高性能套管锻铣工具在威阳89井应用

2021-01-19 09:37王平安
西部探矿工程 2021年2期
关键词:泵压老井进尺

黄 兵,苗 娟,王平安,汤 明

(1.川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院,四川德阳618300;2.成都理工大学能源学院,四川成都610059;3.西南石油大学工程学院,四川南充637000;4.西南石油大学·油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610500)

1 概述

受国际石油形势的影响,国际油价低迷,国内油气行业的降本增效再次提上了日程[1]。老井挖潜是实现降本的主要途径之一,具不完全统计,全球每年约10%的老井需要通过特殊工艺手段,在原井筒的基础上进行锻铣开窗侧钻,以节约地面和上部井段费用,实现老井挖潜[2]。除此之外,在低油价形式下,许多低产油气井也需要进行弃井作业,在弃井作业中最主要的工作就是套管锻铣[3]。预估到2025年,老井弃井作业年成本将高达数十亿美金。套管锻铣分为两个过程:锻铣工具刀片通过套管内壁吃入套管,通过钻具的旋转来实现套管切割;锻铣工具刀片完全坐在套管上,进行旋转锻铣[4]。传统工具切割套管和锻铣速度均较慢,完全切割断套管通常需要1h以上,套管锻铣速度通常为0.1~0.3m/h,段铣30m套管需要10d以上,甚至1个月,时间长,作业费用高,严重影响老井侧钻和弃井效率[5]。同时套管尺寸越小,套管钢级越高,套管切割和锻铣难度更大。

177.8mm以下尺寸套管的锻铣工具主要掌握在国际大公司手上,如:威德福和斯伦贝谢等。现阶段,国内在锻铣工具本体材质、切削齿材质及加工工艺上还不成熟[6]。由于缺少理论和室内评价,套管切割和锻铣参数完全靠经验。为填补国内在小尺寸套管锻铣工具方面的缺陷,研发了高性能177.8mm套管锻铣工具,并进行了现场应用。

2 177.8mm套管高性能锻铣工具

传统套管锻铣工具刀片张开后,与套管内壁接触通常为面接触(图1左),这是导致套管切割效率低的主要原因。为提高套管切割的效率,将锻铣工具刀片尖端进行锐化处理(图1中和右),使在套管切割刀片尖端与套管内壁为点接触,更有利于刀片吃入套管,提高套管切割效率。

图1 锻铣工具刀片实物图

为提高套管锻铣速度和锻铣进尺,每个刀片采用非均匀布齿,同时引入内凹圆柱形切削齿(图1中和右),防止形成细长铁丝,更有利于断屑和携屑,从而实现提高套管锻铣速度和进尺。

图2给出了新研发的高性能177.8mm套管锻铣工具结构示意图,该工具主要由上接头、本体和下接头组成。工具本体外径140mm,刀片张开后最大外径210mm,工具总长度1.4m。为保证本体具有足够的抗扭强度,工具采用三长刀片和三短刀片,刀片之间互成60°夹角。刀板采用高强度的42CrMo,切削齿采用碳化钨,保证刀板和切削齿都具有足够的强度,避免在套管切割和锻铣时刀板变形和切削齿快速磨损,提高套管切割速度、锻铣进尺和锻铣速度。

图2 177.8mm套管段铣工具结构示意图

3 威阳89井177.8mm套管锻铣应用

3.1 威阳89井基本情况

威阳89井位于自贡市荣县双古镇水井湾,1988年6月24日开钻,1988年7月26日完钻,完钻层位茅二c,井深1684m,1988年7月28日先期裸眼完井。本井无人值守井,井口装置为KQ65-35,仅有1、2、3号阀,锈蚀严重,表层套管长期连续漏气,方井内积液且见连续气泡,本井天然气中不含硫化氢。为了对威阳89井实施弃井,需对177.8mm套管进行锻铣作业,以便于顺利打水泥塞进行封井。

3.2 177.8mm套管锻铣施工情况

威阳89井套管锻铣一共进行了三趟钻,其中一趟为套管切割+锻铣,另外两趟为纯锻铣。

(1)第一趟钻(切割+锻铣)。钻具组合:Ø140mm锻铣工具+Ø120mm钻铤10根+Ø88.9mm钻杆+方保接头+下旋塞,钻井参数:钻压1~2t、排量800~1600L/min、转速100r/min、泵压5~8MPa,坂土浆基钻井液,密度1.03g/cm3。5月 15日 12:30开泵定点切割,泵压12MPa,排量 600L/min,转速 60r/min,12:40 泵压从12MPa下降到5MPa,判断套管被割断。旋转工具15min以上,修整切割断面。为验证套管被切割断,停转盘慢慢下放,遇阻10~20kN,同时观察到振动筛返出的铁屑形状,确定套管已割断。

(2)第二趟和第三趟钻(锻铣)。钻具组合:Ø140mm锻铣工具+Ø120mm钻铤10根+Ø88.9mm钻杆+方保接头+下旋塞,钻井参数:复合钻进:钻压1~3t、排量1100~1600L/min、转速 60~70r/min、泵压 3~7MPa,钻井液密度1.03g/cm3。

图3和图4分别给出了第一趟钻—第三趟钻的入井锻铣工具和铁削返出情况,由图可知:铁削返出正常,最长铁削一般在4~5cm之间。图5给出了第一—第三趟钻出井后的锻铣工具刀片磨损情况,由图可知:第一趟和第二趟中,刀片基本上全部磨损,第三趟钻刀片轻微磨损,三趟钻中刀片均无明显变形。

图3 第一趟—第三趟钻入井前锻铣工具实物图

表1给出了威阳89井177.8mm套管切割和锻铣结果,由表可知:套管切割时间10min,与常规工具相比,套管切割效率提高400%以上[7]。平均单趟锻铣进尺10m,单趟锻铣最大进尺13.3m,平均套管锻铣速度0.6m/h,单趟最大锻铣速度0.7m/h。

4 结论

(1)通过刀片尖端切削齿锐化,使刀片与套管为点接触,提高套管切割效率,套管切割时间控制在10min左右,与常规工具相比,套管切割效率提高400%以上。

(2)采用非均匀布齿+内凹齿,防止形成细长铁丝,有利于铁削返排。

(3)威阳89井平均单趟套管锻铣进尺10m,最大进尺13.3m,平均锻铣速度0.6m/h,最大速度0.7m/h,表明该工具能够实现177.8mm套管的快速切割和高效锻铣。

图4 第一趟—第三趟钻返出钻铁削情况

图5 第一趟—第三趟锻铣工具出井后刀片磨损情况

表1 威阳89井177.8mm套管切割和锻铣结果

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