构建注汽站低碳运行机制 提升能源利用效率

2021-05-08 03:32崔宪山秦晔乔莉萍
中国应急管理科学 2021年7期
关键词:风门鼓风机空压机

崔宪山 秦晔 乔莉萍

中图分类号: TU834                                                  文獻标识码:A                                                 DOI:10.12296/j.2096-3475.2021.07.092

目前,注蒸汽采油已越来越广泛的被大面积应用。同时,随着随着热采活动锅炉的增多,安全、环保、节能等实质性问题不断受到各级领导重视,烟气排放、污水处理等环保问题成为目前热采活动注汽运行中的难点。同时,由于受到作业方式、设备条件和自然因素的影响,加上设备不同程度老化,新旧问题沉积,系统能耗依然很大,在多方调研、详细论证后,我们构建了注汽站低碳运行机制,在提升能源利用效率方面进行了探索。

一、现状分析

随着国内经济的迅猛发展,企业节能增效逐渐成为建设的一项重要经济政策,它往往比直接增加能源生产投入更具有现实意义。对于活动注汽来说,能源的节约总体可以从两方面入手。

1.人员技术素质方面。从生产实际来看,由于职工技术素质低,相应的对设备故障预知能力差,因此造成的设备故障、误操作或灭火停炉产生的损失,不包括设备维修等费用,仅频繁启停炉,一口井约浪费能源折合标准煤4262.2kg。(根据近两年报表统计,老式锅炉在运行过程中,一口井灭火可达10次,一次灭火启停炉需时间10分钟左右。

2.技术设备方面。对于活动注汽,一套完整的系统运作模型可由水(汽)、电、油的使用建立起来,这便同时建立起了能耗。每部分系统的节能问题,恰恰是降低该能耗的问题。如:油的消耗主要集中在高、低压上、水(汽)的使用则集中在高、低压、水处理及油罐加温上,电的消耗分布在柱塞泵、鼓风机,空压机、生水泵等用电设备上。

(1)高压系统

油在高压系统的耗能主要表现在油的加温和燃烧系统上,蒸汽则表现在蒸汽雾化投运、燃油加热及注入井口的过程中,至于电分布较广和细繁,可详化到具体的用电设备中。主要挖潜点集中在以下几方面:

(一)现活动注汽配风系统均采用风门调节,鼓风机提供风量不变,通过调节风门开度控制进入炉膛的风量,而锅炉正常运转时所需风量仅为鼓风机额定状态风量的60%,也就是说鼓风机产生的风40%被白白浪费掉。现在活动注汽采用风机功率大都在22kw以上,按我队今年生产任务45口井,每口井需注汽15天计算,仅此一项每年就多耗电能5.07万度,折合资金2.33万元。

(二)带雾化系统的注汽锅炉均能顺利投运蒸汽雾化,空气压缩机的实际工作时间不到1/4,其余时间空压机处在空转状态,而电机则持续运转,造成了电资源的浪费。

(三)干度取样器每天需冷却水3m3左右,这部分水温度可达40℃以上,且经过软化、加药处理过,被导入排污池,增大了水耗,粗算每个注汽站每年因此而损失的水达800m3。

(2) 水处理系统

锅炉水处理的主要目的是保障设备用水安全,能源的利用主要集中在锅炉给水水质保障上,具体如下:

(一)水处理再生,一、二级正洗流速均在20m3/h,时间平均在50min左右,每天2组树脂罐至少再生一次,这部分水因高盐,高硬度无法回收利用,水源消耗过大。经计算一个活动注汽站一年此项损失为1.56万立方米。

(二)真空除氧器作为目前注汽锅炉水处理作业的除氧设备,可大幅度降低锅炉给水含氧、有效控制含氧指标,在注汽施工中、安全生产方面发挥着至关重要的作用,但在遇到注汽流量大、施工环境恶劣、外部温度低等问题的时候,其单向流动的二级除氧方式还不足以满足目前生产需求。

