土压平衡盾构机刀盘泥饼成因分析及整治

2021-04-10 18:20
工程技术研究 2021年8期
关键词:泥饼渣土泥质

中交路桥华南工程有限公司,广东 中山 528400

1 泥饼现象及成因

1.1 刀盘结泥饼现象

(1)当盾构刀盘出现结泥饼现象时,盾构机的总推力,即总推力逐步增加,刀盘扭矩先增加后降低至接近无推进速度,刀盘基本原地旋转。

(2)随着推进速度的降低和总推力的增加,推进时间持续增长,设备满负荷运转,设备及环境温度会持续升高,液压系统容易出现渗漏油、油温高等现象,设备故障率明显增加,人员作业环境的温度过高,施工温度环境变化明显。

(3)刀盘结泥饼后导致作业及土仓内温度持续增高,高温条件下易造成泥饼烧结,挤压密实度越来越高,形成强度较高的泥饼,对泥饼的清理及掘进造成极大困难。若在推进速度极低、总推力极高的情况下持续强行推进施工,会导致刀盘、刀具在高温条件下变形、损坏、磨损。

1.2 泥饼形成原因

(1)在风化泥质黏性土地层推进过程中,控制仓内土压力过高,特别是满仓掘进时推进阻力较大,易形成高温环境,导致渣土烧结成泥饼。

(2)受到地下水影响,仓内压力难以降低,为避免出现喷涌现象,增加了土仓内控制压力,导致仓内积土较多,而土质黏性较高,使推进阻力增加,作业温度升高。

(3)渣土改良的效果不佳,导致渣土流速性及和易性较差。

(4)刀盘及土仓壁板中心开口处未合理设计改良剂注入口,对渣土冲刷效果不佳,注入孔压力及流量不足。

(5)刀盘及土仓壁板未合理设计主被动搅拌棒,不利于渣土搅拌,造成渣土堆积结块。

(6)在易结泥饼地质隧道施工中未合理设计刀盘开口率,不利于将切削渣土排入土仓,开口率过低造成较大块渣土堵塞刀盘开口,会加速泥饼的形成。

(7)未合理设计刀具配置以及刀具高差布置不合理,不便于渣土切削和破碎,造成渣土堆积。

(8)在复合地层中盾构掘进,盾构司机对地质特性缺乏了解,盾构操作经验不足,应变及处理问题能力欠缺。

(9)盾构机设备维保不到位,导致刀盘驱动系统温度过高。

2 案例工程概况

佛山地铁三号线的3202-3标段东乐路站—大良站隧道施工采取盾构法,从大良站向东乐路站方向掘进施工,隧道外径为6m,内径为5.4m,管片环宽1.5m。隧道左线长1237.141m,最大纵向坡为+27.6‰,平面曲线半径的最小数值为663m,其覆土厚度约为22.536m。该段盾构施工过程中所受干扰因素多为具有承压的基岩风化裂隙水,且全年降水量充足。左线隧道洞身经过的土质为粉质黏土、淤泥质粉细砂、全风化和强风化及中风化泥质粉砂岩。

3 泥饼形成过程

3.1 正常掘进

该区间左线盾构掘进120~188环,隧道主要处于中、强风化泥质粉砂岩地层,控制土压不高于200kPa,推进速度约为50mm/min,总推力为11000~12000kN,刀盘扭矩为1200~1500kN·m。施工参数较为稳定,基本无较大波动。

3.2 参数调整

当掘进至189~193环时,发现地层中含有中风化泥质粉砂岩,且含量逐渐增多,因此在确保地层无沉降的情况下适当降低了控制土压(逐渐降低至160kPa),并配合部分气压,以保护刀盘刀具,减小刀具损坏及磨损,推进速度为40~50mm/min,总推力为12000~13000kN,刀盘扭矩为1600~1800kN·m。在190环的渣土取样以强风化的泥质粉砂岩为主,含有少量中风化的泥质粉砂岩。

3.3 参数变化

(1)当掘进至194~199环时,地下水显著增多,且中风化泥质粉砂岩含量也较之前增加,螺旋机可见喷涌的情况。将土压力控制在180kPa,调整盾构推力为16000kN,掘进速度为20mm/min,刀盘扭矩为2500kN·m,刀盘前方和盾体附近可见轻微沉降。

(2)当掘进至200~202环时,地下水较多,推进中螺旋机出现喷涌量较大的情况,因此不能确保出土量,于是增加总推力至20000kN,推进速度最多为10mm/min,刀盘扭矩为2800~3400kN·m,添加膨润土进行渣土改良,总推力及刀盘扭矩仍有增大趋势。

