,接缝不平整且漏浆率明显得到控制,观感质量好。 “经改进模板支撑的施工方法后,提高圆柱施工质量”目标已实现。活动后一次性合格率提高到了94.3%达到了预定目标,取得了良好的效果。

(二)经济效益方面

1.采用圆柱定型模板可多次使用达到5~6次;模板重量轻,且无需使用吊机,仅需2~3人操作即可组装完成,大量降低了人力物力的损耗。使用新工艺后圆柱混凝土密实、接缝平整,未发生漏浆等现象,取得较好的经济效益,实现了课题目标,极大提高了施工效率,节约了大量机械台班及人工费,避免了材料浪费和工期延误。采用定型钢模市场价480元/㎡,按45%折旧考虑480元/㎡×55%=264元/㎡。采用HDPEQ钢带增强波纹管市场价900元/m,折合286.6元/㎡,只能使用一次。采用定型圆柱模板按周转4次计算,折合160元/㎡。圆柱共计2090㎡,从以上单价就可以得出(264-160)元/㎡×2090㎡=21.736万元。

2.通过采用改进后圆柱支模施工工艺的施工工艺作业可节约39%的费用,改进的支模施工方法使工具定型化,周转使用率高,施工方便,收到很明显的效益。

(三)社会效益

1.本工程施工过程中,上级领导多次到工地视察慰问,对施工质量和施工各项管理工作给予了较高的评价;

2.工程施工各项管理工作也得到社会各界的认可。

参考文献:

[1]双壁波纹管圆柱模板施工技术 [J]. 廖艳飞.  四川建材. 2016(04)

[2]混凝土玻璃钢圆柱模板施工技术 [J]. 姜安民,刘霁.  湖南城市学院学报(自然科学版). 2014(03)

[3]双壁波纹管圆柱模板施工技术 [J]. 王小紅,张利珍.  工程质量. 2010(07)

[4]某奥体项目高大外倾斜柱施工技术 [J]. 王伟,刘妮,王炜,邢国然.  浙江建筑. 2014(04)

基金项目:浙江省大学生科技创新活动计划项目“改进大截面圆柱模板的施工工艺的创新”(项目编号2020R448002)

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