压缩机组振动故障的处理

2021-02-17 08:37杜建会尚永博冀庭庭
装备维修技术 2021年41期
关键词:振动管道

杜建会 尚永博 冀庭庭

摘 要:引起机组振动的原因较多,解决方法也各有不同。其中,通过调整管道、现场平衡是解决振动问题的非常重要的方法

关键词:二氧化碳机组、振动、管道、现场平衡

1、前言:

压缩机组作为流程作业的核心设备,属于旋转设备,确保设备可靠安全运行,是用户的头等重要事情。

2、测量振动的目的:

压缩机运行参数众多,其中振动参数的衡量,以不超过报警值为依据,低于报警值,表示压缩机可以正常运行。振动参数越小,则表明运行越稳定。

3、解决振动的方法

3.1 下面结合某客户现场二氧化碳压缩机试车中振动过高,采取相应的办法解决。

3.1.1成套设备布置:为汽轮机+低压缸+齿箱+高压缸

机组参数信息:

高压缸:转速13400RPM,进口压力,2.5MPa,出口压力15MPa,流量17280 Nm3/h

3.1.2 机组运行中振动过大,转子返透平专业厂家进行高速平衡,回装后,依然振动,9月22日回装试车,转速升至工作转速加负荷,当出口压力加载到80bar后,机组振动急剧升高,最高达到70um以上后连锁停机(机组高报值50um,高高报值65um)。

3.1.3故障处理过程

3.1.3.1第一次试车

3.1.3.1.1第一次试车现象

(1)9月22日试车,高压缸机壳单侧偏移0.38mm。

(2)机组猫爪支撑有一处未垫实 。

(3)复查机组对中及档距,良好。

3.1.3.1.2解决方法:

(1)进排气管道,固定管箍螺栓松动,找正完毕后,重新固定。

(2)调整机组猫爪支撑,确保猫爪接触良好

3.1.3.1.3试车

(1)压缩机机壳未发生移位

(2)9月24日,机组试车,转速升至12244rpm,低负荷下,机组振动稳定,联轴侧VE5203A:22um、VE5203B:21um,自由侧VE5204A:46um、VE5204B:41um。当机组出口压力加载到120bar后,机组振动急剧升高且波动,联轴侧VE5203A:89um、VE5203B:50um,自由侧VE5204A:65um、VE5204B:45um,而当机组负荷降低后,机组振动随之降低,如下图1。

3.1.3.1.4整改

9月25日,根据前次试车数据,对机组振动故障进行分析及整改如下:

(1)24日试车振动频谱图显示,机组加载到120bar后,联轴侧两测点振动升高主要能量为低频能量成分,自由侧两测点也出现了低频分量增长现象,如下图2。对机组轴承进行检查(该机组轴承为五瓦可倾瓦),联轴侧轴瓦剐蹭严重,自由侧轴瓦未见明显损伤,联轴侧更换备瓦。

(2)24日试车机组在低负荷(110bar以下)未出现低频分量时,机组自由侧两个测点振动较大(VE5204A:46um、VE5204B:41um),振动频谱图显示主要能量成分为工频。转子返透平厂检修进行高速动平衡时,由于原转子主轴(干气密封部位)有单键槽,在高速平衡时,在自由侧无定位销,做的平衡,存在转子不平衡的可能。故对机组自由侧进行现场动平衡校正,加配重4.07g∠60°。

3.1.3.2再次试车

3.1.3.2.1

9月26日试车,机组升至工作转速后,低负荷下,振动情况稳定良好,联轴侧VE5203A:21um、VE5203B:21um,自由侧VE5204A:32um、VE5204B:28um,如下图3,现场动平衡效果显著。但当机组出口压力加载到120bar后,机组开始出现振动升高及波动现象,但较9月24日试车数据,振动明显改善,联轴侧VE5203A:37um、VE5203B:32um,自由侧VE5204A:46um、VE5204B:43um,振动波形频谱图显示,振动能量增加的成为仍为低频分量,如下圖4,但较9月24日数据有很大改善。

继续加载到满负荷160bar,此过程中机组振动情况并没有恶化,低频分量没有继续增大,保持稳定(与120bar时振动现象一致),机组运行状况满足用户生产需求。

9月28日,机组投工艺系统后,振动情况与之前一致,仍存在低频波动现象,但在接受范围内,可以满足用户生产需求。

4.小结

现场试车过程,机组振动,要综合分析,可能是设计、制造、安装、调试等中一种或多种原因,如此台机组既有低频振动故障的原因为气流激振-设计原因。又有管道安装原因、动平衡的质量、调试损伤等多因素的综合。希望这能给与大家以后处理振动的过程予以参考。

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