(3)配套系统

(一)水处理盐耗过大,也是热采注汽的挖潜重点之一。经调研发现,造成这种情况的主要原因是不能很好的控制再生进盐浓度造成。通过实践证明,进盐浓度为10%时树脂再生效果最后,浓度过高、过低都会降低再生效果,而在实际运行中由于受设备、盐的质量、人员等因素的影响,进盐浓度控制不好,再生效果不理想,常出现进盐时间延长或增加进盐次数的现象,从而造成盐耗过大。

(二)在原油的加热过程中,油罐及各种加热器均采用蒸汽加热,加热余汽被当作废汽排入公共排污池,每天排出蒸汽量1500kg,而余汽温度仍高达120℃。通过计算每天排放的加热余汽可带走122kg标准煤的热量(计算方法同上文灭火后耗能计算),也就是说,一年要浪费掉29.2吨标准煤。

二、具体内容和措施

1.人员技术素质方面

可通过不间断地职工技术培训、岗位练兵等形式多样地活动,增强职工技术素质、职业道德素质和业务水平,为锅炉地安全运行提供良好地条件。

2.技术设备方面

(1) 高压系统

(一)鼓风机可采用电机变频调速控制进风

变频调速就是通过改变电源的传电频率而去改变电机转速的方法,在一般情况下,我们的电机只在工频下运行。

目前,我单位注汽锅炉鼓风机的控制设计都是采用风门调节的方式,风门调节的作用是调节供给燃烧用的有效风量,即通过伺服控制器马达带动风门拉杆,开大或减小风门开度。鼓风机的风量与其转速成正比,因此改变其风机转速同样能达到风门调节的效果,而此时电机能耗却大大较低了。

我们设想将伺服控制器与风门之间的连杆断开,风门开度为最大。风机变频运行工作原理:给水流量经变送器转换成按流量成比例的电信号,控制变频器的输出频率,从而控制风机的转速。输出频率反馈至频-模转换器,由此输出的电信号控制油阀伺服电机的旋转访问,控制采用变频调节,可以杜绝电机因启动瞬时电流过大而烧毁现象,大大减少了维修费用。同时,减少了不完全燃烧损失,提高了锅炉的燃烧热效率,节省燃油及电能的消耗。

(二)针对空气压缩机空转时间过长的现象,我们在气路上加装压力开关,根据所需压力来控制空压机启停。当压力达到上限(一般在0.8Mpa)时,空压机停止运转;当压力达到下限(一般在0.6Mpa)时,空压机启动。目前,此项改进已在我队3#注汽锅炉实施。通过观察,在投运蒸汽雾化后,空压机启停的时间差一般在10-15分钟,大大降低了能耗,同时,减少了空压机的机械磨损,降低了设备维修费用。

(2)水处理系统

(一)建议一、二级正洗所用水可通过水罐等设备储存,因为一、二级正洗水盐水浓度一般在2%以下,所以可用来反洗树脂罐,可起到节水1万立方的作用。

(二)建议通过打通一、二级除氧空间的隔板,将原来的两个“单间”改为一个连通的“套房”,使该除氧器内部除氧顺序从一、二级单向除氧流向,变成一二一二循环除氧,增加除氧器内部工作时间,提高除氧效率,解决因注汽流量大等因素造成的除氧困难这一难题。

(3)配套系统

(一)加强进盐的监控力度,保障进盐浓度始终在10%左右。

(二)加热余汽和干度取样器冷却水可通过简单的流程改造,作为盐池用水。一方面可节省软化水,一方面可因水温升高加快盐溶解速度,经计算年节约水、油折合资金1万元左右。

三、主要效果

通过提高锅炉效率、加强设备润滑管理,以及污水的处理、回收,预计每年每站可实现经济效益10万元;降低了锅炉废水、废气的排放,有效增强了环境保护。

(胜利油田注汽技术服务中心孤东注汽项目部  山东东营  257231)

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