(3)在参数正常阶段的施工过程中,渣土温度为28~30℃,参数突变后由于推进时间的增加,渣土温度也有逐渐增加趋势,螺旋机出土口渣土温度高达35~38℃。

3.4 泥饼形成

技术人员经过分析判断有结泥饼现象存在,项目部随即召开研讨会议,准备进行开仓作业。开仓作业后,可见刀盘中心及面板外侧开口处出现了比较严重的结泥饼现象,施工人员立即清理泥饼。首先从仓门处向下清理至中心回转处,然后旋转刀盘清理下一个工作面,最后清理刀盘外侧开口处。

4 预防结泥饼的有效措施

(1)采用分散性泡沫剂加强对渣土的改良,每环检查发泡效果及渣土改良情况,及时调整泡沫参数配比(原液∶水=1∶24,混合液∶空气=1∶8)。每次都要在确认渣土改良情况以及发泡效果后方可添加泡沫剂,并再次确认每次的配比。

(2)当发现施工参数出现异常波动或出现停机倒班情况时,为预防施工参数恶化的情况,需要及时增添土仓的分散剂与水混合液(分散剂∶水=1∶4),确保其达到完全搅拌状态,浸泡需要超过8h,并利用分散剂对土块土体进行分散与分离处理,避免出现泥饼。再次恢复掘进时,施工参数均有所好转。

(3)当发现地下水对掘进施工有影响时,立即在盾体后方进行双液二次注浆,封堵后方地下水。应合理采用双液浆对盾体后方5~7环位置进行二次注浆,同时密切留意周边与后方地下水情况。

(4)在中、强风化泥质粉砂岩地层中掘进时,根据沉降监测的结果,严格按照操作规程使用气压辅助推进,降低控制土压力前需要确保沉降处于可控范围内,减小推进阻力。当需要调整姿态时,可适当增加控制的土压力,以及增加总推力及总油压,便于调整盾构姿态。

(5)在作业现场,认真指导司机的操作,确保掘进参数符合设计标准,进一步提升司机的作业技能与紧急情况下的应对能力。

(6)对渣土温度进行认真检测,通常渣土温度为28~31℃,并认真分析渣样。

5 泥饼处理后施工情况

5.1 隧道左线恢复掘进施工情况

自泥饼被清除后,在盾构穿越中风化地层时,从204环恢复掘进至320环,总推力为18000~23000kN,刀盘扭矩为2500~3400kN·m,推进速度为30~40mm/min,总推力及刀盘扭矩仍然较高。然后,及时调整了泡沫注入配比,选用分散性泡沫剂浸泡土仓,并保持连续施工作业,进行二次注浆止水,有效避免了结泥饼现象,顺利穿越了中风化泥质粉砂岩地段以及地下水丰富区域。

从321环掘进至目前610环时,总推力为12000~15000kN,刀盘扭矩为1000~1800kN·m,推进速度为50~60mm/min,盾构施工参数基本稳定,地质变化不大,随着隧道埋深的增加,目前受地下承压水影响较小。此过程中由于地质变化,总推力及刀盘扭矩出现了较小的变化,但总体处于稳定可控状态,避免了泥饼的形成。

5.2 隧道右线掘进施工情况

在隧道右线施工中,通过提前加强以上预防措施及对设备进行改造,吸取左线经验教训,合理调整了施工参数,及时改良了渣土。正常掘进段从40环至目前443环,总推力为8000~1000kN,刀盘扭矩为1200~1800kN·m,推进速度为40~55mm/min,各项施工参数均较稳定。在380~420环时,地质由强风泥质粉砂岩变化为中风化的泥质粉砂岩,且地下水突增,总推力、刀盘扭矩及推进速度等施工参数出现部分波动,推进的总推力变为14000~17000kN,刀盘的扭矩变为2200~3000kN·m,推进速度降低为30~40mm/min;推进至420环后,地质变化为强风化泥质粉砂岩,但地下水仍较多,施工参数基本恢复正常稳定,右线施工中有效避免了泥饼的形成。

6 结束语

佛山地铁三号线3202-3标段东乐路站—大良站隧道施工中,根据对刀盘结泥饼现象以及成因的分析,并结合东乐路站—大良站区间左线结泥饼施工情况,吸取了经验教训,后续盾构施工过程中,通过提前预防并做好过程管控、发现异常及时处理、调整施工参数、进行渣土改良等措施,避免了结泥饼现象的再次发生,也为类似工程项目积累了丰富的经验。

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