大型风机异常振动原因及处理措施

2021-06-12 02:40吴永诚苟臻平史有东
水泥技术 2021年3期
关键词:动平衡轴承座堆焊

吴永诚,苟臻平,史有东

我公司现有大型高温风机、循环风机、排风机20余台(叶轮直径>2m),风机在运行过程中经常发生异常振动,必须停机进行处理。因处理措施采取得当,可在最短的时间内恢复生产,有效保证了设备的运行。现将风机异常振动处理经验介绍如下,供大家参考。

1 风机异常振动原因分析

使用振动采集器(932双通道振动信号分析仪)采集风机振动数据,分析风机异常振动原因。采集风机轴承座主动侧、被动侧水平或垂直方向振动速度数据,通过振动频谱图分析振动的原因。若转速频率的1倍数频率幅值占主导,则可基本定性为是由叶轮不平衡导致的风机振动,但还需进行一次验证,排除轴弯曲的可能性,同时,检查两侧轴承座振动相位角是否≠180°。

某风机转速为900r/min,转速频率为15Hz,1倍数频率即15Hz。通过振动采集器采集的风机振动数据如图1所示,由图1可知,15Hz振动幅值为5.89mm/s,是风机振动的主要原因。同时,经校验,两侧轴承座振动相位角≠180°,基本判断是叶轮叶片、中盘磨损造成不平衡引发的异常振动。

图1 通过振动采集器采集的风机振动数据

2 风机振动处理措施

2.1 风机叶轮磨损部位在线挖补、堆焊修复

(1)当叶轮、叶片、中盘磨损量较大,甚至出现磨穿现象时,需对磨损部位进行挖补。挖补时需注意,每个叶片挖补的尺寸应相同,避免造成较大的不平衡量;使用堆焊焊条或焊丝(参考焊条型号D65)进行堆焊时,最好在堆焊层表面堆焊“一”字纹(高度5~6mm、间距10mm)作为气垫层。

(2)部分叶轮经振动数据分析判断为不平衡,但检查叶轮却无明显磨损量。在这种情况下,不必堆焊修复,直接做动平衡校正即可。

2.2 风机叶轮动平衡校正

2.2.1 动平衡校正应注意的问题

(1)对于挖补修复的叶轮,若风机支撑方式为轴承支撑,需先做静平衡校正,减小其不平衡量;若风机支撑叶轮为滑动轴瓦支撑,可先低速做一次动平衡校正,再在正常转速下做一次动平衡校正,避免振动超出极限值,导致设备损伤。

(2)试块的重量必须“适量”,重量过大致使振动偏大,造成设备损伤,重量过小则两次的振动值区分度太小,导致计算不准确。试块的选择应视叶轮的重量而定,宁小勿大。

(3)试重与配重必须确保在一个圆周方向上,以保证动平衡的精度。

(4)当叶轮的长度(不含轴)大于半径时,需要进行双面平衡校正才能达到效果。

2.2.2 风机叶轮动平衡校正举例

某风机重量14.5t,叶轮φ3 450mm,叶轮宽度1 330mm,额定转速960r/min(可变频调速),校正情况如下:

(1)初始数据采集时发现,当提速至857r/min时,振动速度值为10.9mm/s,为保证不损伤设备,分两次做动平衡校正。第一次按857r/min做动平衡校正,第二次按额定转速960r/min做动平衡校正。

(2)在保证采集数据的有效性和减少设备损伤的原则下,合理设置试块重量,经计算,试块重量的合理范围为1 600~3 000g,根据实际情况,最终试块重量确定为1 800g。

(3)按转速857r/min做动平衡校正后,振动值仅0.6mm/s;提速到额定转速960r/min时,振动值为1.6mm/s,振动值符合运行标准,无需再做动平衡二次校正。各校正操作步骤数据如表1所示。

表1 风机叶轮动平衡校正各步骤数据

3 结语

针对大型风机的振动情况应建立振动趋势图库,实时掌握振动发展趋势,若振动值超出设定报警值,应及时停机检查处理,避免损伤风机轴承、主轴附属配件。

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