柴油改质装置低分气凝液回收技术改造

2021-01-18 23:33燕兰玲
科学与生活 2021年31期
关键词:液化气回收利用

燕兰玲

摘要:某公司120万吨/年柴油加氢改质装置低分气凝液进入轻污油系统的原设计流程,使得操作人员的劳动强度过大,并且会造成液化气资源的浪费。通过简单的工艺改造,使得低分气凝液的排放不再依赖于操作人员的手动排放,解放了人力,并且减少了装置的加工损失,增加了装置的经济效益。

关键词:低分气凝液;回收利用;液化气

引言

近年来,环境因素、资源因素日益制约着炼油工业的发展,本已利微的炼油企业面临更为严峻的挑战[1]。出于环保的要求,市场必须供应满足排放标准的清洁燃料。按照国家陆续出台的车用燃油标准,未来车用汽、柴油都趋于“超低硫”。同时,为了减少二氧化碳的排放,降低可吸入颗粒物含量,车用燃料的H/C比将进一步提高。因此,石化企业将大力发展加氢技术。本文将详细介绍在120万吨/年柴油加氢改质装置中的一次技术改造。

1. 存在问题

120万吨/年柴油加氢改质装置在低分气脱硫部分,按照原设计流程,装置的冷低分气经冷却后,进入低分气分液罐D-2301进行分液,之后进入低分气脱硫塔进行脱硫。低分气分液罐分离出的液体排至轻污油系统。这部分液体的主要成分为液化气和硫化氢,排放量约为40  。在实际运行过程中,这部分液体需要操作人员定期手动排放,平均间隔1 h就要人工手动排放一次(不分昼夜),增大了操作人员的劳动强度。如果没有及时排放,会造成低分气脱硫塔憋压,将溶剂带入后路PSA装置,直接影响本装置及后路PSA装置的平稳运行[2]。排放后,这部分液体进入轻污油系统,在常压下转化为气态,继而进入放空系统,直接造成资源的浪费,并且加剧了后续放空系统设备和管线的腐蚀。因此,拟通过改造,回收这部分轻烃资源,降低操作人员的劳动强度。

2. 改造方案

2.1 设计思路

从表1.1、表1.2中可知,低分气分液罐D-2301压力为2.2  ,主要成分为液化气,而装置内脱丁烷塔顶回流罐D-2201压力为1.3  ,其中介质为脱丁烷塔顶分离出的液化气,并且罐顶分离出的轻烃可以通过泵送至焦化装置,利用原焦化装置的吸收塔进行回收利用。因此,可以将D-2301分离出的凝液回收至D-2201内,一并用泵送至焦化装置进行回收,减少装置的加工损失,同时减小操作人员的工作强度,增大工作效率。

2.2 调节阀的选用

低分气凝液的产生量为60  ,低于调节阀最小调节流量,因此,只能选择远程遥控的气动调节阀HV203102,根据液位高低间歇排放。另外,D-2301操作压力2.2 ,而D-2201操作压力为1.3  ,设计压力1.75  ,为防止D-2201超压,设计调节阀阀后压力1.65  。

2.3 管道压力降

D-2301的压力为2.2  ,D-2201压力1.3  ,压差0.9  ,管道阻力损失必须小于0.8  才能满足要求。流体在管道中的压力降[3, 4]可以分为直管压力降和局部压力降,见公式2.2,2.3,2.4。经计算可得,低分气凝液从低分气分液罐至脱丁烷塔顶回流罐的管道压力降约为0.05  ,而势能压力降为0.06  ,调节阀阻力降为0.55 ,总阻力损失为0.66  ,所选管径满足要求。

2.4管道材料的选用

由表1.1可以看出,低分气凝液中含有少量硫化氢和水,形成湿硫化氢腐蚀环境[5]。湿硫化氢腐蚀环境会引起金属材料的均匀腐蚀和局部腐蚀,包括硫化物应力腐蚀开裂、氢致开裂和应力诱导氢致开裂等。因此,按照相关规范,本次改造的管道材料及及相关管件阀门等皆选用抗-SSCC材料[6]。

2.5 ASPEN PLUS模拟

本文根据实际生产工艺中的操作条件和物料组分,利用ASPEN PLUS模拟软件对改造后的工艺流程进行了模拟,模拟流程如图2.2所示。在ASPEN PLUS软件所提供的计算模型中,RK-SOAVE和PENG-ROB更適合含有CO2、H2S、H2等物质的轻烃物系的分离,与该体系比较符合。在此用PENG-ROB物性方法跟实际生产数据更加接近,因此选用PENG-ROB为该模型的热力学方法。计算得到进入D-2201的凝液压力为1.5236 MPa(g),与计算结果基本吻合。

2.6 改造效果

本次改造共投资10.35万元,改造投用后平均每小时为装置回收40 kg液化气,每年为装置回收液化气336吨左右。并且本次改造投用后,极大的减少了操作人员的劳动强度,增加了工作效率,节约了劳动成本。

结论

低分气凝液的主要成分为液化气和硫化氢,原设计流程会造成资源的浪费和工作效率的降低。本次改造通过合理的计算,采用经济的手段和简单易行的工艺流程,将低分气凝液中的液化气进行回收利用,以减少装置的加工损失。本次工艺改造投用后,很大程度地降低了操作人员的劳动强度,减少了排放量,增加了装置的经济效益。

参考文献

[1]李大东. 21世纪的炼油技术与催化[J]. 石油学报(石油加工). 2005(03): 17-24.

[2]田野飞. 加氢脱硫后低分气带液解决方案讨论[J]. 中国石油和化工标准与质量. 2013(03): 35.

[3]郑振安. 管道尺寸及压力降的确定[J]. 化肥设计. 1984(05): 22-26.

[4]范洪富,张翼. 流体在管道中流动参数的计算(一)[J]. 管道技术与设备. 1995(01): 28-30.

[5]牛韧. 论湿硫化氢环境下管道设计材料的选择[J]. 石油化工腐蚀与防护. 2003(06): 6-9.

[6]张绍举. 石油管道硫化氢腐蚀与防护对策分析[J]. 石油化工设备技术. 2007(06): 35-38.

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