连续重整装置能耗分析及优化措施

2021-03-24 17:05王旭
科学与生活 2021年29期
关键词:优化措施

王旭

摘要:通过对锦州石化公司连续重整装置的能耗组成及影响因素进行分析,针对其影响因素,采取相应的节能措施,如加强现场管理,优化操作参数,增上节能项目等措施,大幅降低了连续重整装置能耗。

关键词:连续重整;能耗分析;优化措施

引言

锦州石化连续重整装置采用UOP的超低压反应工艺和UOP第三代Cyclemax催化剂再生工艺技术。装置主要分为以下几个单元,原料预处理单元、重整反应单元、催化剂再生单元和产品分馏单元,装置以低辛烷值石脑油为原料,生产高辛烷值汽油组分、C6组份油,并副产氢气。由于连续重整装置加工流程特点及反应特征使装置设备较多,加热炉较多,同时反应苛刻度高,反应需要热量大,决定了装置能耗较高,降低连续重整装置的综合能耗是炼厂迫切解决的问题。本文通过分析连续重整装置能耗现状,并采取相应节能降耗措施,达到连续重整装置降本增效目的。

1连续重整装置能耗现状分析

瓦斯消耗量大,装置内有加热炉9台,加热炉每小时消耗瓦斯量约为9700标立。降低连续重整瓦斯消耗量,是降低连续重整装置能耗的主要因素。

电的消耗大约每小时6100千瓦时,主要耗电设备为压缩机组。重整氢增压机电机功率最大,因此合理利用增加机的无极气量调节系统能达到较好的节电效果。

蒸汽能耗,主要由以下部分组成:四合一炉烟气余热回收产生的中压蒸汽,重整循环氢压缩机消耗的中压蒸汽,循环氢压缩机背压产生的低压蒸汽,装置内消耗的低压蒸汽几部分组成。

2连续重整装置节能优化措施

2.1加强现场管理

加强湿空冷、水冷器的日常管理,及时调整湿空冷及循环水上水,减少溢流,满足水冷器循环水流速前提下,精细调节上下水阀门开度,尽量提高循环水温差。提高空冷冷却效率,定期冲洗空冷。防止空冷长时间运行,灰尘杂物堵塞气流通道,造成空冷效率下降的情况,清洗氨压机油冷却器,降低氨压机排气温度,增强氨系统冷冻效果,降低氨压机负荷,节约电能。提高变频器利用率,优先运行变频机泵和风机。加强现场管理,严查跑冒滴漏,尤其是蒸汽、氮气服务点的管理,有问题及时处理。

工艺条件精细化管理,及时根据产品质量分析结果调整各塔回流比,防止质量过剩,同时降低加热炉负荷。充分利用K202C的无级气量调节系统,精细调节压缩机负荷,节约电能。

2.2节约蒸汽措施

停用瓦斯加热器E401,降低1.3MPa蒸汽消耗约0.5t/h;连续重整清理A201空冷水喷淋总管,冷后温度降低3℃左右,提高产品液收及氢纯度,降低了汽轮机负荷,节约蒸汽节约3.5MPa蒸汽0.5t/h;连续重整降低汽轮机转数由9800至9500转,节约3.5MPa蒸汽约0.5t/h;保证产品质量前提下C-301降压操作,塔压由1.15MPa降至1.1MPa,塔底蒸汽消耗降低约0.5t/h;

2.3节约电能措施

连续重整引用PSA氢气至预加氢补压,停运预加氢增压机K102,节能90kW;空冷A202增设变频:空冷增设变频后,精确调节冷后温度,节约电能,同时有效减缓了空冷管束结盐腐蚀,保证长周期运行。精细调节氢气增压机级间返回阀阀位,降低K202C无级气量负荷,节约用电量。

2.4节约燃料气措施

连续重整投用APC先进控制系统,平稳各炉温度,减小波动,降低瓦斯消耗。计算瓦斯热值,与瓦斯消耗量变化进行对比分析。及时清理加热炉火嘴,严格控制氧含量1%左右,排烟温度不高于130℃,提高加热炉热效率。排查高温管线及设备保温破损情况,及时联系进行修复,降低热损失。利用红外热成像仪检测加热炉炉体散热情况,及时发现问题。通过以上措施连续重整每小时节约燃料气约0.5吨。

2.5增效措施

提高重整反应苛刻度,反应温度提高3℃,调整再生注氯量,控制好催化剂水氯平衡;经过一系列生产条件的调整优化,重整产氢量提高1000NM3/h,3.5MPa蒸汽发汽量上升2t/h,产品辛烷值提高1个单位,同时再生器峰温上升,再生气温度上升,降低了再生器电加热器H252的负荷,一定程度节约了电能。冲洗C302塔顶空冷,冷后温度降低1-2℃,塔压降低0.01MPa,一方面增加了塔的分离精度,提高了塔底产品辛烷值,另一方面塔底温随之降低,节约了瓦斯;优化脱戊烷塔操作条件,提高塔底产品辛烷值,脱戊烷塔底温提高了4℃左右,塔底辛烷值由98.0提高到了98.8。优化C302操作条件,降低回流量,多产混芳,一方面降低了塔底加热炉负荷,另一方面优化了产品结构,不仅节约了瓦斯消耗,还提高了产品的经济效益。

3对标行业先进水平

2020年中石油连续重整装置平均能耗74.2万大卡/吨,锦州石化连续重整能耗75.39万大卡/吨。

3.1对比以上各装置数据:

大连220重整能耗最高,锦州第2高,与其它装置差距最大的是燃料消耗。燃料消耗与计量表型式、燃料密度、燃料热值及加热炉数据有很大关系。而蒸汽与电的消耗与循环氢压缩机及氢气增压机的驱动方式有关。综合各方面因素,选择同类型的大连、锦西、大港进行详细对标。共同点:均为连续重整、UOP工艺、汽油方案、北方炼厂。

3.2对标分析:

与大连石化对比,锦州石化连续重整装置整体指标稍好于大连。

与锦西石化对比,电耗基本相同,蒸汽消耗,我们优于锦西10个单位;主要差距是燃料消耗方面,锦西比锦州低25%,约17个单位。

与大港石化对比,差距相当大,大港反应温度高、辛烷值桶高、加热炉效率低,但是燃料消耗只有我装置的50%。电耗优于我公司6个单位,只有我们的60%,蒸汽方面,因其采用3.5MPa凝汽机组,蒸汽消耗大幅高于我装置。

锦州在加热炉效率、蒸汽消耗处于板块领先水平,但是燃料消耗量却仅仅少于大连,而大连有二甲苯塔。蒸汽消耗低的原因:一是采用落地式省煤器,二是重整反应氢油比控制较低(炼化板块内最低)。

电耗方面,主要与氢气增压机驱动方式有关,大连是蒸汽驱动,其它3家均为电驱动,电耗相对较高,为节约电能,均设有气量无级调节系统。

3.3增上节能优化措施

提高反应温度至522/522/525/525℃,重整生成油研究法辛烷值达到99以上。降低加热炉排烟温度,充分利用煙气温度对除氧水进行加热,可提高发汽量提高蒸汽发汽量。

4结论

4.1通过以上加强现场管理,增加节能降耗措施,连续重整装置能耗已由2020年6月的79.16万大卡/吨,降到2020年12月的75.93万大卡/吨。节能效果显著。

4.2降低各项成本,通过各项管理和技术措施的实施,2020年共节约蒸汽约成本280万元,节约电量成本约129万元,节约瓦斯成本约300万元。

4.3通过与行业先进对标,找出自身差距,增上节能优化措施。

参考文献

[1]徐承恩.催化重整工艺与工程(2版)[M].北京:中国石化出版社,2014. 673-710.

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